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200mw机组打孔抽汽供热改造建设投资可行性研究报告
200MW机组打孔抽汽供热改造
可
行
性
研
究
报
告
2008年09月20日
四号汽轮机供热机组改造
一、总论
XXXX电厂4号为哈汽生产的三缸三排汽200MW汽轮机组,近几年来,随着我国煤、电、油等能源供应紧张,国家提出节能减排要求,出台关停小机组,“上大压小”的政策。从2007年开始东北电力供需市场又出现电力过剩的情况,目前,XXXX电厂单机供电煤耗为352g/kW?h,面对超临界大机组发电竞争能力薄弱,急需通过节能改造,寻找新的经济增长点。根据XX市经济开发区工业用汽的需求及市内民用供热量的不断增长,急需XXXX电厂进行供热。目前4号机已进行了主机的通流改造完的有力条件,所以利用2009年A期间对4号机供热进行供热机组改造非常必要。
二、改造的必要性
1.目前机组的运行状况
1.1.铭牌及技术参数:
型 号:N200-130/535/535型
1.2运行简历:
XXXX电厂4号汽轮机于1990年10月投入运行,经历4次大修、26余次小修。
2.主要存在的问题
2.1 XX市经济技术开发区自创建以来,采暖需求不断增大,截至2007年,开发区采暖面积已达300万平米。2008年XX市供热高速以Φ1.2m管径的供热管路与XX市内已联网,换热面积增加到800万平米。而XXXX电厂地理位置正处于开发区,逐渐将XXXX电厂四台纯凝汽式汽轮发电机组改造成抽汽供热机组,对开发区进行采暖供热具有得天独厚的优势。2008年2号机已进行供热机组改造,正在进行施工安装。一台机组进行供热,不能满足热网用户要求,当2号机停运时将严重影响热网用户的供热。目前,浑江发电厂两台哈汽生产的200MW机组已进行了抽汽打孔供热机组改造,应用效果良好。
3.对安全性及经济性的影响
3.1 近来,天津市电科院提出了一种新技术,可将三缸三排汽纯凝汽机组改造成供热、发电“两用”的热电联产机组,其原理已得到制造厂家认可,并已申请了国家发明专利(专利号200410020392.4)。其供热改造的机理,改造后的安全可靠性,运行灵活性和技术经济分析等,按案例分析一台N200MW机组改成存供热热电两用机后,一个采暖期节约标煤15000吨,年收益450万元,投资不超过1400万元(含一台机热网首站),投资回收期不到3-4个月,值得大力推广。
三、 改造的可行性
1. 目前的先进水平
1.1供热改造方案 此改造方案不改动汽轮机本体设备的核心部件—通流部件,只在低压导汽管上增装串联调节阀A和供热支管上调节阀B和一套保证机组安全的DEH调节软件,用以协调控制高压缸调节阀及A、B调节阀。能在设定参数上下限范围内、自动匹配调节,达到运行热电用户之要求。改造简单,通流部件节省费用,代替了低压回转隔板及低压油动机老式系统,即简化了调速系统,又未改动通流部件。
1.1.2 供热改造原理
供热机组应能满足热用户供热蒸汽流量及供热蒸汽压力(温度)在一定范围内变动的要求。一般采暖抽汽压力为0.12~0.25MPa,而供热蒸汽流量随热用户需求而变化。
本型汽轮机组的固有变工况特性包括:
(1)中压缸排汽压力与主汽流量成正比;
(2)在主蒸汽流量不变时,若从低压导汽管上多抽汽,中压缸排汽压力必下降,反之亦然。
根据汽轮机隔板强度要求,在任何情况下必须同时满足以下两个安全条件:
甲:对于中压缸通流级P中排≥P
乙:对于两个低压缸通流级P低进 ≤P (P低进-最小为P中排的10%)。
否则将对机组安全运行产生诸多严重影响(如隔板强度不够、差胀增加、轴封磨损、振动等),为制造厂家设计所不容许。
本机组改造后必须安全可靠,满足热电用户要求:
纯凝工况时,G供热=0,P中排必定为P中排相应设计值,与未改前运行工况相同。
满足热用户运行时,要求G供热,P供热纯凝转换为热电联产工况,其调节过程如下:
(1)开启调节阀B供汽,使G供热满足用户要求,同时P中排必下降。(2)调节阀A按照P中排=F(G主汽)关系关小节流阀,使P中排等于相应主汽流量下之P中排纯凝设计值,以满足安全条件甲,同时由于A阀节流及低压导汽管抽走G供热之双重影响,A阀后压力P低进必定低于P ,安全条件乙也得到满足。
上述自动调节过程是为便于叙述,分步说明,实际上是连续跟踪平稳调节。
以上分析是在以热定电工况下的情况进行的,若电网调度要求改变发电机功率或热力用户改变参数(供热压力),其热控自动系统也能根据汽轮机变工况原理保持平稳调节,使发电机功率、供热汽量及供热压力均可在给定上下限之间的指定值运行,并确保有关参数满足机组安全经济设计规定。
调整结果使由低压导汽管抽出蒸汽量(即供热蒸汽量)等于或基本等于进入2、3低压缸减少之蒸汽量。
据此,该N200—12.75/535/535三缸三排汽200M
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