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采用真空炉取代传统连续炉--- “建功DGT 实现新梦想”全员立功竞赛---ME部门 饶伟
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目录
Vehicle
Engine
3
一、项目总体情况
1.项目背景
前期6DCT150项目规划中,热处理设备采用传统连续炉生产线。根据产能计算,在50万产能时,需要购买3条连续炉生产线以及附属设备(6台清理抛丸机)。
随着热处理工艺及技术的不断提升,以及对产品和环境的关注,真空渗碳技术逐渐进入国内市场。为提高变速箱产品品质、改善工作环境和降低运行成本,采用真空渗碳炉取代传统式连续炉。
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二、项目推进过程
1.产能假设
日期
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
产量
0.3k
10k
150k
250k
400k
400k
400k
500k
2.可行性分析研究
为实现真空炉取代传统式连续炉,在公司领导的带领下,我们做了大量的调研、分析工作,与欧洲GETRAG技术人员开会研讨,从设备优劣势,投资,运行成本,维修成本等方面去对比,确定可行性分析报告。
2.1 矩阵分析图
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二、项目推进过程
6
二、项目推进过程
2.2 生产时间:工件完成热处理工序所需时间,包括设备升温降温时间
工序设备
升温
前清洗 /h
预氧化 /h
渗碳 /h
淬火 /h
后清洗/h
回火 /h
清理抛丸 /h
降温 /h
合计
/h
真空炉
1
0.15
1.33
3.12
0.25
0
2
0
8
15.85
连续炉
48
0.15
1
12.5
0.25
0.5
2
0.25
72
136.65
工件升降温时间短,便于设备维修;工序时间短,便于工件跟踪及管理
2.3工作环境:
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二、项目推进过程
真空炉
传统连续炉
设备表面温度
室温+20℃
室温+40℃
工作温度
与机加工车间基本一致
机加工车间 +5-10℃
废气
少许 ,但是直接排出厂房,车间内如废气
有废气排放,含CO、CO2、H2等,对人体有害
粉尘
无
清理抛丸金属粉尘,对人体有害
基础
无基础,无地坑
基础复杂,有淬火地坑
总结
工作环境好,与机加工车间相同
工作环境较差,温度高,空气质量差,一般对操作工有特种工艺补助
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二、项目推进过程
2.4 运行成本:运行成本(不包含维修费用):包括设备开动成本(水电气等)、工装消耗、人工成本、物流等
1.基于产量假设
2.成本每年累计
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二、项目推进过程
2.5 维修 成本:包括维修人员费用、备件费用、设备故障产生零件费用等
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二、项目推进过程
2.6 设备投资:包括基本设备、辅助设备、贷款利息等
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二、项目推进过程
2.7 总成本:包括设备投资、运行成本、维修费用
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二、项目推进过程
结论:
1.成本:真空炉投资大(真空炉约4100万,连续炉约1300万,25万台份/年),运行成本和维修费用较低,至2018年中总成本低于传统式连续炉,之后随着产量提高,成本节约越大
2.其他:无论从产品品质、工作环境、灵活性、扩展性等,真空炉都要优于传统式连续炉
在公司领导的大力支持下,决定采用真空炉代替传统式连续炉
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三、项目完成情况
真空炉项目于2013.11.7日签订合同,
2014.7.4日完成设备预验收,
2014.9.28日设备到达DGT工厂,
2014.10.1日设备开始安装调试
2014.12.15日完成设备安装调试工作,具备生产能力
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四、项目取得成效
真空炉目前已完成第一轮热变形实验,产品外表质量对比如下,变形也在预期范围以内,等待的是优质的产品质量,良好的工作环境以及廉价的运行成本。
真空炉
传统连续炉
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以上介绍Thank you for your attention!
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