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硫铵颗粒小的原因及解决办法.pdf
2006年化肥学会年会暨氮肥行业技改经验交流会论文集
硫铵颗粒小的原因及解决办法
戴智明王浩
(安徽省淮化集团有限公司淮南232038)
摘要:产品质量的好坏关系到企业的切身利益,本文针对硫铵颗粒小,质量差的现象,分析其主要
原因,提出改进的具体措施。
关键词:母液结晶硫铵颗粒酸焦油饱和器法
硫铵是焦化厂的主要产品之一,安徽省淮化集团有限公司焦化厂年产硫铵7千吨,现硫铵生产有三
种方法,饱和器法、半饱和器法、直接法,我厂主要采用饱和器法进行生产,硫铵的生产是基于氨与硫
酸的中和反应:
2NH3+H2S04=(NH3hS04
受各种因素影响,硫铵产品往往有绿色、蓝色、灰色或暗黑色,结晶物为针状、片状或粉末状,成
型的颗粒很小.当硫铵结晶颗粒较小时,不但产品水份、酸度超标。而且储存时易吸湿结块,造成使用
困难。
1 硫铵产品颗粒小的原因
根据硫铵生产原理分析,造成硫铵结晶颗粒小的主要原因有以下几条:
(1)饱和器操作温度
(2)母液温度及加酸制度
(3)母液循环量
(4)母液中晶体比重
(5)母液中夹带杂质
其中前四条都可以通过严格工艺管理得到解决,而杂质的影响就必须从工艺、设备及选材上进行有
效的改进,才能从根本上解决问题。
2 母液中杂质的由来及对硫铵质量的影响
母液中的杂质分为可溶性杂质与不可溶性杂质两类。
2.1可溶性杂质的影响
可溶性杂质主要有铁、铝、铜、铅、砷、锑的各种盐类,这些杂质多由硫酸、饱和器补充水带来,
或由设备腐蚀而产生的。这些杂质盐类的离子吸附在硫铵结晶的表面上,遮盖了结晶表面的活性区域,
使结晶生长速度减慢,妨碍了大颗粒结晶的形成,有时由于杂质在一定晶面上选择吸附,限制结晶在空
间均匀发展,结果还可能生成畸形的细小颗粒,有些杂质在饱和器内会缩小母液的介稳区,造成大量的
新晶核生成。
2.2不溶性杂质的影响
不溶性杂质主要是煤气带入饱和器的焦油雾,在一定条件下,焦油与母液形成稳定的乳浊液,而附
于硫铵结晶的表面,不利于结晶体长大并使其污染。
2.3不当操作的影响
中砷与煤气中的硫化氢也会生成胶体的硫化砷。这些杂质随操作条件的不同而异。杂质将严重影响向品
体表面扩散的推动力,造成大量的新晶核生长,而大量新晶核的存在将会使母液粘度增加,不利于母液
的吸收,并使母液搅拌阻力增大,造成搅拌不均匀,无大颗粒硫铰结晶,氮损失加大,饱和器后煤气中
2006年化肥学会年会叠氮肥行业技改经验交流会论文集
kPa。
氨的超标.并易造成饱和器内壁挂料严重。煤气系统阻力增大。系统阻力最高达12
2.4小晶粒对产品的影响
较小的晶粒易形成“晶簇”,表面积增大,很容易将母液包藏在晶粒间,吸附的酸,水较多,故其
腐蚀管道、设各的能力也增强。离心分离及洗涤产品时,颗粒较小的硫铵结晶会使晶浆粘度增大,导致
放料困难,筛网磨损也比较大,离心机内滤层密度增大,将严重影响水洗时的穿透能力,结晶表面的油
类杂质也难以得到有效地清除,可能造成离心机筛网堵塞。影响离心机的正常操作,并使干燥岗位粉尘
量增大,影响职工韵身体健康,同时造成产量的少量损失。此外,由于晶粒小的硫铵结晶杂质含量多,
单位体积硫铵含氨量必然减少,影响产品的等级,不利于降低生产成本。
3 改进措施
为了得到大颗粒硫铵,必须消除或减少母液中的杂质。实际中,我厂采用以下措施。
3.1减少进入饱和器的焦油量
我厂电捕焦油器由于诸多原因,已经停用多年,进硫铵工段中煤气夹带焦油雾较多,生成的酸焦油
量相应增多。为了改善硫铵的操作条件,我厂利用饱和器前停用的煤气预热器进行改造,使煤气折流,
部分焦油雾被捕集下来,回到冷凝槽中,此部分约占煤气中焦油雾的30%左右,并通过提高母液比重指
运行,每班操作工定时捞除母液满流槽表面少量的酸焦油,改善了母液的质量,大大减少了不溶性杂质
对硫铵结晶的影响。
3.2控制水中杂质进入饱和器
由于我厂硫铵工段为了环保的需要,把合成氨系统高浓度废氨水引入蒸氨作为原料水后,原料水中
杂质的含量增多,为此我厂在原料水槽前系统增加了一套除油气浮装置,与焦炭
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