水厂优化王璞范例.ppt

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净水厂滤池中过滤和反冲洗过程优化研究 王璞 2016.04 目录 1 2 3 4 反冲洗过程优化可行性分析 引言 小结 优化实验及性能评价 1. 引言 1.1反冲洗工作原理 在经过了过滤阶段之后,必须对滤层进行冲洗,从而保证滤后水的水质安全及滤池的正常过滤能力。良好的冲洗方案能使滤池有效去除滤层中的浊质,很好地恢复滤池的过滤功能,同时也能起到节能降耗的作用。目前,我国常用的反冲洗技术有两种,一种是高速水流反冲洗,一种是气水反冲洗。 现阶段众多给水厂在工艺选择上更倾向于气水反冲洗,因为与其它反冲洗工艺相比较气水反冲洗除了省水外,还可较好地消除滤层中结成的泥球,达到极佳的冲洗效果,以提高滤层的过滤性能。 1.2滤池气水反冲洗主要的过程为: 2.过滤和反冲洗过程优化运行分析 (3)含泥量分析: 按照水厂目前的工作情况,设定过滤周期为 55 小时,滤速 3.5m/h 工况(即半负载工况),反冲洗时间为 3 分钟单独气冲,5 分钟气水混合冲,5 分钟单独水冲,即 3-5-5反冲模式。在此情况下,反冲洗前后分别测量 5cm、15cm 以及 60cm 三个位置滤层深度的含泥量,如表 1: 表1:反冲洗前后含泥量结果 1)反冲洗开始前的滤池是经过一个过滤周期后滤池的状态,从滤池的含泥量看出,滤池截污主要在上层,还没有充分发挥底层滤砂的截污能力; 2)经过 3-5-5 反冲洗模式,反冲洗结束后滤砂已经基本清洗干净,可以进入下一个过滤周期。 (4)排水浊度分析 在当前过滤周期及反冲洗 3-5-5 模式下,实验滤池排水浊度按照一定时间取一次样,测量 3 次排水浊度并平均,得到目前工作条件下排水浊度数据如表 2 所示: 表 2: 当前工作条件下反冲洗过程中排水浊度 从表2可以看出,在目前的工作状态下: 1)排水浊度峰值出现在气冲开始 1-2 分钟,在反冲洗时间达到 10 分钟时排水浊度已经小于 10NTU; 2)在 5 分钟单独水冲阶段,排水浊度改变不大,这时候的滤池经过前面气冲和气水混合冲洗环节已经基本清洗干净。 3.优化实验及性能评价 3.1滤池优化运行实验方法 若要优化滤池,达到节能降耗的效果,可以从过滤时间、反冲洗配比时间来调节。具体优化实验主要考虑如下两个方面: 1)延长过滤周期。 2)设定多个反冲洗时间时间组合。 图3:实验反冲洗时间组合 3.2 实验结果分析 根据实验方法,针对不同的反冲洗时间配比,得到了不同实验情况下的排水浊度变化曲线,如图 4: 1)在不同过滤周期以及反冲洗时间配比的情况下,排水浊度的变化趋势基本相同,排水浊度的峰值基本都出现在前两分钟。在全负载的情况下,适当延长了过滤周期,将会使排水浊度的峰值远远高于原工作情况的排水浊度峰值。 2)对于 3-5-5 模式、3-4-6 模式和 3-3-6 模式,这三种模式来说,三者总的反冲洗时间相同,且单独气洗时间和总的水洗时间相同。三者的区别在于气水混合冲洗的时间不同。 在这三种模式下,经过反冲洗 10 分钟后,排水浊度已经下降到 10NTU 左右。因此在单独气洗之后,适当减少气水混合冲洗时间也能将滤池清洗干净,也就是说可以将鼓风机的运行时间减少,从而节省鼓风机的耗电费用。 3)在反冲洗模式为 3-3-6、2-4-6 情况下,反冲洗时间为 9.5 分钟时排水浊度已经小于 10NTU;而在 3-5-5、3-4-6、3-4-4 情况下,反冲洗时间要到达 11 分钟以后,排水浊度才会小于 10NTU。那么说明反冲洗的气洗时间不宜过长,气洗的总时间控制在 6 分钟左右为宜,而水洗总时间控制在 7-8 分钟就足以将滤层清洗干净。

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