抗CO2气液两相缓蚀剂的合成与评价.pdf

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博新杯中国青年腐蚀与防护研讨会 暨第九届全国青年腐蚀与防护科技论文讲评会 抗C0:气液两相缓蚀剂的合成与评价 柴成文路民旭张国安张玉芳 (北京科技大学腐蚀与防护中心,北京100083) 摘要:针对含co。湿气和多相流管线的顶部腐蚀,研究了几种缓蚀剂的气液两相缓蚀性能,通过 实验选择与优化,得到了合理的缓蚀剂配比与使用浓度,同时利用极化曲线方法分析了缓蚀剂的 电化学缓蚀机理。 关键词:C02腐蚀;缓蚀剂;顶部腐蚀 1前言 C02的存在会严重加速油气输送管线的腐蚀速度,危害油气生产安全。减轻这类腐蚀的有效 方法是在管线中使用抗C02缓蚀剂,但对于湿气或多相流油气输送管线,除非使用特殊的方法 ¨】,普通液相缓蚀剂难以扩散到管道顶部,对管顶几乎没有保护效果|5“j。高挥发性的气相缓蚀 剂虽能扩散到管道的任何位置,且不受管道形状的影响,对湿气和多相流输送管线的顶部可以起 到保护作用,但需要的浓度较高,增加了成本‘8’。本文研究了不同气相缓蚀剂与液相缓蚀剂的 复配对模拟的湿气和多相流输送条件下材料的保护效果,发现合适的气相与液相缓蚀剂配合使用 不仅保证了气液两相中材料都有较高的缓蚀效率,并能有效的降低气相缓蚀剂的使用浓度。 2实验 S:0.003%,Mo:0.02%,Fe:余量。腐蚀介质为模拟某油田采出液,用去离子水和分析纯化学试 剂配制而成,其组分如表1所示。缓蚀剂用乙醇溶液稀释lO倍使用。 表1腐蚀介质的化学成分 离子 K++Na’M92+ Ca2+ Cl— S042一 HC03一 总矿化度 7032 12.41 693.6 11451.25454.58402.9020047 f浓度(mg/L) 高温高压条件下缓蚀剂对溶液和湿气中X65钢的腐蚀试验在高温高压磁力驱动反应釜中进 行,其中气相实验反应釜的试样夹具底部装有冷却装置,实验过程中可以在样品表面生成凝析水, 模拟湿气和多相流条件的管道顶部(如图1)。试样为外径①108mm、内径为①lOOmm、弦长35rmn、 面宽llmm的弧形试样。试验前将试样用水砂纸逐级打磨至800#,丙酮除油,去离子水清洗,烘 干后安装在①108mm的圆柱状夹具上。试验前腐蚀介质用99.95%高纯Nz除氧2h,然后迅速安 装好带有试样的夹具,加入一定浓度缓蚀剂,关闭所有出口阀门,再用高纯COz除氧2h,以除去 233 博新杯中国青年腐蚀与防护研讨会 暨第九届全国青年腐蚀与防护科技论文讲评会 安装过程进入的氧。然后升温、升压至设定数值,气体出口用水封,实验周期3天,线速度im/s。 试验完毕取出试样,去离子水清洗、吹干。利用失重法测量试样的腐蚀速率。 Pressure E1ectromot0r 图1气相实验磁力驱动反应釜工作原理示意图 电化学实验是在恒温水浴中进行,测试装置由Solartron公司的S11280型电化学测试系统 和1升容积的玻璃电解池组成,采用三电极体系,工作电极为试样,辅助电极为铂电极,参比电 极选用饱和甘汞电极。试样工作面积为lOmm×lOmm的方面,打磨至800#砂纸,丙酮除油,去 离子水清洗,吹干。测试前介质溶液通99.95%高纯C0:除氧2h,然后安装试样,加入缓蚀剂, lh。动电位极化曲线测试电位范围:--500mv~700mvVS.OCP(自腐 水封出气口,并继续通C02 蚀电位),扫描速度为20mv/min,测试温度为75℃。 3结果与讨论 3.1温度对X65钢腐蚀速率的影响 在反应釜中通入C02维持常压,考察实验温度不同时X65钢在液相和气相中的平均腐蚀速率, 结果见表2。从实验结果可以发现,无论气相还是液相中,X65试样的腐蚀速率都先增加后减小, 在70C达到

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