脱硫废水处理难点分析及对策.docVIP

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脱硫废水处理难点分析及对策.doc

脱硫废水处理难点分析及对策   摘要:徐州华润电力有限公司二期2×320MW机组脱硫系统采用石灰石―石膏湿式烟气脱硫工艺,实现电厂烟气的达标排放,并且对脱硫过程中的副产物进行处理,已达到环保经济运行,本文旨在通过对二期脱水废水系统运行调整所发现的问题及难点进行探讨,实现硫废水处理有效、运行稳定的效果。   关键词:废水系统 运行调整 水质   1 概述   徐州华润电力有限公司二期2×320MW燃煤机组采用烟气湿法脱硫工艺,石灰石-石膏湿法脱硫所产废水,由于水质较为特殊,不能直接排入电厂工业废水处理系统,需设置单独的处理装置。采用物化法对脱硫废水进行处理,经过中和、沉淀、混凝以及污泥脱水等步骤,实现脱硫废水主要水质指标均显著降低的效果,本文旨在通过对二期脱水废水系统运行调整所发现的问题及难点进行探讨,对废水系统运行的参数和方式加以调整,达到废水达标排放,响应国家提出的节能减排的政策。   2 设备概况   我公司所采用的湿法脱硫系统设置一套废水处理系统。   脱硫吸收塔浆液在不断循环的过程中,会富集重金属元素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品质。因此脱硫装置要排放一定量的废水,进入FGD废水处理系统,经中和、絮凝和沉淀等一系列处理过程,达标后接入主体工程。废水系统主要包括三个子系统:废水处理系统、废水加药系统、污泥排放系统。   2.1废水处理系统   二期废水处理系统主要包括:废水旋流站给料泵,流量为7.6m3/h;废水旋流站,处理能力为7.6m3/h;废水箱容积为10m3;废水输送泵两台,流量为20m3/h;三联水箱中和箱、沉降箱、絮凝箱容积均为12m3,出水箱容积为24m3,出水泵流量为25m3/h。   2.2废水加药系统   废水加药系统主要包括:凝剂加药计量泵(流量为0―100L/h)、助凝剂计量箱(容积2.2m3)、有机硫加药计量泵(流量为0―100L/h)、有机硫计量箱(容积1.1m3)、混凝剂加药计量泵(流量为0―100L/h)、混凝剂计量箱(容积1.1m3)、卸酸泵(流量为3.6m3/h)、盐酸计量箱(容积1.2m3)、盐酸计量泵(流量为0―100L/h)、卸碱泵(流量为29m3/h)、液碱储罐(容积1.1m3)、碱计量泵(流量为0―168L/h)、碱储罐(容积13m3)。   2.3污泥排放系统   污泥排放系统主要包括澄清器、刮泥机(功率0.75kW)、滤液泵(流量为25m3/h)、滤液箱(容积6.3m3)、污泥输送泵(流量为18m3/h)、板框式压滤机(过滤面积76.5m2;滤室容积1.2m3)、电动泥斗(容积12m3)、压滤机清洗水箱(容积2m3)、压滤机清洗水泵(流量为10.2m3/h)。   3 现状分析   废水送至废水处理系统的中和、沉降、絮凝三联箱,然后进入澄清器和出水箱,其间的出水为梯次布置,形成重力流。   系统污泥脱水设备为板框式脱水机。澄清器底部污泥由污泥输送泵打出,送至脱水机。部分污泥送回中和箱,回流污泥是为三联箱的结晶反应提供晶种,回流量人工调定。   废水处理系统所用的碱液采用NaOH溶液。NaOH计量箱和有机硫、混凝剂、助凝剂、盐酸计量箱后各设1组计量泵(1运1备、变频调速),完成向三联箱及出水箱自动在线调节计量加药。   废水处理系统的pH检测仪的电极设清洗装置以防止结垢而失准。   在废水处理系统运行过程中,主要遇到几个难点:   (1)、脱硫废水水量不稳定,存在间歇性排水、瞬时流量偏大现象。当大流量脱硫废水进入到处理系统后,设计的加药量、排泥量均不能满足大流量废水的要求,导致出水水质变差;其次,排放流量偏大缩短了废水在系统停留反应的时间,使重金属和悬浮物不能较好地沉淀、絮凝。   (2)、脱硫废水原水含固率超标。由于吸收塔浆液受到粉煤灰、外购石灰粉中杂质等诸多因素的影响,浆液本身品质不佳,加上脱硫浆液一、二级旋流效果不理想,造成脱硫废水中固体物质的实际浓度过高,这将导致脱硫废水处理系统出力不足,严重的会导致脱硫废水处理系统瘫痪。   (3)、加药系统管道堵塞。絮凝剂、助凝剂计量箱出口管道经常发生堵塞现象,导致系统不能正常调节,出水水质变差影响达标排放。   4 运行调整   4.1控制废水系统进浆流量(5-10m3/h),保持连续运行,出水水质稳定。   脱硫吸收塔来水流量极不稳定,存在间歇性排水、瞬时流量偏大现象 (高于设计值),但每天的废水累计排放量并不大。这是由于脱硫吸收塔产生的废水积攒到一定程度后才集中大流量排放, 具体由废水箱液位进行控制。当大流量脱硫废水进入到处理系统后,首先,设计的加药量、排泥量均不能满足大流量废水的要求,导致出水水质变差;其次,排放流量偏大缩短了废水在系统

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