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连续聚合氨纶干法纺丝稳定性探讨.doc
连续聚合氨纶干法纺丝稳定性探讨
目前氨纶的生产工艺主要有干法纺丝、湿法纺丝、熔融纺丝和化学反应法等 4 种,其中干法纺丝因工艺技术成熟,产品品质及性能优良,是目前世界上应用最广泛的氨纶纺丝方法,其产量约占全球氨纶总产量的80%左右。而连续聚合干法纺丝具有高效、低耗和产品差异化等特点,市场前景良好。
1 连续聚合氨纶干法纺丝工艺
二异氰酸酯(MDI)与聚四亚甲基醚二醇(PTG)以一定比例在第一反应器内预聚,而后加入溶剂二甲基乙酰胺(DMAC)和扩链剂在第二反应器内进行链增长反应,最后加入研磨好的辅料并充分混合均匀后制成聚合原液。聚合原液在大罐内经过一段时间的后续反应,通过增压泵输送至纺丝原液大罐,最后经过增压泵进入纺丝甬道。在甬道中热空气挥发带走溶剂,丝条浓度提高而凝固,经过假捻抱合、上油和卷绕机台卷绕成成品。工艺流程如图 1 所示。
与传统间歇式聚合相比,连续聚合氨纶干法纺丝效率高、能耗低、操作简单,可根据市场需求快速做出调整,产品性能稳定,具有广阔的发展前景。
2 纺丝过程中可能出现的问题
2.1 聚合辅料对纺丝稳定性的影响
连续聚合辅料(TDO、MG和1790等)通过研磨机的混合、研磨和乳化后,添加至聚合原液中,起到消光增白、润滑和抗氧化等作用,可赋予氨纶丝特殊的物理性能。研磨后的辅料经过聚丙烯过滤器滤出不溶杂质,被过滤的液体从壳体上部的配管流入,然后从滤袋内侧流向外侧,固形物被截留。聚丙烯熔喷滤芯过滤精度高、使用寿命长并具有良好的化学相容性,可用于调配后辅料的过滤。采用精度为10 μm的聚丙烯滤芯,辅料过滤器压力增长较为缓慢,对长时间放置产生的大颗粒过滤效果较差,纺丝原液易产生絮聚,从而对纺丝的稳定性产生影响。
2.2 纺丝原液储罐氮气密封对纺丝稳定性的影响
纺丝原液输送过程中为避免与空气接触,各储罐均采用氮气(N2)进行密封保护。0.1 kg的N2通过分气包经由 2条不同管线(DN25)分别输送至聚合和纺丝原液储罐,同时,各储罐的排空N2汇集到2 条不同管线(DN25)输送至水封罐,通过水处理后排入大气。纺丝更换组件期间,纺丝增压泵停止供液,聚合和纺丝原液储罐液位产生波动。重新开泵放位生头,纺丝运行稳定性变差,并丝堆丝较为频繁。分析认为,停泵后原液大罐的液位平衡被打破,导致N2排空不及时,引起氮封压力的剧烈波动,原液中混入大量N2,纺丝过程中会出现气泡丝应力变差的情况。
2.3 烧结毡过滤器滤芯清洗质量对纺丝稳定性的影响
聚合原液经过聚合和纺丝的两次过滤后进入纺丝甬道,过滤效果的好坏对组件的更换周期和纺丝生产的稳定有很大影响。针对原液黏度高、压力大等特点,采用可循环利用的烧结毡过滤器,根据过滤器入口压力定期更换滤芯,拆下的滤芯经过热DMAC浸泡清洗后重新组装应用。烧结毡滤芯的清洗流程如图 2 所示。
如图 2 所示,拆下的滤芯放入热DMAC(120 ℃)储罐内,开泵使罐内DMAC处于循环状态,滤芯循环清洗24 h可除去滤芯内大部分熔体。洗完的滤芯再次放入120 ℃ DMAC浸泡槽内,浸泡24 h,析出过滤芯内残留的部分熔体。最后将滤芯放入纯水中进行超声波清洗,利用超声波在水中的空化作用、加速度作用和直流作用对残留物进行清洗,清洗完的滤芯放入烘箱烘干,检测合格后备用。
3 连续聚合生产过程优化
3.1 更换聚合辅料过滤器滤芯
聚丙烯过滤器工作原理是加压液体过滤,过滤精度范围广、选择度大。连续聚合生产过程中辅料过滤器滤芯由10μm换成 1 μm,过滤器压力有较明显增长,滤芯更换周期由刚开始的45天缩短至30天,过滤效果有了很大的提升,最大程度保证了纺丝原液混合的均匀性和纺丝状态的稳定性。
3.2 原液储罐氮气管线的调整
聚合和纺丝原液大罐液位发生变化,N2排空不畅引起氮封压力的波动。将原有的DN25排空管线改为DN40管线,同时在排空N2进水封罐前各增加一个缓冲罐。如图 3所示,排空管线加粗后,当原液大罐液位发生变化后,液位上部密封N2可快速排至缓冲罐,且聚合纺丝大罐之间互不影响,保证了氮封压力的稳定,可解决由液位变化引起的SPTK排空憋压,堆丝、并丝数量明显减少。
3.3 烧结毡滤芯清洗流程优化
为延长烧结毡滤芯的使用时间,提高滤芯的清洗效率,对滤芯的清洗流程进行优化,如图 4 所示。
由图 4 可知,清洗过程中增加了DMAC溶剂下的超声波清洗和高压水洗两个工序。DMAC超声波清洗可进一步去除残留在滤芯内的熔体;高压水洗则通过高压水枪由内向外反复冲洗滤芯内残留的无机物。经过此方法清洗的滤芯使用周期可延长 5 ~ 10天,减少了过滤器的更换次数,避免了因滤芯清洗不达标造成的生产波动。
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