门座起重机起重臂断裂事故的原因分析.pdfVIP

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门座起重机起重臂断裂事故的原因分析

门座起重机起重臂断裂事故的原因分析 唐建富 陆纪法 王勇玲 浙江省特种设备检验研究院 310020 文章编号:1001—0785 (2013)03—0107—02 tx65m;副钩起重量 (幅度):10t×70m;工作 1 事故概况 幅度:22—70m;工作高度:轨面以上45m,轨 2011年6月,某船装码头有2台40t门座起 面以下 10m。 重机待检,一台是2007年出厂,另一台是2009年 勘验发现,门座起重机起重臂的根节在防后 2月出厂。当2009年2月出厂的门座起重机进行 倾支撑顶块的前部发生断裂;起重臂根部弯折紧 定期检验时,司机协助检验人员先将起重臂上升, 贴起重机圆筒支撑;起重臂头部由变幅钢丝绳拉 升到最小幅度位置后开始下降起重臂,在起重臂 住,起重臂主弦杆断口位置撞击圆筒支撑,4根主 下降约 20S后起重臂断裂,从起重臂上掉下 24根 弦杆分开叉腰式撂在起重机 门架平台上;地面上 斜腹杆。该起事故除导致该 门座起重机损坏外, 撒落了24根长短不一的斜腹杆;主、副起升吊钩 还造成 1名员工受伤。起重机结构见图1。 砸落在地面上。 起重机 A字架上的防后倾支撑杆未见变形, 前端部缓冲块已被撞击,起重臂根节 (与机台连 接位置)严重变形。 检查起重臂,发现其右防后倾支撑顶块表面 有变形、锈蚀和橡胶缓冲块印痕,顶块立柱未见 变形;左侧顶块表面和立柱未见变形现象,表面 锈蚀较严重,有缓冲块压痕。 该机2防后倾支撑顶块处的主弦杆管子被严 重压扁。左防后倾支撑顶块往根部位置 (500~730 mm)附近有 1个被撞击的凹坑 ,凹坑直径比主弦 杆直径小,且表面涂层有刮擦的痕迹,说明与撞 图1 40t门座起重机结构图 击物有相对移动。 2 现场勘验 该机起重臂前部在断裂后,撞击 圆筒支撑, 主弦杆断 口表面、斜腹杆 已经严重变形。 该事故起重机型号为MQH4070,主要参数为: 该机事故后 A字架变幅滑轮轴与起重臂变幅 主钩起重量 (幅度):40t×38m,30t×45m,10 动滑轮轴之间的距离实测为 43.1m,起重臂处于 参考文献 因分析 [J].热加工工艺,2007,36 (14):47—49. [1]孙智,江利 ,应展鹏 .失效分析——基础与应用 [4]崔岳贤,王长利.金属断 口分析 [M].哈尔滨:哈尔 [M].北京:机械工业出版社,2005. 滨工业大学出版社,1998. [2]廖景娱 .金属构件失效分析[M].北京:化学工业 出 作者地址 :江

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