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桥式起重机主起升机构系统优化
桥式起重机主起升机构系统优化
凌启道
广州市珠江钢铁有限责任公司 广州 510730
摘 要:为解决式起重机主起升机构在运行过程中时常出现的溜钩问题,将现场电机设备、控制电路、电
阻器配置、程序优化等方面进行优化,其效果良好,电气故障率明显下降,保证了电炉冶炼的正常生产和车间
的快节奏生产,使经济效益和设备的维护强度得到大大改善。
关键词:桥式起重机;主起升机构;控制;优化;改进
中图分类号:TH215 文献标识码:A 文章编号:1001—0785 (2011)05—0012一o4
Abstract:Aimingathookuncontrolled fallingwhichoftenoccursduringoperationofmain hoistingmechanism of
bridgecrane,inordertosolvethisproblem,on—sitemotordevices,controlcircuit,resistorconfigurationandprorgam are
optimizedinaneffectiveway.Theelectricalfailurerateisobviouslydecreased,ensuringthenormalproductionofelectric
furnacesmeltingandfastworkshopproduction,whichgreatlyimprovestheeconomicbenefitsandmaintenanceofequip—
m ent.
Keywords:bridgecrane;mainhoistingmechanism ;control;optimization;improvement
桥式起重机在冶金行业生产中的工作可靠性、 并通过脉冲编码器测速反馈 ,实现闭环控制。
安全性、稳定性一直受到高度重视,广州珠江钢 1.2 主起升机构控制原理
铁有限责任公司炼钢区间电炉跨 180t桥式起重机 主起升机构的2台电动机分别由其各 自的调
是用于吊运废钢为 150t电炉装料生产,其 中主起 压调速装置驱动,它们组成的传动系统驱动主起
升机构由双电机驱动。2002年 12月投运后,随着 . 升机构。机械结构为刚性连接 ,为了确保这 2台
生产负荷的增加,主起升机构时常发生溜钩事故, 电动机的负荷平衡,采用主、从控制来实现电流
给炼钢安全生产带来极大的安全隐患。由于 电炉 跟踪 。为了提高整个系统运行的可靠性,静态、
生产不允许 中断作业 ,一旦中断电炉冶炼只能停 动态 电流跟踪精度,2台调速装置间的数据传输采
炉,甚至会全线停产,造成电炉冶炼各项的生产 用 RS485通讯,将作为主机的实际电流连接到从
指标都将有所提高,电炉冶炼周期加长、冶炼电 机的电流给定,实现主从控制。
耗增加、冶炼工艺指标上升等。因此,决定对装 控制方式:PLC控制 1个继电器,此继电器的
料 180t桥式起重机主起升驱动机构进行系统性的 2个辅助接点同时启动2套调压调速装置,以控制
优化改进。 2台电机的启动和停止,且各装置通过各 自的速度
反馈实现闭环控制。
1 系统概述
2 主起升机构溜钩分析
1.1 总控制原理
配电以总控制屏为中心,经总控制屏再分配 由于起重机运行环境恶劣,温度高、粉尘大,
到各个机构的控制屏 。整车 以PLC为控制核心, 主起升机构在运行过程 中时常 出现溜钩事故 ,影
实现逻辑时序控制。 响溜钩的因素有:
该机所有机构驱动采用三相绕线式异步 电动
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