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330MW汽轮机低压胀差超限原因分析与处理2汇编
330MW汽轮机冷态启动低压差胀超限原因分析与处理
宋伟
( 吉林 辽源 )
摘要:针对某发电厂北重产NC330-17.75/0.39/540/540型汽轮发电机组,冷态启动时低压差胀超限影响机组安全经济运行的问题,对机组滑销系统和轴封系统进行了详细检查分析,认为导致机组冷态启动时低压差胀超限的主要原因是高、中压缸推拉杆偏心圆销无锁紧装置,引起汽缸膨胀不畅及中、低压缸轴封系统漏汽加快中、低压转子膨胀所致。并对滑销系统和轴封系统进行了修复处理,成功解决了机组冷态启动时低压差胀超限问题,提高了机组运行的经济性和可靠性。
关键词:330MW机组;汽轮机;低压差胀;滑销系统;推拉杆;轴封系统;
汽轮机胀差就是指汽轮机转子与汽缸在受热膨胀时轴向膨胀的差值。通常为了提高机组的效率,汽轮机的通流间隙都要设计的尽量小,那么为了保证汽轮机较小间隙的动静部分不发生碰摩,就要控制好汽轮机胀差值。因此胀差是汽轮机启动、运行及变工况运行时的最重要监视和控制的参数之一,也是影响机组安全运行的重要因素。如果胀差控制的好,机组就能按规定启动时间顺利启动,如果汽轮机启动或运行中,出现胀差增大并接近报警值,甚至停机值,必须尽力降下来,或打闸停机,否则将危及汽轮机设备的安全。
1 机组概况
某发电厂3、4号汽轮机是北京重型汽轮发电机有限责任公司引进法国ALSTHOM(阿尔斯通)技术设计制造的NC330-17.75/0.39/540/540型,亚临界,一次中间再热,三缸,双排汽,单轴,抽汽凝汽式汽轮机。汽轮机的滑销系统及各部膨胀方向如图1所示。
图1 滑销系统
高、中压缸滑销系统采用推拉杆结构,通过推拉杆刚性连接高、中压缸外缸上猫爪,推力轴承座与高压外缸之间用另一对推拉杆刚性连接,使汽缸的膨胀与转子的膨胀直接联系在一起,改善了汽缸与转子的差胀。1、2、3号轴承座都是落地式轴承座与基础台板固定,在汽缸膨胀时轴承座不动。高、中压缸与1、2号轴承座通过立销连接,中压缸与3号轴承座连接,除了有立销外,还有作为高、中缸膨胀死点的下缸后猫爪横销,高、中压缸由此点向前膨胀。低压外缸放置在支撑板上,支撑板放在固定于基础的台板上。低压缸与3号轴承座以及低压转子与发电机转子的对轮座都是通过立销联系。低压外缸膨胀死点为靠近低压缸前侧排汽口的横销,低压外缸以该点出发向发电机侧轴向膨胀,也可横向膨胀。低压缸内下缸通过中分面螺栓挂在内上缸上,而内上缸放在外下缸上,在进汽口的中线处设有横销,且内下缸同外下缸在排汽侧下部各有左、右两条挠性杆作限位连接。这样,内缸的横销为膨胀死点,可上、下、左、右、前、后均能自由膨胀。转子的膨胀死点为推力轴承推力盘,推力轴承设在2号轴承箱内,由两根推拉杆将推力轴承与高压外缸刚性联接,可随同高压外缸一起膨胀移动。整个汽轮发电机转子就以推力盘为死点分别向前、后膨胀。低压转子为整锻转子,有较好的刚性且低压转子采用中分流形式,可以低消相互间的轴向推力。
汽轮机装有3个差胀测点:高压差胀、中压差胀和低压差胀。其中高、中压差胀的测量装置分别安装在各自的外缸缸体上,随缸体一起移动,而低压差胀传感器采用靶板式位移传感器,其探头在低压转子与发电机转子对轮处被固定在对轮保护罩上,而对轮保护罩固定在基础台板上,并不随缸体滑动,因此3、4号机组汽轮机低压差胀的测量值并不是测点处转子与缸体的膨胀差,而是中、低压转子在测点处相对于基础台板的位移量。经北重厂家证实,北重所有汽轮机的低压差胀均采用这种测量方法。厂家提供的3、4号机组高、中、低压差胀正常范围为:高压差胀-1.2~+6.6mm,中压差胀-3.5~+6.0mm,低压差胀-2.2~+8.0 mm,对应的测量范围均为0~100%,超过限值10%(-10%或+110%时)紧急停机。即低压差胀停机值-3.3mm和+9.1mm。TSI测量模块内设置的测量范围是-50%~+150%。
2 存在问题
3、4号机组分别于2008年12月和2009年2月投产发电,均经历中修一次、小修三次,两台机组投运以来汽轮机高、中压缸总膨胀及高、中压差胀均能满足各种运行工况的要求,但自2011年两台机组小修后冷态启机过程中发现低压差胀值在机组冷态启动时低压差胀已接近甚至超过停机值+9.1mm,从而使机组无法继续冲转,必须打闸停机后进行二次启动,才能正常启动并网运行,这严重影响了机组运行的经济性。但机组正常运行和热态启动时低压差胀却满足差胀要求。
3 原因分析
由于机组低压差胀测量值与低压缸体的膨胀无关,因此,冷态启动时低压差胀增大的原因只能是高、中压缸体膨胀与中、低压转子膨胀存在问题或测量装置存在测量误差。
3.1 差胀测量装置检查
初步怀疑低压差胀测量探头老化,2012年3、4号机组
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