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氯離子去除系統評估報告
廠務部:申長青
目錄
中水回用氯離子問題
相關技術指標
氯離子的來源
氯離子去除方式評估
廠商設計報價
總結
中水回用氯離子問題
相關技術指標
氯離子的來源
氯離子的來源
水中氯有总余氯、游离余氯和化合余氯三种存在形式。
由于我们处理氰系废水是使用的次氯酸破氰化物,次氯酸鈉(10%)溶液里面含有10%的氯离子。所以处理以后水中会含有大量的氯离子,在回收的过程中活性炭会吸附一部分氯离子,但是不能完全吸附,所以造成回用水氯离子含量偏高。
我們廢水廠本身的廢水中就有氯元素,以( 化合)态存在于氯化钠 ,氯化镁,氯化鉀中.
氯離子去除方式評估
用树脂法吸附:根据计算后得出,因氯离子含量太高,原水进水氯离子达到4000ppm,这样树脂将很快吸附饱和,造成树脂的使用再生周期比较短,每1.5小时就要再生一次,药剂再生时会产生大量的氯离子,大量的氯根离子又再回流到原水池,造成原水氯离子的叠加。最终导致树脂无法运行,同时綜合出水的COD500ppm太高,运行一段时间后会出现有机物包裹树脂使树脂板结,导致树脂失效。
结论:不可行,無操作性。
2. 用反渗透:按贵公司的处理数据中水軟化后的出水>COD50ppm,COD太高达不到RO系统的进水要求,导致RO系统可能很快就被有机物污堵而无法运行,且经RO浓缩后产生的浓水无法处理。
结论:不可行,系统無法運行。
廠商設計方案
根據反復的理論驗證與現場勘察,確定了兩家比較符合全亞冠的設計方案:
廠商一: 上海环境工程设计研究院
废水站用次氯酸钠破氰以后产生的氯离子问题,经现场勘察总结如下
建议:根据现场勘查结合贵公司提供的运行资料,用催化氧化技术工艺比较切实可行,我单位常温常压催化氧化专利技术可以在源头上解决破氰问题,使出水达到回用要求(取代用次氯酸钠破氰而产生的大量氯离子),在运营成本上可以大大节约运营成本和减少污泥产生量,并且不会产生二次污染且无浓水排放。具体可根据我单位现场试验验证。
另:因無各處理單元的氯離子檢測報告,考慮到綜合廢水也可能含有氯離子,在保證氯離子降解的同時,也會有效去除其它污染物.
具体可根据我单位现场试验验证。 ?
上海环境工程设计研究院
2013.04.16
廠商設計方案
試驗方案:
廠商設計方案
廠商二:昆山純華環保工程有限公司
根據現場情況和水質檢測等數據確認中水出水電導率(510X10PPM),建議:中水軟化出水以后采用預處理+EDR(频繁倒极电渗析)
預處理:因軟化出水污染物濃度比較高,必須先進行污染物的混凝預處理,降低處理難度.
电渗析过程是一种电驱动过程, 以选择性离子交换膜为分离介质,以直流电场作为驱动力,可将电解质离子组分从水溶液和其它不带电组分中分离出来。在电渗析过程中,仅有离子通过交换膜,而溶剂是不通过膜的。
出水水質要求可達到城市工業用水回用標準
廠商設計方案
工藝流程草圖:
:昆山純華環保工程有限公司
中水儲槽
原水泵
錳砂+石英砂
活性炭
產水儲槽
EDR設備
保安過濾器
混凝加藥
總結
總結:
廠商一:上海环境工程设计研究院
這家公司方案已基本完成,等待試驗,報價;這套整體來說方案比較全面,就拿這套分子催化氧化工藝來進行氰系/綜合廢水處理也沒問題,而且產生污泥量較少.
廠商二:昆山純華環保工程有限公司
這家公司根據對我們公司廢水污染物含量以及水質,水流要求設計出的比較針對性設計方案,比較符合公司的現有情況.現在只有一個設計方向,還需近幾日廠商給與設計報告和報價(正在進行).
Q A
簡報結束,謝謝觀看!
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