200mw机组打孔抽汽供热改造建设投资可行性研究报告.doc

200mw机组打孔抽汽供热改造建设投资可行性研究报告.doc

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
200mw机组打孔抽汽供热改造建设投资可行性研究报告

200MW机组打孔抽汽供热改造 可 行 性 研 究 报 告 2008年09月20日 四号汽轮机供热机组改造 一、总论 XXXX电厂4号为哈汽生产的三缸三排汽200MW汽轮机组,近几年来,随着我国煤、电、油等能源供应紧张,国家提出节能减排要求,出台关停小机组,“上大压小”的政策。从2007年开始东北电力供需市场又出现电力过剩的情况,目前,XXXX电厂单机供电煤耗为352g/kW?h,面对超临界大机组发电竞争能力薄弱,急需通过节能改造,寻找新的经济增长点。根据XX市经济开发区工业用汽的需求及市内民用供热量的不断增长,急需XXXX电厂进行供热。目前4号机已进行了主机的通流改造完的有力条件,所以利用2009年A期间对4号机供热进行供热机组改造非常必要。 二、改造的必要性 1.目前机组的运行状况 1.1.铭牌及技术参数: 型 号:N200-130/535/535型 1.2运行简历: XXXX电厂4号汽轮机于1990年10月投入运行,经历4次大修、26余次小修。 2.主要存在的问题 2.1 XX市经济技术开发区自创建以来,采暖需求不断增大,截至2007年,开发区采暖面积已达300万平米。2008年XX市供热高速以Φ1.2m管径的供热管路与XX市内已联网,换热面积增加到800万平米。而XXXX电厂地理位置正处于开发区,逐渐将XXXX电厂四台纯凝汽式汽轮发电机组改造成抽汽供热机组,对开发区进行采暖供热具有得天独厚的优势。2008年2号机已进行供热机组改造,正在进行施工安装。一台机组进行供热,不能满足热网用户要求,当2号机停运时将严重影响热网用户的供热。目前,浑江发电厂两台哈汽生产的200MW机组已进行了抽汽打孔供热机组改造,应用效果良好。 3.对安全性及经济性的影响 3.1 近来,天津市电科院提出了一种新技术,可将三缸三排汽纯凝汽机组改造成供热、发电“两用”的热电联产机组,其原理已得到制造厂家认可,并已申请了国家发明专利(专利号200410020392.4)。其供热改造的机理,改造后的安全可靠性,运行灵活性和技术经济分析等,按案例分析一台N200MW机组改成存供热热电两用机后,一个采暖期节约标煤15000吨,年收益450万元,投资不超过1400万元(含一台机热网首站),投资回收期不到3-4个月,值得大力推广。 三、 改造的可行性 1. 目前的先进水平 1.1供热改造方案 此改造方案不改动汽轮机本体设备的核心部件—通流部件,只在低压导汽管上增装串联调节阀A和供热支管上调节阀B和一套保证机组安全的DEH调节软件,用以协调控制高压缸调节阀及A、B调节阀。能在设定参数上下限范围内、自动匹配调节,达到运行热电用户之要求。改造简单,通流部件节省费用,代替了低压回转隔板及低压油动机老式系统,即简化了调速系统,又未改动通流部件。 1.1.2 供热改造原理 供热机组应能满足热用户供热蒸汽流量及供热蒸汽压力(温度)在一定范围内变动的要求。一般采暖抽汽压力为0.12~0.25MPa,而供热蒸汽流量随热用户需求而变化。 本型汽轮机组的固有变工况特性包括: (1)中压缸排汽压力与主汽流量成正比; (2)在主蒸汽流量不变时,若从低压导汽管上多抽汽,中压缸排汽压力必下降,反之亦然。 根据汽轮机隔板强度要求,在任何情况下必须同时满足以下两个安全条件: 甲:对于中压缸通流级P中排≥P 乙:对于两个低压缸通流级P低进 ≤P (P低进-最小为P中排的10%)。 否则将对机组安全运行产生诸多严重影响(如隔板强度不够、差胀增加、轴封磨损、振动等),为制造厂家设计所不容许。 本机组改造后必须安全可靠,满足热电用户要求: 纯凝工况时,G供热=0,P中排必定为P中排相应设计值,与未改前运行工况相同。 满足热用户运行时,要求G供热,P供热纯凝转换为热电联产工况,其调节过程如下: (1)开启调节阀B供汽,使G供热满足用户要求,同时P中排必下降。(2)调节阀A按照P中排=F(G主汽)关系关小节流阀,使P中排等于相应主汽流量下之P中排纯凝设计值,以满足安全条件甲,同时由于A阀节流及低压导汽管抽走G供热之双重影响,A阀后压力P低进必定低于P ,安全条件乙也得到满足。 上述自动调节过程是为便于叙述,分步说明,实际上是连续跟踪平稳调节。 以上分析是在以热定电工况下的情况进行的,若电网调度要求改变发电机功率或热力用户改变参数(供热压力),其热控自动系统也能根据汽轮机变工况原理保持平稳调节,使发电机功率、供热汽量及供热压力均可在给定上下限之间的指定值运行,并确保有关参数满足机组安全经济设计规定。 调整结果使由低压导汽管抽出蒸汽量(即供热蒸汽量)等于或基本等于进入2、3低压缸减少之蒸汽量。 据此,该N200—12.75/535/535三缸三排汽200M

您可能关注的文档

文档评论(0)

店小二 + 关注
实名认证
内容提供者

包含各种材料

1亿VIP精品文档

相关文档