造气工段技改小结.pdf

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第十四届全固造气技术年会论文集 57 造气工段技改小结 段希娥 张成梅 (山东省化工研究院250014)(章丘市鲁明化工有限公司250200) l 改造炉体,平衡生产 我公司为平衡4万t合成氨,先后更新了脱硫塔、碳化碳、饱和热水塔,新增MS(3) 压缩机l台,2002年10月份,又新上中1000mm合成塔(矮胖型),公司通过对几个生产 工序大刀阔斧的改造,基本上具备了4万仇合成氨的能力。而当时现有的3台造气炉(① 2400 mm)因不能满足生产需要而成为当时生产中的“瓶颈”。为此,公司决定对炉体进行 mm改为cD2650 改造,加大炉径,加高炉体,炉子由cD2400 mm。炉子加大了,有效炭层增 加了,所以要克服床层阻力需使用与之配套的高效风机来提高一次风量,才能使大炉优势充 mm煤气管道改为@600 低系统阻力,将原◇500 mm。原单炉日产合成氨40.15 t改造后单 t。 炉日产合成氨58.5 2 挖潜降耗,向节能要效益 2.1优化工艺流程,降低系统阻力 传统的造气工艺流程是单炉单设废锅,单设洗气塔.其缺点:(1)系统阻力大,影响单 炉发气量;(2)气体流速大,夹带的粉尘对设备冲刷,引起设备损坏或堵塞;(3)气体间断 的通过废热锅炉,有时因温度太低,形成了露点腐蚀。据此,公司通过调研和可行性技术分 析,趁大修的机会,对造气上、下行煤气采用了多台炉集中回收的技术改造方案,其改造要 点:(1)每台炉设置上、下行煤气除尘器:(2)3台炉设置卧式水管联合废热锅炉l台,洗 气台1台,以回收上、下行煤气的显热。 改造后的流程见图1。 图l改造后造气工艺流程 改造后的设备: 煤气发生炉:①2650mm 3台: mm 15000 mm×10mmX 1台; 洗气塔:∞2000 气柜:V=1000m’ l台; mrn mm×2150 mmX2500 l台g 综合废锅:8500 风机:450DK型 l台: 1B 3台; 自动机:HX·PC·91 上行集尘器:中2100×10×8424 3台; 10X2300 3台。 下行集尘器:中1400X 流程改进后,运行效果良好,由于送气行程缩短,从而降低了系统阻力,洗气塔水封液 m3/11 面在--+200Pa内波动,阻力降低,相当于提高了单炉制气能力,之前单炉发气量为5521 第十四届全田造气技术年会论文集 (标态),之后单炉发气量为7370m3/h(标态),同时,由于煤气几乎连续通过联合废锅解 决了露点腐蚀问题,之前因腐蚀严重废热锅炉需2年更换r次,现已使用3年,状况还比较 好,因此大大节省了设备投资,洗气塔由3台改为1台,大大节省了冷却水用量。 ’ 2.2设

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