电机常见故障现场2012.5.28概论.ppt

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一、电机温升高, 三相电流周期性摆动 云南昆明用户 Y355L2-4 电机温升高,三相电流周期性摆动 原因:转子断条。 转子端环和导条内有大量的气孔,造成转子电流和磁场不平衡 二、满载时温升过高 三、电机绕组全部过热变色 用户:无锡市 电动机机座号:Y280,4极,380V、50Hz,△接,11台。 问题:使用不到一个星期,11台电动机均发现过热,轴承有异常响声,塑料风扇熔化,但电流并未超过铭牌数值。 原因:用户使用电源的线电压为380V,接成了Y形。造成转矩不足,转速急剧下降,转子电流超过正常数值额定严重发热,轴承润滑脂液化流失,润滑失效,阻力增大,加剧了转速下降,转子过热的恶性循环,定子相电流也增加并远超过其额定值。在定转子的共同作用下,造成定子绕组过热,转子铁心变色,塑料风扇熔化。 轴承润滑脂干涸的一种原因 通过绕组烧毁的现象判定原因 通过绕组烧毁的现象判定原因 通过绕组烧毁的现象判定原因 芜湖华亚公司 Y200L2-2 37KW 380V 108036 定子线圈匝间 四、电动机轴承过早损坏 用户:内蒙古电厂 电动机机座号:355和400,4极,电动机。 问题:使用六个月至一年后轴承过热,产生异常响声,各别的抱死,电流增大,将绕组烧毁。更换新轴承后,不足三个月,又出现同类故障。 原因:现场环境中充斥着大量以煤粉为主的粉尘,这些粉尘进入到轴承及绕组中,使润滑逐渐失效。 轴承空腔内进入灰尘的过程 由于运转时离心力的作用,轴承空腔内部呈负压状态,外部的灰尘就会通过各个渠道进入到轴承中,之后和润滑脂胶合在一起,降低润滑能力,损坏轴承的滚动面。产生较多的热量,使轴承过快地损坏 轴承密封防尘措施 五、运转时轴承发出有节奏的咯咯声 用户反映运转时轴承发出有节奏的咯咯声 拆机检查,发现轴承内外环滚道面有轴向压痕(见图) 分析原因: 运输时,由于道路不平,车辆颠簸,使转子带动轴承内圈也上下颠簸,滚子敲击轴承内、外环,时间较长时,出现压痕。在运行时,形成阻力,发出咯咯声。 安装转子固定装置防止轴承 在运输过程中颠簸所造成的磕伤 成都水厂YVF2-315L1-4A 160KW 电机轴承内圈有压痕 广西柳州富达空压机有限公司 YLF4503-4A 10KV 500KW 206001、206002、206003、206004 电机轴伸端轴承内圈有压痕 六、设备振动大 唐山用户反映:输煤机电机振动大,达不到验收标准,强烈要求退货。 两条输煤线,每条5台机座号为400和450高压6000V电动机。 现场测量振动均超过验收标准(双振幅不超过0.12mm,最大的达到0.2mm,有些还呈周期性变化。 产生的原因 ①安装不当。垫片不符合要求,面积小、不平整、未压实; ②用钢材制作的台架结构单薄,不稳定,并且没有进行时效处理,大面积变形; ③重量很大的联轴节没有进行调平衡处理,可能有较大的不平衡量。 处理过程 ①更换符合要求的垫片,从新调整安装; ②对钢制台架结构进行加固(最有效的改进措施是改成钢筋水泥基础); ③对经上述改进仍未彻底解决的,对联轴节进行调平衡处理。 经上述处理后,全部达到了用户的验收标准。 测量两个联轴节同轴度的现场 八、铸铝转子问题 佛山华扬机械 电机型号:Y315S-6 75KW 380V 转子铁芯内孔大造成窜动 实际是转子加工中配合尺寸有误造成。 九、绕线转子电动机故障 贵州碎石场碎石机。 JR127-4(380V,260kW,420A)电动机,滑环、电刷盒等严重烧损。 现场检查:一台电动机滑环与两排电刷对应位置烧出深2mm左右的坑,另一台1/3的铸铝材料电刷盒烧熔,部分电刷架也局部烧熔。 运行时碎石机堵塞,将电动机堵转,转子电流极大,先将转子一相绕组的一处并头套焊锡熔化,断路,造成转子两相运行,转矩继续下降,转速降低,未短的两相转子绕组电流增大,电刷与滑环之间的接触面所产生的热量急剧增加,使该部位烧熔。 配电柜中设置的电源短路器额定电流为630A,没有按控制的电动机进行调整保护电流,即短路保护电流实际为6300A(额定值的10倍),所以电动机出现堵转故障时没有跳闸保护。 十、用户反映 起动电流达到额定值的15倍 四川成都用户10kV,YKK450和500电动机共六台,拖动送风或抽风机用。 问题:客户反映起动电流达到额定值的15倍。理由是将断路器的瞬时保护设置到15倍额定电流值后,方不再跳闸。 实际情况 该规格的电动机型式试验时的堵转电流均在额定值的5倍左右。 用户使用电脑自动采集起动过程中的电流值,并设置保护指令来控制断路器动作。 电脑设置自动采集起动过程中的电流的时间距通电时刻的时间较短,仅有零点几秒。没有躲过浪涌电流时间,所以获得的电流数值较大。 将采样时间后移2秒后,保护电流

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