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微正压焊接工艺在大口径天然气管道泄漏抢修中的应用.doc
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微正压焊接工艺在大口径天然气管道泄漏抢修中的应用
摘 要:某大口径天然气管道泄漏事故抢险中采用了微正压焊接工艺。该管道材质具有较好的韧性,参考设计规范中开口补强的方案,利用库存的同规格型号、同材质管子包住受伤管道。该方案具体做法是:将两段管子分成外弧长不等的两部分,将外弧长大的两部分进行冲压扩径和坡口处理。在管道内的天然气放空压力接近零时再点燃外泄天然气。管道内凹伤口必须处理合格,以确保以后通球作业时不受影响。在原管道的外防腐层处理合格后,用已扩径的两部分管材对伤口处进行包裹并满焊。本应急抢险措施共用时13小时,比其他可行方案节约时间约改为47小时,减少直接经济损失约1174万元。
关键词:大口径天然气管道;泄漏;应急措施;微正压焊接工艺
鄂尔多斯盆地大牛地气田某集气干线(L360)为φ508×7.1,设计压力为6.3MPa,设计输气量为15×108m3/d,该干线连接的集气站共有12座之多。2013年5月因机械事故导致该埋地管线出现两个2.5cm×4cm的泄漏孔洞,幸运的是有关单位人员及时抢险,立即启动应急预案,经过对比L360钢和20#钢的化学成分,充分了解焊缝的应力情况,采用微正压焊接工艺的修补方案,该大口径天然气管道泄漏的重大险情得以避免且经济损失也较小。天然气泄漏,后果是非常严重的,必须严加防范。一旦发现泄漏,必须在最短的时间内堵漏。采取何种措施与方法最为有效,时间最短,效果最好,历来都是被关注的关键课题与技术。
目前我国天然气管道事业发展迅猛,管道泄漏防范与处置技术必然会愈加重视,以上述抢险事故为例,探讨天然气管道泄漏实用的处置方法、破损部位的修补工艺,总结其经验教训,这具有十分重要的作用与意义。
1 管道穿孔和机械损伤后抢险的习惯做法
我国石油行业中老的油气集输管道一般为10#或20#钢材,设计压力一般为1.6MPa以下。这些管道在出现穿孔和机械损伤时,常采用的处理方法是将主管道停输并进行清管作业,达到可以焊接动火条件后进行打“补丁”焊接处理。示意图如图1所示。
管道打“??丁”堵漏示意图 管道“打卡子”方式堵漏示意图
图1 图2
在难以停输的情况下,采用“打卡子”方式堵漏,示意图如图2所示。依靠螺母、螺栓对橡胶垫的足够挤压将漏气的孔洞密封住。
2 L360φ508管线出现险情时的应急措施
2.1 立即启动应急预案。该天然气管道瞬间泄漏时其运行压力5.2MPa,幸运的是没有形成火花引燃天然气。有关单位立即启动了应急预案,疏散施工人员,封锁交通路口,并在下风口500m外拉起警戒线,关断漏点上下游管道阀门,放空管道内天然气,并及时调来了消防车。
2.2 及时了解管道破损状况,防止火花形成而引起现场爆炸等次生事故。管线破损部位如何修补才是必须要关注的关键课题。首先派两名穿戴好正压呼吸器的抢险人员到事故地点进行实地考察。此处管道埋深约1.6m,推土机前斗六齿中的两齿插入管道内, 两齿周围管壁伤口内凹,没有开裂,这点证明了L360管材较好的抗撕裂性能,如图3。推土机撤离时,为防止在漏点处齿与管壁引起火花,派消防车采用喷淋加以防护。
图3
2.3 核算焊缝的应力情况,研判修补方案。当用图1打“补丁”方式,采用E6010焊条进行补焊时,熔焊后焊缝的屈服强度σb= 450MPa,焊缝的抗拉强度σs=520MPa。应力分析如图4和图5,由应力分析可知,“补丁”的抗拉应力σ1= 94.1MPa,抗弯曲应力σ2=2689 MPa,σ2σb。工程经验显示,“补丁”越大,稳定性越差,越容易开裂。设计规范也不允许此种补焊方式。故此方案不可行;由焊条 E6010化学成分可知,采用图2打“卡子”的方式,靠两根螺栓对橡胶垫的挤压所产生的压力封住管内5.5MPa下的天然气亦是不可能的和不可行的。
图4 图5 应力分析单元
3 修补方法
从L360钢和20#钢的化学成分可以看到两种钢的含碳量上限一致,均为0.22%,说明钢脆性相近。硅(Si)的最大值L360为0.45%,20#钢为0.37%,它能显著提高钢的弹性极限、屈服点和抗拉强度。说明L360钢材比20#钢的弹性性能和抗拉强度要高。锰(Mn)的最大值L360钢为1.4%,20#钢为0.65%,它在钢材中可以提高钢的常温强度、硬度及耐磨性能,说明L360的常温性能高于20#钢材。适量的锰可以提高钢材强度,消除硫、氧对钢材的热脆影响,改善钢材热加工性能,并改善钢材的冷脆倾向。L360钢材的抗拉强度为460~760MPa,20#钢的抗拉强度为410~550Mpa,L360钢材的抗拉强度范围大小比20#钢材高出50~210MPa。因此决定
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