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2015年长材科工作总结讲义
2015年长材科工作总结
一、质量管理工作
1. 产品质量管理
每天各产线主管工程师统计废次降数量,分析按单生产完成情况,对于未完成当日按单生产的,及时组织生产单位分析原因,并制定改进措施。每周进行废次降分析,对于数量多的前三项不合格品分析原因,提出改进措施。
每周各产线主管工程师进行产品质量分析,内容包括个产品质量趋势性分析、产线废次降分析、产品质量改进、重点工作落实情况、标准化作业检查情况。
每月月末进行一次产品质量评价,内容包括个产品关键指标控制情况、本期水平评价(纯净度、内部质量、尺寸、性能、成分等)、稳定性评价、生产过程评价或待改善点、提高或亮点、本期产品产线能力评价。
质量异议的管理
对于长材产品的质量异议,进行内部调查分析,提交内部调查产品报告和工艺报告,确定责任单位,责任单位按规定时间制定整改措施。长材科监督检查责任单位整改措施实施情况,按时间节点对整改措施进行效果验证。
对于用户提出的质量抱怨,分析不是我公司原因的,根据用户反映的问题,分析用户生产过程,提出产品使用建议。同时,定期进行用户回访、调查,进行后续产品质量跟踪。
对于用户有特殊需求的产品,与用户结合、协商,由用户提供书面产品标准,组织签订协议。公司内部制定专项尺寸、表面质量、物理性能等检验标准,保证满足用户需求。
工艺标准化作业的管理
现场检查工艺规程执行情况,发现工艺问题。工艺检查包括月检查、周检查和随机抽查,对于周检查要制定检查计划,针对一周工艺突出问题进行重点检查,检查后公布检查通报,发现问题限期整改。
原材料的管理
根据公司新颁发的《原辅材料管理办法》,长材科制定了《一贯制长材科原材料管理规定》,明确管理职责,对长材部用常规原材料汇总分类,负责对长材部原材料管理的监督管理,规定原材料抽查种类、频次,建立原材料管理台账,执行原(辅)试验材料准入制度,定期对长材部原材料管理进行过程审核。
二、质量改进工作
1.解决中型角钢开裂、黑斑质量问题
长材部使用180mm×180mm铸坯轧制角钢以来,角钢产品质量出现较大问题,开裂、黑斑缺陷增加明显。为稳定角钢产品质量,保证用户的使用需求,生产制造部长材科进行了系统分析,并制定了详实的工艺改进方案,对转炉终点控制、底吹时间、中间包钢水过热度、连铸现场操作、连铸二冷水配水制度和铸机拉速控制等关键环节进行了优化,并进行现场全程跟踪,经过为期一个月协调长材部相关技管人员,并现场监管方案的试验、优化,连铸坯内部质量明显提升,因炼钢原因导致的角钢废品比例由最高8月份的5.17%降低到11月份的0.85%,改善效果显著。
2.优化工字钢冶炼工艺。
矿用工字钢换坯型后性能边缘的比例较大,11工屈服强度在使用180 mm×180mm坯型后下降10兆帕,边缘比例增加11%(225mm坯型边缘比例为0%);12工屈服强度在使用180 mm×180mm坯型后下降10兆帕,边缘比例增加7%(225mm坯型边缘比例为10%)。为此,7月长材科与长材部技术科沟通后,调窄了工字钢成分范围,优化了转炉、连铸生产工艺,前后对比分析,工字钢性能均值(11工380兆帕,12工373兆帕)没发生变化,但性能波动范围减小,性能均匀,最小值由356兆帕提高到361兆帕。
3.焊丝钢、硬线钢N含量控制
转炉改造完成投入运转后,硬线钢和焊丝钢氮含量出现较大波动,发生多起由于硬线钢和焊丝钢钢中N含量高,在拉拔过程断裂的问题。2015年初,生产制造部长材科结合长材部对冶炼及浇铸过程进行了系统分析,找出生产过程中各个增N工艺点,通过对严格控制转炉终点成分、氧枪改用氮氧管路阀门、改进品种钢复吹和在线底吹方法、精确控制进站温度和成分、缩短精炼周期、调整精炼微正压操作,实现了在使用干法除尘情况下,硬线钢与气保焊丝氮含量的稳定控制,钢中N含量控制在50ppm以下,有效降低了钢材断裂的问题。
4.改善拉拔钢材表面铁皮
针对用户反映焊丝钢氧化铁皮去除不净,出现废模具,拉拔断等现象 ,增加了酸洗槽后,使成本增加,影响镀铜等问题。进行了改善焊丝钢氧化铁皮的攻关。从2月份开始,从控冷工艺、调整辊道速度、风门开启、调整开轧温度、进精轧机温度、风机开启量等方面进行多次试验,试验产品用户使用过程中粗拔运行速度由原有6m/S可提升至8m/S,清洗效果良好、下线丝无明显氧化皮;拉拔中无断线现象;调整工艺后的盘条较原有盘条生产的焊丝光亮、清洁度高。得到用户认可后,将工艺最终确定下来,重新修订了焊丝钢产品工艺卡。
用户反映三线硬线钢铁皮损耗比一线高,为了降低氧化铁皮损耗,试验修改硬线钢工艺,将风机风量加大优化,按照两种不同的精轧机水箱投入方式组合试验工艺。三线试验硬线钢生产时摸索冷却速度(风机风量由原1-4#100%,5#80%优化为1-5#100%,并分两种水冷段水冷箱开启模式进行摸
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