珠三角工厂自动化升级变身“安静”的世界工厂.pdfVIP

珠三角工厂自动化升级变身“安静”的世界工厂.pdf

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直,在整枝校直期间采用了滚轮旋转法,5付滚轮摆放在 于3。,副后刀面夹角 al小于5。,刀尖需修磨R2的圆 调整好的垫铁上,在校调时,通过对凸起部位的烘火加旋 角。因为粗车时活塞杆切削量较大,旋转时的离心力,所 转活塞杆来控制直线度,把毛坯2O米 的活塞杆直线度控 以,粗车时会产生断续切削,产生振动,刀具容易崩碎, 制在 lOmm以内。 所以对刀具的角度的选择尤为重要。本次选择的角度 a (2)车床上直线度的找正 (排挡的车削),因为粗车 3。,d15。,保证了刀具的强度,改善切削刃受力 时活塞杆的自重和旋转时的离心力等现象,所以不可能用 状况和散热条件,提高切削刃强度和抗冲击能力,在车削 常规的一夹一顶的方案,只能用中心架支撑,所以对排挡 时刀尖高度高于工件中心0。5mm,有利于正常的车削加工, 的要求较高,由于此活塞杆过长,需3个中心架支撑。本 可有效预防崩刀和振动等现象。 次采用 自制的调整器工装方案处理 (见图2-1),调整器 (2)精车、半精车时选择前角为6。,主偏角95。, 的外圆架在车床的中心架上,通过调整器上6只M24的螺 副偏角5。,刀刃角 5。的镀钛硬质合金机夹车刀,采用 栓来调节活塞杆的中心,选用YT15—90。焊接偏车刀车削 以上刀具,可以减小切屑被切下时的弹性变形和切屑流 排挡位置。 出时与前刀面的摩擦阻力,减小切削力和切削热;提高切 削刃强度和抗冲击能力,在车削时刀尖高度高于工件中心 0.5mm,有利于正常的车削加工,可有效防止振动等现象 (3)切削参数的选择 ①转速n的选择,粗车时硬质合金车刀Vc选择60m/ min,转速 n为 83r/min: 精车和半精车时选择镀钛硬质合金机夹车刀Vc选择 90m/min,转速 n为 130r/mi13。 ② 背 吃 刀 量 (ap)= (dw~dm)/2,粗 车 (235—225) /2=Smm:半精车 (225-222)/2-1.5mm:精车 (222-220.6) 图 2—1 /2:o.7mm,留磨量 0.6mm。 (3)车削细长工件车削采用一夹一顶的形式,中间配 ⑨进给量 (F)粗车:F=n*f=83*0.2=16.6mm/min: 中心架或者跟刀架车削,在通常的车削时是会产生热量致 半精车和精车F=n*f=130*O.1=13mm/min。 使工件轴向伸长 (热变形),随着加工时的温度的升高, 3结束语 工件直径胀大,待工件冷却后则形成圆柱度和直线尺寸 细长活塞杆车削加工在液压启闭机行业是较为常见的 的误差,用顶尖车削时,热变形将使工件伸长,导致工 一 种加工方式。由于细、长刚性差,车削时产生的离心力、 件弯曲变形,加工后将产生圆柱度误差。由于45钢:在 热变形等因素,很难保证加工质量。通过采用合理的加工 20一一l00。C时,线膨胀系数为:11.59×10 8(C 1), 工艺,合适的工装,选择适当的刀具和切削参数,可以保 加工时可能会出现的伸长 6=热膨胀系数 ×总长度 ×温 证活塞杆的加工质量。通过本次对迪斯尼超长油缸的加工, 度变 化;6:l1.59×10一8(CA_1)×19980×100≈24mm。 认识到加工超长活塞杆中承在的问题,本次得到了处理, 为了防止出现以上可能出现的现象,本次采用反向车削法, 为以后加工更大更长的超大型液压

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