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镇海Ⅱ催化第三周期三旋 与烟机运行情况分析 镇 海 炼 化 公 司 炼 油 一 部 2004年10月 概述 镇海炼化300万吨/年催化裂化联合(Ⅱ催化,简称FCC),设计为催化裂化、产品精制、气体分馏等装置的深度联合,具有单元装置多、规模大、联合深、技术先进、反再系统结构形式简单易操作、人员少以及国产化程度高等显著特点。 原设计加工精制蜡油及加氢裂化尾油,实际生产以加氢精制蜡油和直馏蜡油为主,并掺炼部分减压渣油(比例约8—20%),精制蜡油中含一定比例的焦化蜡油与溶剂脱沥青油,油浆部分外甩(比例约4-5%) 反再为同高并列式,再生器为“快速床+高速床”,即前置烧焦罐加线速相对较高的密相床 三旋 本装置三旋系为卧式结构,由西安三桥制造,共设置288根分离单管,设计出口烟气粉尘含量≯200mg/m3,对于设计入口烟气粉尘浓度与筛分构成,根据原设计≯0.4kg/t总跑损量间接推算,三旋的入口烟气设计粉尘含量应在400-500mg/m3之间。该三旋于99年11月投用以来,运行情况总体较好,出口烟气在线激光粒度仪监测的粉尘含量基本在100mg/m3左右,并较为稳定,烟机运行及磨损均正常。 装置运行情况 第一周期(1999.11~2001.4) 沉降器结焦严重 生器运行比较稳定,烧焦罐底部的小孔分布板出现过严重磨损 三旋回收效率较高,但下料线和临界流速喷嘴有磨损 装置再生器催化剂自然跑损量0.2-0.3KG/吨 烟机运行正常,但控制系统上问题较多停机次数较多 第二周期(2001.5~2003.3) 该周期初出现沉降器单级旋风料腿翼阀卡导致大量跑剂,计划外停工消缺一次,此后运行工况稳定,沉降器结焦有所控制,再生器小孔分布板加薄衬里后耐磨性能有所改善,三旋管路和临界流速喷嘴改造后效果较好。催化剂单耗和自然跑损量基本同上周期。烟机运行正常,控制系统上的问题有所减少 第三周期 2003年4月至今为装置运行的第三个周期,为解决烧焦罐分布板磨损影响运行周期问题,2003年装置大修时将再生器烧焦罐底部分布板改造为分布管 运行初期出现了平衡剂筛分粗化(60μm以下组份减少),烧焦罐二密相存在局部流化死区等现象(且该流化低温区随着运行周期延长、平衡剂中细粉减少而逐步下降,至12月份降至250℃左右并基本保持稳定) 再生器自然跑损量有所增加,约增加1-1.5吨/天(原来2-2.5吨/天),总体上装置催化剂的自然跑损量仍维持在0.4-0.5kg/t的较低水平 三旋运行情况 三旋回收物中含有较多的20~40μ筛分及部分40~60μ筛分,≤20μ筛分较少,总回收量不多(可能与四旋效率低或三旋本身效率下降有关,11月份采样分析,20~40μ筛分占70-80%),三旋出口烟气的在线激光粒度仪监测粉尘含量基本在100-120mg/m3之间 04年3月在三旋烟气管道上增设了烟气手工采样分析设施,并多次对出口烟气进行粉尘浓度与粒度人工采样分析 从3月份开始的人工采样分析数据看,三旋出口烟气粉尘浓度人工采样分析值与激光在线监测值差距较大,三旋出入口烟气的粉尘浓度及筛分构成均表现异常,三旋入口烟气携带有大量40μm以上筛分,三旋出口烟气中存在大量≥10μm颗粒,三旋回收物中10-20μm组份偏少 在烟机运行方面,至本周期开工,烟机转子已运行三年多,本周期烟机的振动情况总体上不如上周期稳定,2004年2月烟机振动明显上升,到4月停机出现烟机动叶严重磨损,4月22日后第二烟机叶轮开始工作,5月4日又因振动大停机,该叶轮又出现明显磨损。从三旋出入口烟机粉尘情况监测数据、烟机振动变化及动叶磨损情况判断,出现了三旋效率下降(其下降时间估计出现在2月份初)问题,其效率已不能保障烟机的安全运行,考虑装置检修备料周期等因素,于6月初安排装置进行停工检修 磨损的两只烟机转子叶片经沈阳大陆公司进行评估后可以修复,分别于5月4日和5月8日送往厂家进行激光熔铸修复,2#转子于 反再系统5月底修复,6月初抢修后于6月12日投运,投运初期烟机前轴振动为40/20μm,运行几天后前轴振动开始小幅波动,经诊断主要是工频,此后一直有波动现象。2004年9月10日烟机动叶片断裂,强烈振动造成烟机轴承等损坏,轴承箱漏油着火,再次检修 停工消缺检查情况 再生器检查发现12只二级旋分器有5只旋风器料腿灰斗堵住,堵塞部位相同,均发生在灰斗与料腿结合处,堵塞物最下部均为旋风分离器龟甲网的六边形衬里表皮,之上均为疏松的再生催化剂 各二级旋分内筒体内表面衬里均有不同程度脱开松动,有的已掉下,有的脱开后仍挂在筒体上,其中5只灰斗堵塞的旋分器内表面衬里脱落比较多,个别达到三分之一。 三旋检查情况 三旋最下面二排单管小锥堵住,第三排约10根堵住,北侧有二列单管约10余根堵住。全部堵住的
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