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采用离弹性复合浮—塔板叠膏’譬压塔处曩■和收搴
椿福
(中油辽河油田分公司黄金带炼油厂)
一蠢逮
五十年代石油化学工业蓬勃兴起和六十年代后期的大型化,促进了塔器技术的发展.
这段时期是塔器技术发展的全盛时期。进入七十年代后,由于已有塔盘基本上可满足工
业生产的要求,使研究工作出现了减少的趋势。八十年代后,世界能源日益紧张,且价
格昂贵,促进了蒸馏过程及设备的研究开发工作持续发展。提高处理量,降低主产成本,
增加附加值产品收率越来越重要。塔内液体流动状况,气相与液相接触,减少雾沫夹带
和漏液,提高塔板效率,进一步降低塔板压降以满足各种物系的工作条件是解决问题的
有效手段。进入九十年代,塔器技术飞速发展,利用原有设备,采用“四新”技术进行
改造,投资少,见效快。
对于一套10万吨/年的蒸馏装置,要改造成20万吨/年的装置,且要求最大处理
量25万吨/年,最小处理量15万吨/年。要达到这一要求,对核心设备常压塔进行改
造,就必须选择合适的塔盘.即:较高的负荷能力.较低的压降,更高的分离效果和较
宽的操作弹性,能够满足工艺特殊的要求,结构简单且成本最低。
在九七年十月份对10万吨,年的蒸馏装置进行技术改造,其中核心设备常压塔“
层塔板选用了巧复合浮阀塔板,井调整了板间距。JF复合浮阀结构如下图:
浮月塔扳结构图
改造后,装置试生产一次成功,经过一年多运行,于98年10月停工检查,塔板上
没有一个浮阀脱落或卡死.阀片上没有沉淀物和焦炭,阀片与塔板没有粘结、粘死现象,
阎片活动升举自如。实践证明,JF复合浮阀塔板适宜常压蒸馏塔.根据下面实际生产数
据可以看出:最大处理能力可达25万吨,年.最小处理能力13.5万吨f年。常压收率也提
高了5~8%,达到了预期的目的。下表列出几组数据
改造前(15天)量大量 改造前(15天)最小t
(1997年5月15~如日) (1盼7年5月15~30日)
数量 日产量 收率 数量 日产量 收率
加工原油 7078.13 47l87 11445.15 763.Ol
塔顶油 908.52 60.57 12.84 1423.35 94.89 14“
倒线油 252I_16 168.08 35.62 4629.15 308.61 40.45
常压收率 48.46 ,4.89
改造前(15天)最大量 改造前(15夭)量小量
(1辨7年1月30日~2月15日) (2000年3月7~20B)
l 数量 日产量 收率 数量 日产量 收率
I加工原油 4648.55 309.90 6们3.20 400,88
J塔顶油 163.13 10.88 3.5l 581.7l 3878 967
【饲线油 知融13 137_34 “.32 279433 186.29 46.47
l常压收率 47.83 56.14
改造后质量情况:
二点复合潭一塔瓣扣●●点
JF复合浮阀在结构上吸取了Fl浮阀、条形阀及舌形塔板的优点,巧妙地将条形阀与
舌形塔板有机结合起来,形成一种复合式浮阀.其外形类似于条形阀。但阀片上开有小
固舌式小浮舌,这种塔板在结构尺寸上注意尽可能降低阀片最小开度,以减少塔板满液,
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