公司生产部年度终总结范文.docVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2012年工作总结 2012年在紧张和忙碌中过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,这一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。在这辞旧迎新之际,我作为生产部长将深刻地对本部门一年来的工作及得失作出细致的总结,同时祈愿我们公司明年会更好。 一、生产产量方面 在过去的一年里,由于原来的开卷经常出现故障导致产量低,经过去唐山学习,把原来的开卷进行了改造,大大加快了上料速度,同时,龙套也进行了改进,减少了翻料等故障,提高了开车率。由原来的日产700多吨提高到900多吨,2009年总产量108505.778吨比2008年提高了22260.998吨。同时在生产过程中也总结了很多宝贵的经验,我个人也得到了提高。 二、产品质量方面 在完成上述产量的同时,我们也高度重视产品质量,严把生产工序的每一个质量控制关,特别是焊接质量方面每班进行沟槽实验最少不低于6次,发现问题及时进行调整,保证焊接质量,大大减少了外部质量问题。同时,利用质量会、班前会及生产过程及时为操作工灌输质量理念,坚持操作工为第一质检员的观点。根据操作工的流动量,及时为新职工安排质量、操作技能方面基本的理论培训和现场操作实践,保证每一个新操作工在上机独立操作以前,都能了解基本的产品质量判别方法。根据产品特征分类及质量要求,在班组内部安排专人兼职负责,我们始终坚信产品质量是生产出来的,只要班组的每一个员工都有高度的质量意识,并付诸于生产操作的每一环节中,产品质量将会稳步提高,以达到满足客户质量要求的目标。 三、成才方面 (2009年各月详细表) 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 成材率 94.24% 93.79% 95.14% 95.06% 94.43% 95.29% 月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 成材率 94.05% 94.29% 95.65% 96.02% 95.25% 95.73% 通过以上表格可以对比出2009年上半年成材不如下半年理想,原因:1、人员不稳定,操作失误造成停车次数多出废品。2、原料磕碰较多造成沙眼、免口产生一级付。3、龙套经常翻料、刮料。下半年通过改善龙套压辊减少翻料现象,焊接变压器的改进减少了高频打火次数,降低了废次品的产生;下半年供应购进一批1030mm的卷板也为提高成材做了保障。 四、人员管理方面 因公司生产任务的急剧增加,产品型号的多样化,公司新招聘员工很多,共有很多批次的新员工进入到各岗位,且流动量很大,各岗位人员极不稳定,给生产各方面管理带来极大压力,就在这样的压力推动下,利用班前会和现场操作,以老带新的方式,对各岗位进行岗前、岗中的简单培训,保证新进员工的顺利进入岗位角色,基本胜任各自的岗位工作。 五、安全生产方面 在过去的一年里,对各岗位员工进行安全知识的教育,培训操作工正确操作生产设备,发现问题及时处理。但是在2009年9月上旬仍然发生了齿轮绞手的工伤事故,曹雷因违反操作规程而造成上料一号矫平齿轮绞手的人身伤害事故,针对此类事件,班组对操作工进行了更加频繁的安全警示教育。对一些有可能会造成人身伤害或设备模具损害隐患的人和事进行了严肃的经济处罚和批评警告。 六、6S管理方面 在2009年上半年因新工人较多对6S管理概念认识不够,人员流动量大,加上管理不到位6S的成绩很不理想,6月份评比倒数第一名,进入下半年以后员工对6S管理有了新的认识,积极的做了大量的改善工作,共提改善提案73项,在11、12月连续评比第一名。因以前换辊约需5—6小时,在2009年中通过换辊课题小组的成立,换辊时间比原来缩短2—3小时,6S管理工作有了明显的变化。 在2009年虽然做了很多的工作,也取得了一定的成绩,但是也还存在较多的问题,主要有以下三个方面的不足: 一、生产现场管理方面 各岗位的生产现场管理还没完全达到6S标准,主要是生产过程的各种辅助用品摆放不整齐,机组氧化泥还没有做到及时清理。还有就是设备油污没能及时清理。我个人认为解决的途径是加强现场管理,强化处罚措施,具体自己所使用的设备自己维护、自己检查。 二、物料消耗及生产成本的控制方面 因员工的操作技能还不够熟练,至使原材料调运过程频繁碰伤摔伤,造成料头料尾过长或产品废弃率严重超标,制约着成材率的提高;下班时不关设备电源、不关灯的情况也屡有发生,鉴于目前存在的浪费现象,应该首先从培养操作工的责任心、健全职能岗位人员开始,对领用的辅助用品指定区域,遵循双联领料办法并加大执行力度,对违反规定的人员进行相应经济处罚。原材料方面,对材料调运过程实行专人专职操作,实行责任制,要求必须遵守该环节所用机械的操作规程,熟练操作、避免材料在调运过程磕碰,以便提高成材率。 三、安全生产方面 2009年的一起

文档评论(0)

shaoye348 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档