煤矿压风制氮系统集控改造及应用.docVIP

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煤矿压风制氮系统集控改造及应用.doc

PAGE  PAGE 6 煤矿压风制氮系统集控改造及应用   摘要: 本文对空压机、制氮机控制系统进行集控改造,建立统一的操作平台实现集中控制,为煤矿生产节能降耗以及数字化矿山建设打下基础。   Abstract: This paper reforms the control system of air compressor and nitrogen machine to establish a unified operating platform to achieve centralized control and lays a foundation for the energy saving of coal mine production and the construction of digital mine.   关键词: 压风制氮系统;集控改造;数字化矿山   Key words: air-pressurized nitrogen-making system;centralized control reform;digital mine   中图分类号:TD6 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)24-0271-02   1 改造的必要性   风机远程集控系统是空压机自动化控制的一个重要组成部分,是提高生产效率,实现高产、优质、安全、节能生产目标的有效途径。现空压机设备已使用较长时间,现场阀门较多,无统一的监控平台,难于同时对多台设备进行全面监控。为保证设备安全运行,减轻工人的劳动强度,对空压机控制系统进行改造,建立统一的操作平台实现集中控制。   2 压风制氮集控系统方案设计   2.1 系统结构   压风制氮集控系统主要由上位机和系统软件组成。本文以西门子S-300PLC为控制系统核心,与上位计算机、电动阀门、各子系统、各感器等组成PLC分布式监控系统。总体结构可以分为三层结构:数据感知层、PLC控制层和监控信息层。   2.2 总控制柜技术参数   供电电源:AC220V,50HZ   电源输出:DC24V :为现场各传感器供电。AC220V:各设备输入信号采集查询电源。   采集信号:   ①开关量输入(DI):每个DI模块具备32路无源接点输入,模块数量根据受控设备数量进行调整。   ②开关量输出(DO):每个DO模块具备32路无源接点输出,模块数量根据受控设备数量进行调整。   ③模拟量信号输入(AI):每个AI模块具备8路模拟量信号输入,可根据接入信号更改配线以便接入电流信号、电压信号及PT电阻,模块数量根据传感器数量进行调整。   ④模拟量信号输出(AO):每个AO模块具备4路模拟量信号输出,用于控制变频器运行频率。   通信接口:   ① CPU以太网电接口:2路,10/100 Mbit/s自适应;   工业交换机:2光8电,10/100 Mbit/s自适应。   ② PROFIBUS-DP接口:1路,参数可通过STEP7进行修改。   ③RS485通讯接口:1路,其通讯参数根据通讯设备可进行设置。   2.3 系统功能   2.3.1 压风机控制   由于压风机原有系统无就地、集控选择开关,则需要增加就地/集控/远程的切换功能从而选择控制方式。   就地控制:各台压风机保持现有操作方式及系统功能不变。   集控手动:由现场监控站实现对空压机原有控制系统的启动、停止、急停控制,其系统自带的保护功能依然可以使用。   远程手动:由远程监控站实现远程对空压机原有控制系统的启动、停止、急停控制,其系统自带的保护功能依然可以使用。   自动控制(无人值守):在联控柜上设定相应的数据参数后,空压机系统可依据现场用气量,实现机组的自动运行和停止。   报警提醒与备机自动启动:当系统当前机组出现故障时,可自动启用备用机组以满足现场对压缩空气气量需求。   机组自动轮换:机组可实现自动轮换,以确保各机组的运行时间大致相近,最大程度保证各空压机的运转时间均衡。   节能:采集最终用气端压力,经PLC内部运算,以最经济模式开启空压机,从而达到节能目的。   2.3.2 制氮系统控制   制氮系统可以通过就地/远控转换开关选择控制方式:就地方式下制氮系统使用柜体上操作按钮手动操作;远控方式下交由总控系统进行远程控制。   远控状态下,上位机操作界面显示有本地/远程切换按钮:本地时由现场监控站实现对制氮系统的启动、停止控制等控制;远程时由调度中心监控站控制,现场只具备急停功能。   2.3.3 冷却水泵控制   现场增加冷却水泵控制分站,分站具备就地、集控转换开关,上位机具备集控/远控选择开关,从而进行水泵就地,

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