京唐烧结工艺.doc

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京唐烧结工艺

首钢京唐烧结工艺实践与优化 张卫东 任立军 程峥明 首钢京唐烧结工序以减量化、再利用和资源化作为低碳生产理念,采取优化过程控制参数,进行厚料层低碳烧结,提高能效和废弃物循环利用等措施,既取得了良好的技术经济指标,又减少了温室气体排放。 1前言 2009年9月,随着联合国气候变化峰会的召开,中国把应对气候变化纳入经济社会发展夫见划,加强节能、提高能效,降低煤炭、石油等高碳能源消耗,减少温室气体排放,积极发展低碳经济和循环经济。 在竞争激烈的钢铁市场中,首钢京唐一直把提高能效、减少温室气体排放,提高企业竞争力放在首位,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以“低消耗、高效率、低排放”为特征,对生产过程中的余热、余从、余气、废水、含铁物质、含碳物质和剖体废弃物充分循环利用,基本实现零排放,从而实现低碳生产和循环经济。在此过程中,由于烧结工序能耗约占整个钢铁流程总能耗的10%~15%,因此提高能效利用,进行低碳生产也是首钢京唐烧结的必然选择, 2 烧结生产现状 首钢京唐烁铁作业部一期工程有两台有效烧结面积550m2的烧结机,1#、2#机分别于2009年5月与12月投入生产。根据再利厢和循环利用相结合的理念,烧结利用自身设备先进化以及大型化的优势,摸索适合大州烧结机生产的操作规律和工艺控制参数,优化过程控制,把控制工序能耗、利用废弃物、降低CO2气体排放、提高能效放在首位。努力打造高效、优质、自动化的生产流程,实现低碳生产和工业生产零排放的目标。 自投产到2010年3月份,烧结的各项技术经济指标已经达到国内先进水平。其中,工序能耗从投产初期的56779kgce/t下降到50.052kgce/t,固体燃料消耗由50.199kg/t下降到44.470kg/t,吨矿的CO2排放量由150.471kg/t降低到119.580 kg/t。期间,由于受到北方区域冬季气候因素的影响,2009年10月~2010年1月份的工序能耗及固体燃料消耗均有不同程度的上升,具体数据见图1。 3 烧结工艺优化措施 首钢京唐烧结工序以减量化、再利用、资源化为核心,运用标准化的手段,精细化的管理,在投产初期稳定生产秩序,量化岗位绩效考核标准,通过优化过程控制参数,完善二级专家系统自动控制与调节过程,以改善料层透气性,提高料层厚度,摸索适宜的燃料粒度,降低固体燃料消耗,优化点火强度,加强余热回收与再循环,合理利用套筒窑白灰的除尘灰、高炉除尘灰、焦化除尘灰和酚氰水、钢渣、氧化铁皮等工业废弃物,从而促进工业零排放和环境可持续发展。 3.1固体燃料消耗减量化 烧结过程产生的热量约80%左右是由固体燃料在生产过程中产生的,煤气点火产生的热量与混合料的物理热约占16%。因此,固体燃料消耗的减量化对减少CO2排放量起重要作用。我们采取梯形厚料层烧结、控制适宜的燃料破碎粒度、使用白灰粉消化热、优化矿粉料比结构等多种措施提高阎体燃料利用,降低CO2排放量。 3.1.1梯形厚料层烧结 厚料联烧结是目前烧结系统普遍采用的一种提高能效的措施。当料层厚度增加,料层整体的蓄热能力增强,从而有利于燃料的充分利用,增加低价铁氧化物的氧化放热,降低高价氧化物分解热。同时下层烧结矿可以获得更高的烧结温度,生成更多的液相量,粘结桕的增多,提高烧结矿整体强度。研究表明,布料厚度每增加10mm,可以降低燃料1 kg/t~3 kg/t。 在生产过程中,随着料层厚度后钞曾加,料层的透气性制约着料层厚度的提高。首钢京唐烧结在生产中摸索出有效地措施改善料层的透气性,主要措施有: ①提高混合料温; ②控制二混转速,将转速在原先的基础上降低0.2r/min; ③优化九辊转速,将转速由35r/min降低到22r/min,改善布料过程中的粒级分布; ④调整松料器结构,将松料器由两层管式更换为三层管式,一层板式。同时上层管式两边的排数各减少3个,最下层松料器高度调整为190mm~200mm,从中间等间距离排列,两端略宽; ⑤减少边缘效应,在平料器前增加压辊,将台车两侧料层厚度下压20mm左右; ⑥使用篦条振打器,保证篦条干净不沾料。 通过一系列优化措施,明显改善了料层透气性。在此基础上,逐步将料层厚度由750mm提高到820mm,降低固体燃料消耗约7.0kg/t,减少CO2排放量约18.823kg/t。 图2示出了投产以来烧结料层厚变化趋势。 3.1.2优化燃料破碎粒度 适宜的燃料粒度组成有助于生产出强度高的小气孔烧结矿,并且降低燃料消耗。过粗或者过细的燃料粒度对烧结过程均产生不利的影响,造成过熔或者液相反应不能完全进行,从而恶化料层透气性或者烧结矿强度变差,成品率下降等。 首钢京唐烧结使用的燃

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