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中油海5平台舱室通风系统改进与实施
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中油海5平台舱室通风系统改进与实施
第十五届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集 1647
祁 兴,刘 政,周光华
(中国石油集团海洋工程有限公司钻井事业部,天津 300280)
摘要:钻井泥浆俗称钻井的血液,是井下安全的保障。它在钻井循环的过程中,会产生大量的热量。中油海5平台泥浆舱室通风系统在实际使用过程中,通风效果并不理想。通过对原通风系统进行改造,有效地降低了泥浆舱舱室的温度。 关键词:泥浆舱;热交换;温度;湿度;通风系统
钻井平台通风系统的作用主要是改善生产环境,控制易燃易爆气体、蒸汽和灰尘的浓度,并阻止有毒气体扩散到其它区域。因此,通风系统直接关系到平台的生产和安全。
中油海5平台泥浆舱内温度和湿度过高的问题非常严重,在2007年9月联合调试阶段,泥浆舱内温度高达47度,湿度超过97%,不仅严重影响人员坐岗的舒适性,而且对舱内设备腐蚀严重。针对这种情况需要对平台舱室通风系统进行进一步的优化研究,以便更好地改善泥浆人员工作环境,延长设备使用寿命。
1 舱室温度湿度高的原因分析
1.1 环境条件的限制
由于泥浆舱内湿热空气源自泥浆,而罐面铺设的是镂空防滑板,泥浆的热量蒸腾而上,而舱顶即是温度极高的泥浆净化罐,上下热量形成夹击之势,人员窒息难耐。加之泥浆净化罐布置在悬臂梁内,环境温度湿度较高,空气不流通,风机吸入的即是湿热空气,无法形成热交换。
1.2风机和风道的限制
由于泥浆舱的送风机和抽风机距离太近(2 m),排出的湿热空气迅速被抽风机抽回泥浆舱。而舱内安装的风道过长,达11.7 m;开口过多,隔2 m一个风口;且布局不合理。3#罐作为日用循环罐,温度最高,但上部是进风风道,5#、6#罐温度低,上部是抽风风道,湿热空气无法排到舱外;另外因风道开口全部向下,流动的空气相互碰撞,损耗较大,无法形成流动性,湿热空气难以排至舱外。
2 改造方案
针对上述问题,进行了认真的分析和研究,制订了相应的整改措施,具体措施如下:
2.1 风道改造
根据现场空间及平台条件,对泥浆舱风道进行了改造(见图1,2)。在8号压载舱上部,右侧悬臂梁外增加一台4.8万方/小时的轴流风机,分三路风道,引致泥浆舱,将舱内原抽风机改为送风机,并将舱内多数风道拆除,保留静压箱。原配的2台风机(3万方/小时和2.4万方/小时)形成强劲的风墙,携带湿热空气从左往右扫过罐面,由新置的风机抽出舷外,且风机流量的选型及配合上实现了泥浆舱内的正压防爆,满足钻井安全规定的要求。
图1 泥浆舱改造示意
1648 第十五届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集
图2 通往泥浆的抽风机布置
2.2 环境条件改善
在泥浆舱罐面上铺设了耐热耐腐蚀的加厚胶皮,只预留部分仪器管道等必要通道,隔绝了罐内90%的热量,大大改善了舱内湿热环境(见图3)。
图3 罐面铺上加厚耐热橡胶垫示意
2.3 泥浆泵舱和柴油机舱室风道的改造
平台随后对泥浆泵舱风道进行了改造,在2#泵及3#泵上方的修理舱口部各增加一台4.8万方/小时的轴流风机,原舱内大部风道拆除,增强热交换效果,实际使用效果非常好(见图4)。
图
4 泥浆泵舱室风机改造
为实现柴油机机舱内的降温效果,提高热交换效率,对柴油机机舱内的送风与抽风风道进行改造,拆除多余送风风道,在柴油机增压器热量集中部位的送风道及抽风道下部开适量的风口,增强局部送风量与抽风量,原机舱温度由平均的38°降至现有的25°,同时也解决了380 V变压器温高问题,由原来的70°降至现有的58°。
3 改造后使用效果
总之,通过对平台通风系统的改造,有效的降低了舱室的温度,极大改善了人员和设备的工作环境,降低了设备故障率,提高了人员工作的舒适性。具体数据见表1。
第十五届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集
表1 平台通风系统改造前后舱室温度对比表
泥浆舱
风机风量 温度/℃ 进口 出口
~ ~ 48 改造前 30 000 24 000
(m3/h) (m3/h) 1 中油海5平台 36 000 39 000
32 ~ ~ 改造后 48 000 54 000
(m3/h) (m3/h)
说明:以上数据均是在外界环境温度相同的情况下取得的。 序号 平台名称 时间 温度/℃ 泥浆泵舱 风机风量 进口 出口 ~ ~ 48 000 27 000 (m3/h) (m3/h) 111 000
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