催化裂化汽油预碱洗系统改造.PDF

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催化裂化汽油预碱洗系统改造

维普资讯 第5期 樊黑钦等 :催化裂化汽油预碱洗系统改造 ·39 · 催 化 裂 化 汽 油 预 碱 洗 系 统 改 造 樊黑钦 ,李忠良 ,刘 炬 (中原油Ifl石油化工总厂 ,河南 濮阳 457165) 摘 要 :针对 中原油田石油化工总厂催化裂化汽油预碱洗系统存在 的液位计设计不舍理 、碱液结晶堵器J司越 ,对汽 油预碱洗系统进行了改造 ,改造后提高了汽油质量,减轻了劳动强度,取得 了明显的经济效益。 关键词 :催化裂化 ;预碱洗 ;改造 ;碱液 中图分类号:TE624.41 文献标识码:B 文章编号:1003—3467(2005)05—0039—02 中原油田石油化工总厂500kt/a催化裂化装置 l 汽油预碱洗系统存在的问题 预碱洗系统是将含硫稳定汽油与 10%的NaOH溶 随着原料渣油硫含量增加 ,汽油质量变差,汽油 液混合接触后反应 ,生成易溶解于水的硫化钠 、硫醇 预碱洗后硫化氢含量 (质量分数)大于 50 L,硫 钠、酚钠盐等碱液排出,从而消除汽油中的硫化氢及 醇含量 (质量分数)大于90m#L,汽油铜片腐蚀严 部分硫醇硫 ,使硫化氢含量 (质量分数)不大于30 重不合格。通过分析 ,汽油预碱洗系统主要存在以 mg/L,硫醇含量 (质量分数)不大于55mg/L,汽油 下问题。 铜片腐蚀合格,通过预碱洗后的汽油再进入脱硫醇 1·1 液位计设计不合理 装置进一步精制 ,成为合格的成品汽油。自2004年 预碱洗沉降罐玻璃板液位计不符合设计规范, 5月以来,由于催化加工的常压渣油硫含量偏高,加 碱液包抽 出口直径太小,直径仅为 25mm,玻璃板 上碱液循环系统设计存在的问题,汽油经过预碱洗 液位计上引压管取 自点A(见图 1),下引压管取 自 系统后,各项指标严重不合格 ,我们对碱液循环系统 点B,在强制循环时提高碱液循环量,因存在一定长 的工艺操作和流程进行了改造 ,取得了成功。 度 的瓶颈段 ,造成碱液泵压力不稳 ,启动泵期间,液 由表2可知 ,盐酸浓度 (质量分数):i31%;系 0.5万元计算,每年可增收22.5万元。 统压降:≤6。6kPa;水洗塔 出口的氯乙烯气体用pH 3.4 碱洗塔换碱次数减少 值试纸检测为中性;水洗塔下水pH值为5~7,且不 碱洗塔换碱次数每天减少一次 ,可节约 31%烧 外排 ;碱洗塔换碱次数 由原来8h一次,减少到 12h 碱 200kg,年节约资金3万元。 一 次。该套设备投产至今运行正常。 3.5 减少两台酸循环泵 3 效益分析 减少两台酸循环泵 ,每台配套 电机 5.5kW,开 3.1 回收盐酸 一 备一 ,每年节约电能 44000kW -h,年节约资金 水洗制酸浓度 由技改前 的 13% ~18%提高到 1.64万元 。 不低于31%,每天副产浓盐酸 10t,每年生产3000t 3.6 环保效益 (每年按 300个工作 日计算),每 吨盐酸按市场价 因系统副产盐酸全部作为浓盐酸销售,无废酸 300元计算 ,年可获利润90万元 ,减去原稀酸收入 排出,彻底解决 了因排放废酸污染环境 的问题 ,同 30万元,改造后回收盐酸每年可增收60万元。 时,因碱洗塔换碱次数减少 ,减少了废碱液的排放, 3.2 节水 具有明显的环保效益和社会效益。 改造前每天用水约 24t,改造后每天用水约 8 t,每年节约用水4800t。 参考文献

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