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水轮机机组抗磨板隐患处理汇编
水轮机机组抗磨板隐患处理
一、概况
某抽水蓄能公司装有4台300MW的立轴单级混流可逆式机组,于2009年开始投产。其3号机组控制环由法国阿尔斯通公司制造,直径4840mm,高710mm,重达25吨,是我国同类抽水蓄能机组中直径、重量最大的控制环之一。系统通过接力器操纵控制环带动拐臂调节导叶开度,以此调节流量实现机组负荷调整。机组运行过程中,接力器随负荷动作,为保证控制环动作平稳,在水轮机顶盖上均匀设置8个固定限位压块与控制环配合,在每个挡块与控制环的立面及下端面各加装抗磨板。
二、机组控制环与抗磨板运行情况
每台机组控制环立面抗磨板8块,下端面抗磨板8块(上端面无),共16块抗磨板沿控制环圆周八个点均匀分布。
(抗磨板装配示意图)
据悉3号机组投产以来,调速器系统及导水机构运行较稳定,未发生连接件及抗磨件异常磨损情况,由于莲蓄公司担任华中电网调峰填谷、调频、事故备用任务较重,机组启停较为频繁。2015年6月期间,在机组日常维护中发现导叶控制环立面有划痕现象(初步怀疑为抗磨板连接销钉导致的划痕),#1、#2、#3、#4、#5、#8端面及立面抗磨板均完好。#6立面抗磨板有轻微破损,端面完好(如右上图);#7立面抗磨板已脱出一大块,固定抗磨板的沉头内六角螺栓断裂6余个,端面完好(如右下图)。将控制环顶起后发现,固定抗磨板的沉头内六角螺栓断裂120个中断裂接近50个,部分抗磨板磨损值超过2mm。由于抗磨板磨损严重,且抗磨板脱落移位。在机组运行中控制环倾斜、偏离中心,会导致整个导水机构动作迟缓、控制环跳动,甚至会使导叶拐臂连接板别劲,导致剪断销剪断、拐臂连接板断裂、接力器活塞杆拉伤等设备事故。严重影响了机组的稳定运行与电厂的安全生产。
三、控制环抗磨板磨损原因分析
原设计抗磨板材质为尼龙橡胶合成非金属耐磨材质,在常温下塑性较好,摩擦系数低导致控制环频繁动作。由于导叶控制环运动具有低速度、重荷载、频繁启功、易出现冲击荷载,的抗磨板在前一次动作产生热未散尽,下一次动作又马上,材质发生软化当磨损厚度较大时固定抗磨板的沉头螺钉外露,在控制环运动形成的摩擦力作用下导致剪断划伤控制环端面。导致磨损变形。移位,用两个卡扣连接钢丝绳导链葫芦将活动导叶1/4和3/4高度捆绑固定于固定导叶(钢丝绳和每个活动导叶间竖直放置一根木板)如右图。导叶捆绑后,将水车室走道平台拆除,控制环压板拆除。水车室内电缆盒及导叶剪断销信号器拆除(平台连接处、压板及信号器对应标记)。拆除1#-20#活动导叶连杆销、制动板、偏心销及连杆连接螺栓等部件,将上、下连接杆移除(对应各部件标记)。将两个接力器销钉移除,借助导链葫芦将接力器连扳悬挂于水车室环形桥机,使用绳索等工具将连扳移动至控制环外围位置并牢靠固定。
利用载荷50t千斤顶平衡置于控制环三个方位。由于控制环外围高度高,枕木叠加过多容易倾斜导致顶起不安全,我公司自行设计了三个高550mm、直径120mm、接触面360mm×300mm的多层钢管焊接的支撑平台(如右图),缓慢将控制环顶起200mm至500mm高度,并利用枕木可靠固定于顶盖上方位置(顶起前控制环与顶盖间各位置做好标记,以便回装至原位)。
4.3将各位置端面及立面共16块抗磨板进行了拆除,并取出50余个断裂沉头内六角螺栓,并利用丝锥对螺纹进行了修复;根据安装图纸要求的侧抗磨板瓦径向间隙为0.2±0.1mm,针对此技术要求,根据拆除前间隙测量数据,决定对8块抗磨板做垫加相应厚度铜片的处理(如右上图)。垫加铜片后,将FZ-6(铜磨炼金、碳粉、石墨)合成金属材质的抗磨板安装上,并保证了160颗沉头螺钉“顶丝”作用于控制环四个方位,在“顶丝”螺杆旋转前进的过程中,强迫控制环发生水平移动。用塞尺测量8块侧抗磨板瓦径向间隙,在确定间隙调整值后,配合百分表,能够简单精准控制间隙调整量,从而校准控制环中心,保证控制环与抗磨板立面间隙满足相关技术要求。
4.4利用葫芦绳索、千斤顶等工具将接力器连板移回至原位置,由于连扳与控制环之间销钉孔不能完全同心,现场借助千斤顶与枕木配合方式,利用外力将其移到同心位置(如右图);活动导叶连扳及小导叶限位杆回装中,对应各活动导叶部件原标记,将1#-20#活动导叶上、下连接杆连连接螺栓杆销、制动板、偏心销等部件回装,并将连接板连接部位原有钢板位把合锁定;控制环压板及水车室平台回装。
4.5调速器建压,操纵导水机构开启关闭导叶,检查导水机构各部件动作正常,导叶立面间隙复测符合要求。
五、结束语
本次抗磨板更换项目,其采用抗磨板的FZ-6(铜磨炼金、碳粉、石墨)合成
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