神头电厂#3锅炉水冷壁高温腐蚀原因分析及对策.pdfVIP

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神头电厂#3锅炉水冷壁高温腐蚀原因分析及对策.pdf

全国火电200MW级机组协作会第22届年会 神头一电厂群3锅炉水冷壁高温腐蚀 原因分析及对策 蔡新春1付韬1刘成槐2郑小虎2 (1.山西电力科学研究院山西太原030001 2.神头第一发电厂 山西朔州036011) 摘要:本支针对锅炉在小修时发现的中间水冷壁高温腐蚀,分析认为内在务件是燃煤中舍硫量较高,外部条 件是高烟温引起水冷壁高管壁温度和煤粉火焰贴壁,壁面强还原性气氛. 关键词:锅炉中间水冷壁高温腐蚀原因分析改进效果 1情况简介 神头一电厂#3锅炉系苏联塔干洛克“红色锅炉厂(TK3)”制造,型号为EⅡ670/140型超高压、 中间再热、单汽包、自然循环、固态排渣燃煤炉。 锅炉呈T型布置,燃烧室布置在锅炉中间上升烟道,燃烧室两侧各布置左右下行烟道的两个竖 井。燃烧室被沿全高度布置的双面水冷壁分成前后两部分,形成两个并列运行的半炉膛。 炉膛的两侧墙上15.275米和下11.975米处布置有两排16只蜗壳式旋流煤粉燃烧器。本炉采用 钢球磨中间储仓式制粉系统,配备两台滚筒式球磨机。制粉系统的乏气由排粉机从细粉分离器抽出 作为向炉膛输送煤粉的一次风之用。 该炉自1979年12月投产以来,随着设备的老化,以及从来进行过燃烧调整试验。在1998年4 月27日前炉膛双面水冷壁燃烧器区域左数第43根发生高温腐蚀泄漏。在2003年6月20日小修中 发现炉内11.975米到15.275米标高区域,中间水冷壁发现大面积高温腐蚀,其中左侧四十多根水冷 壁外壁腐蚀深度达3mm左右。 2腐蚀机理分析 高温腐蚀是一个复杂的物理化学过程,尽管国内外有人做了大量的试验研究,但对腐蚀机理还 不能解释得十分确切。德国e。∞公司专家认为,对于大于2.5%的高硫煤,在低氧(02在0.5%左 右)气氛中易发生水冷壁高温腐蚀,此工况下燃烧是变化的,即02是频繁波动的。前苏联动力技术 局认为火焰直接接近水冷壁,且在局部高热负荷下易发生高温腐蚀。总的来说,发生高温腐蚀最重 要的内因条件是燃料中含硫量较高,外部条件是高烟温引起水冷壁的高管壁温度和煤粉火焰贴墙, 壁面强还原气氛。 全国火电200MW级机组协作会第22届年会 锅炉 3高温腐蚀原因分析 3.1燃煤含硫较高 由于煤源紧张,燃煤成分变化较大,煤中硫成份含量较高,最高时达2.5%左右。 3.2高管壁温度 中间水冷壁属光杆受热面,两面受热,热负荷较高,当管外壁有黏附物时,管壁温度更高。当 管壁温度大于300℃时,钢管表面腐蚀的速度明显加快,如图1所示。 图l 管壁温度与腐蚀量的关系 3.3火焰冲刷管壁 3.3.1一次风速太高 对于圆形旋流燃烧器燃用烟煤时一次风配风条件为25m/s左右,实际运行时一次风门全开,一 次风速在30--35m/s; 3.3.2燃烧器出口一次风四周间隙不均 投产初期为降低火焰中心,将下层燃烧器中心筒适当倾斜,即将中心筒出口约500nun处存在较 大折口,造成出口一次风四周间距不均; 3.3.3给粉机转速只能层操 由于给粉机转速热工控制系统设计中只能层操,而不能单个微调,实际运行中各燃烧器的给粉 量不均匀,造成有的燃烧器给粉量较大,不可避免造成局部高热负荷。 3.4整体风量不足 3.4.1 由于引风机电机额定电流限制,引风机挡板开度只能在60%左右运行,再热器调节受热面入 口氧量在3.5%左右。 3.4.2由于设备老化,特别是空气预热器换热管磨损严重,造成较大的漏风。 3.4.3空气预热器后的防爆铁皮因腐蚀破损,小修中检查面积达300mm2,由于位置特殊不便检查, 运行中不易发现。 3.5燃烧器配风不合理 上下层燃烧器区域粉多风少。为了防止高温受热面超温,降低火焰中心,下层燃烧器给粉量是 上层的1.6倍左右,而上下层二次风是均等配风。考虑到尾部烟道的漏风。炉内上下层燃烧器之间 平均氧量l—2%,局部区域最低氧量在1%左右,而上层燃烧器到炉膛出口平均氧量在3%左右。另 外投产初期由于二次风速小,将燃烧器外筒二次风直径从中1270mm降到01080nun,使二次风出口 截面积降到O.575m2。实际运行中上下层燃烧器之间是低氧燃烧,局部壁面强还原性气氛严重。 资料介绍,局部缺氧时,特别当02量低于1.5%时,H2s含量急剧增加,如图2所示。实验发

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