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Industry 业界 S7-200 SMART在塑封膜包装线中的应用 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 武高峰 在企业搬迁工作中,原来在包装岗位有两台其他品牌的小型 对变频器的b 1-0 1、b 1-02 以及H5-0 1~H5- 12进行设置,采用 PLC在使用,分别控制堆垛岗位和封切热缩岗位。目前该型号产 MODBUS通信给定频率指令和运行指令,并设置相关通信参数。 品已经被淘汰,而在搬迁后发现,PLC上电无反应,必须要进行 对温控表的C64~C70进行通信参数设置。 更新换代。 通信参数使用9600bps通信速度,8位数据位,偶校验方式。 通信地址分别使用1、2 、3 。 1 工艺原理 (2 )命令数据内容 本包装设备,完成对本厂建材产品的包装,包装材料使用PE MODBUS通信采用自由口通信协议,需要根据指令格式进行 热缩塑封膜。主要工艺步骤包括:①堆垛;②封切:对塑料膜进 命令的编写。 行切断和封口;③热缩:使PE膜加热收缩包裹产品。 ①根据命令数据内容可知,有些命令数据是不改变的,这些 常量数据可以直接编写数据块赋值。 2 方案选型 ②CRC- 16校验码,要在程序中编写CRC程序,进行计算和 2.1 控制方案设计 比对。 针对本系统的特点,适合采用集成了IO点的小型PLC 。而温 ③变频器的启停,频率值,温度值的设定和读取,根据具体 度可以单独交给温控表进行控制,速度由变频器进行调节,为了 情况给相应地址赋值。 提高系统操作性能,温控表和变频器与PLC进行MODBUS通信, (3 )通信程序编写 交换数据。同时,PLC通过网线连接至中控室上位机,完成数据采 ①端口0初始化:通过对SMB30 、87以及SMW90 、92 、94进 集、显示和必要的操作。 行端口0的通信初始化设置。 2.2 PLC选型及IO表设计 ②通信指令: 根据现场设备汇总需要输入点13 个,输出点12 个,使用 通讯指令使用XMT和RCV指令进行数据的发送和接收。实现 S7-200 SMART系列的SR40型号CPU并设计IO表。 数据的写入和读取。 2.3 其它主要电气设备选型 3.3 上位机组态 另外选择了1台安川V 1000变频器和2台山武SDC36温控表分 上位机首先与PLC通过网线连接,然后在对组态王进行组态 别进行速度和温度的控制,它们都支持通过MODBUS通信协议与 实现监控和设置功能。 S7-200 SMART进行通信。 2.4 确定通讯方案 (1)上位机以太网通信方案 本工厂使用的上位机为亚控公司生产的组态王上位机组态软 件,经过查找发现组态王已经更新了S7-200 SMART的驱动,驱 动名称:S7 TCP.DLL ,驱动版本:60.1.24.30 。 (2 )MODBUS通讯方案

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