二级压缩机A机滑油变质大修方案编制详解.docx

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天然气二级压缩机A机大修方案一、编写依据1.《GIMINI DS、ES、FS系列压缩机使用和维护说明书》2.《GE Oil Gas DS 系列往复式压缩机使用说明书》3.《中海油HSE体系》4.《中海油设备管理体系》二、背景介绍二级压缩机A机由于滑油变质,使得压缩机机体润滑系统受到影响,2016年1月份跟据要求对压缩机进行解体大修,清洗机体润滑系统。在完成大修后,机组试运行良好,但是在投用后的几天内,机体滑油压力不断降低,经调解压力调节阀后没有得到有效解决。最后进行停机检查,发现曲轴箱滑油再次变质,而且情况比之前的还要严重。在切换D机之后,经过几天的运行D机也出现相同问题,于是开始查找原因从机组本身转移到天然气流程,此时正好是天然气处理系统中,自营一级分离器和自营二级分离器提压后,在经过多方考证后,得出结论为:二级压缩机进气含有原油,使得原油从压缩机填料处进入曲轴箱,造成滑油变质。在经过滑油过滤器后,造成过滤器脏堵,最终造成滑油压力不断降低。本次大修主要包含:在不拆除曲轴的前提清洗曲轴箱润滑系统,气缸气阀等部件的检查,活塞的清洗,填料刮油环的清洗等。三、施工前准备工作3.1人员计划序号工种人数岗位职责1机械高级工1统筹年检工作各项内容,提前做好维修方案2机械中级工2积极开展各项工作,作为主修人员3机械初级工2准备技术资料,拆检工具,更换备件等4安全员1负责整个过程的健康安全环保管理3.2机具计划(1)量具:百分表及磁力表座两套、内径量缸表坐、千分表、外径千分尺、游标卡尺、塞尺、铅丝。(2)常用工具:公制梅花开口一套,英制套筒一套,英制内六角一套、扭力扳手2把(最大1200N?M)、铜棒2条、铜锤2把。(3)专用工具:活塞杆锁紧螺母专用扳手一把、活塞杆螺纹保护套,气阀拆卸螺纹管一根,连杆瓦拆卸专用工具等。(4)其他:对中仪、垫片、抹布、空油桶、电工常用工具、砂纸,一次性手套等。3.3材料计划根据拆检情况进行备件更换3.4技术资料(1)《ZWD300-DS602/1中压燃料气压缩机组操作手册》(2)《GE Oil Gas DS 系列往复式压缩机使用说明书》3.5作业许可制度本次作业严格执行中海油HSE体系要求,作业前作许可证的办理,风险分析,能源隔离等。四、施工进度表序号时间(天)步骤0.51234567891准备工作,清点工具,备件,熟悉现场,作业许可√√2机体润滑系统清洗√√拆检气阀及活塞√√3拆检填料及刮油环√√4检查润滑、冷却系统及更换润滑油√√56S整理,试机运行√6完工报告√五、施工程序5.1作业前准备严格执行中海油湛江有限公司的作业许可制度,作业前开好作业许可单,没有工作许可单严禁任何作业,作业前进行断电、隔离、泄压、排空液体,进行作业前安全风险分析。5.2检修前的检查检查压缩机与外部系统电、水、油、气介质吹扫、惰化、隔离情况,确保安全可靠,检查所搭设的脚手架是否符合作业需要。5.3机体润滑系统清洗再不拆除曲轴的情况下,清洗很难彻底,只能尽量多清洗几次,保证系统内含有较少量的原油,清洗过程分为三部分:清洗曲轴箱至油滤器,油滤器出口至十字头,滑油冷却器。(1)关闭补油箱、打开曲轴箱,用气动泵把曲轴箱内的油抽出,擦干净。(2)拆掉两个滑油滤器,从油滤器后端分配块出接气动泵,打入柴油,柴油依次走过主轴瓦,曲轴,连杆,十字头销,十字头流回至曲轴。(3)摇动手摇泵,把曲轴箱内的柴油引流至油滤器处,用水桶接住。(4)反复几次,直至十字头处滑油清澈无杂质,滑油滤器处滑油清澈无杂质。(5)拆除滑油冷却器,对滑油冷却器进行清洗,直至清澈无杂质。(6)回装管线,滑油滤器。(7)在完成大修任务后,试机24小时,检查并更换油滤器及滑油。5.4活塞及活塞杆拆卸活塞和气缸构成压缩容积,活塞上的4道活塞环用于密封气缸镜面和活塞间的间隙,并有布油和导热的作用。活塞杆一端与十字头相连接,另一端与活塞相连,两端连接必须牢固可靠。活塞杆承受交变拉压载荷,应减小螺纹根部的应力集中。拆检过程如下:(1)拆检之前打开机体两侧侧盖板,检查十字头与衬套间隙和活塞杆跳动。(2)用导链和吊带系好活塞余隙调节装置,拆卸机体端盖上的螺栓,由于螺栓较紧,故扳手可适当使用加力杆拆卸,留两颗螺栓固定,防止端盖掉落,用顶丝顶出端盖。然后缓缓移出并且放置好。(3)给活塞及活塞连杆锁紧螺母做标记,已做回装之用。用专用工具大扳手拆松锁紧螺母,在拆除活塞之前还需要拆除与缸头密封配合的缸套,如右图:(4)用电工胶布缠上活塞连杆螺纹处,防止在抽出过程中磕碰损伤螺纹。(5)抽出活塞及活塞杆,用吊带垂直吊起活塞,防止活塞杆变形。(6)清理活塞、连杆气缸等处卫生,检查活塞,连杆有无磨损、划痕等(7)记录活塞杆外径,活塞槽深度,宽度,气缸直径。如果暂时无法恢复就做好保护措施,防止发生磕碰、刮伤等

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