浓淡分离燃烧器在65吨锅炉上的应用.docVIP

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PAGE 1 PAGE 222 水平浓缩燃烧器在65t/h煤粉炉上的应用 黄激文 郭志明 (广东国营紫坭糖厂热电分厂 广东广州 511487 电话:020 [内容摘要] 广东国营紫坭糖厂热电分厂#7号65t/h煤粉炉燃用煤种为烟煤,无烟煤和贫煤互相搭配的混合煤,因为煤种变化频繁,运行中主要存在锅炉峰期出力不足、低负荷稳燃能力差和结渣等问题,为此采用水平浓缩煤粉燃烧器对原燃烧器进行改造。改造达到了预期的目的:提高了锅炉燃烧效率和出力,在低负荷(40~50%)运行时不投油稳燃,增强了锅炉对煤种和负荷的适应性,经济效益显著。 [关 键 词] 煤粉炉;水平浓缩煤粉燃烧器;百叶窗浓缩器。 1. #7号炉基本概况 紫坭糖厂热电分厂#7号锅炉系由北京锅炉厂(现北京巴威公司)设计制造,炉型为BG-65/39-M型的自然循环式煤粉炉,1986年7月投入运行至今。主要设计参数:额定蒸发量65t/h;过热蒸汽压力3.82MPa;过热蒸汽温度450℃;给水温度104℃;排烟温度158℃;锅炉效率为88.09%。 锅炉按无烟煤设计,采用热风送粉钢球磨煤机中间贮仓式制粉系统。炉膛断面为5450×5450mm正方形结构。锅炉燃烧器采用直流煤粉燃烧器,四角布置。燃烧器由上至下布置为:Ⅲ-Ⅱ-Ⅱ-Ⅰ-Ⅰ-Ⅱ,油枪置于下二次风道内。 我厂#7号锅炉设计煤种为无烟煤,但实际燃烧煤种与设计煤种相差较大,由烟煤,无烟煤和贫煤互相按一定比例搭配燃烧,而且煤种变化频繁,随之带来以下几个主要问题:(1)锅炉燃烧效率不高,燃烧调整困难,锅炉出力长期不足;(2)锅炉低负荷运行时,燃烧不稳定,遇到煤质较差时,经常出现炉膛黑火现象,甚至有时熄火,因而需要投油助燃;(3)经常出现结渣现象,影响炉膛吸热,有时落渣又影响炉膛燃烧。我分厂担负着向广州市供电及向全厂供电和供热任务,锅炉安全可靠性要求很高,还要参与电网调峰,锅炉昼夜负荷变化较大。针对#7号锅炉存在问题,我们与北京巴威公司讨论改造该炉的燃烧系统。我们要求改造要达到以下目的:(1)提高锅炉燃烧效率和出力;(2)低负荷(40~50%)运行时不投油稳定燃烧;(3)解决炉膛结渣问题。北京巴威公司提出用水平浓???煤粉燃烧器对直流煤粉燃烧器进行改造的方案,水平浓缩煤粉燃烧技术能全面解决#7号锅炉存在问题,该技术属哈尔滨工业大学专利技术,已在国内多台煤粉炉上应用,取得了较好的效果。经过比较,我们决定采用北京巴威公司的改造方案。我厂是广东省第一家采用此技术改造锅炉燃烧器的厂家。 水平浓缩煤粉燃烧技术的原理和优点 其原理如图1所示,在四角切向燃烧煤粉锅炉中,通过安装于燃烧器前一次风送粉管道上的高浓度比煤粉浓缩器,把一次风在水平方向上分成浓淡两股,其中一股为高浓度煤粉气流,含一次风粉中大部分煤粉,另一股的煤粉浓度很低,以空气为主。浓煤粉气流在向火侧切向喷入炉膛内,形成内侧假想切圆;淡煤粉气流在背火侧切向喷入炉膛内,形成外侧假想切圆,浓淡煤粉气流之间形成一定的夹角α。这样,在向火侧着火区域形成高温、高浓度区域,有利于稳燃;浓煤粉气流中煤粉燃烧处于偏离化学当量比燃烧,有利于抑制NOx的生成;浓煤粉气流着火后,淡煤粉气流逐渐混入,符合随燃烧进行供风的原则,有利煤粉燃烬。淡煤粉气流在背火侧喷入,从而在炉膛水冷壁附近形成氧化性气氛,提高了灰的熔化温度,可以防止结渣,并避免高温腐蚀。因此,水平浓缩煤粉燃烧可以同时实现高效、稳燃、防结渣与高温腐蚀的低污染燃烧。该燃烧器具有浓缩比高、阻力适中,浓缩比可调、磨损问题容易解决,不占额外空间,安装方便等优点。 3. 设备改造方案的制定和实施 合同要求下组一次风煤粉直流燃烧器改为水平浓缩煤粉燃烧器,在40%及以上负荷运行时燃烧稳定,不投助燃油枪,改造后锅炉效率要有所提高。为适应煤种变化,水平浓缩燃烧器要有一定的调节范围。于2002年1月进行具体的改造实施。 3.1 只对下一次风燃烧器改为水平浓缩燃烧器,采用百叶窗式煤粉浓缩器。具体理由为:(1)锅炉在谷期出力为40~50%时,一般以下组燃烧器燃烧为主;(2)根据燃烧原理,炉内有一层一次风着火稳定,将改善整个炉膛的着火稳定状态。因而只改下一组燃烧器,可达到预期的稳燃目的。并将下一组燃烧器从原来标高8940mm下移到8735mm。煤粉浓淡分离的方法主要有:(1)弯管的惯性分离作用(垂直或水平);(2)百叶窗式浓缩器;(3)偏置钝体(挡块)的绕流作用;(4)旋流叶片煤粉浓缩器;(5)旋风分离器等。百叶窗式煤粉浓缩器具有结构简单、紧凑,档板角度可调整和更换方便等优点。 3.2 根据水平浓缩煤粉燃烧技术原理,在高浓度煤粉一侧形成缺氧区,为避免煤粉燃烧滞后,燃烧中心升高,在上下组燃烧器之间加装一组二次风补风管,每一组由两条风管

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