飞越QC小组技术分析.ppt

飞越QC小组;一.小组概况;(2)小组成员情况;二.选题理由;三.现状调查;(2)2010年6至12月,稳压器线路板和电机配件外借情况:(外借主要是CRM专员用于现场维修);(3) 电机坏与线路板烧之间的关系: ;四.目标确定 ;五.要因确认 1.原因分析:;2.原因调查确认;;3.要因确认;六.制定对策;六.制定对策;七.实施过程;七.实施过程;七.实施过程;七.实施过程;七.实施过程;七.实施过程;八. 效果检查 (1)CRM部现场服务占比由61%下降到46.71%。;(2)客户退返率3.31%下降到0.99%。;3.质量退返导致的损失成本大大减小 2011年3月,退货导致的质量成本损失32134.12元 占DVC的1.45%; 2012年3月,退货导致的质量成本损失11239.80元 占DVC的0.51%; 效果=32134.12-11239.80=20894.32元 下降了65.02%;九.巩固措施 (1)改进成果标准化。批量试制成功后填写更改通知单,经技术部经理审核及总工程师批准后实施更改。 (2)增加电机检测设备并编制检验细则,要求质检科严格按要求检测。 (3) 加强员工培训,提高员

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