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起重机起升机构安全保护系统
起重机起升机构安全保护系统
崔海丰 李秀苓
大连华锐重工集 团起重机设计院 大连 116052
摘 要:针对起重机起升机构在吊运液态金属、大型设备过程中,如果出现控制系统失灵,会造成人员伤
亡、设备损毁重大事故的问题。介绍通过对卷简编码器计数,经过 PLC编程运算 ,对起升机构增加一系列的安
全保护程序 ,以增强起升机构安全性能。
关键词 :起升机构;安全保护;制动器
中图分类号:TH21 文献标识码:A 文章编号 :1001—0785 (2013)09—0079—04
Abstract:Aimingattheproblem thatcrane’Shoistingmechanism couldcausecasualtiesandequipmentdamageand
otherseriousproblemsarisingfromfailureofitsbrakingsystem dunngtheprocessofhoistingofliquidmetalandlarge—scale
equipment,thepaperintroducesaserialofsafetyprotectionprocedureaddedtothehoistingmechanismthroughcountingof
drum encoderandPLCprogramming,toimprovethesafetyperformanceof]hoistingmechanism.
Keywords:hoistingmechanism;safetyprotection;brake
2011年8月,江苏某钢厂用 180t铸造起重机
2 改进方案
将满载钢水的钢包起 吊进行钢水测温。待测温完
成后,司机将控制手柄打到上升一挡,发现钢包 目前,起升机构 电控系统一般采用调压调速
出现下滑情况,马上将控制手柄打回零位,钢包 或变频调速,通过调速器 内部的制动器控制点对
仍然下落,立即按下急停按钮,此时钢包已经坠 制动器给予控制 。一旦调速器 自身的控制系统出
落至地面并发生倾翻,溅出70多吨钢水,幸未造 现故障,触发制动器误动作时,后果极其严重。
成人员伤亡及设备损坏的重大事故。 为防止调速装置故障,造成制动器控制信号失效,
增强起升机构安全性能,特增加安全保护系统。
1 事故分析
2.1 安全保护系统的设计思想
发生事故的起重机主起升机构使用的是国外 在保证调速装置对制动器有效控制的前提下,
某著名品牌的可控硅定子调压调速系统,采用 1 使用卷筒编码器对起升机构整个传动链进行监测,
台调压调速器驱动 2台电动机同时工作。 经PLC运算后,输出中间继电器信号,串联至制
正常工作时 ,控制手柄 打到上升一挡 ,调 动器的控制回路中,提高制动器控制的安全级别 ,
压装置首先驱动 电机建立力矩 ,再通过 内部控 使起升机构运行更加安全、可靠。
制板检测 ,当力矩达到开闸设定值时 ,制动器 2.2 安全保护系统的硬件结构
打开,电机旋转 ,机构开始上升 。而此时起重 安全保护系统主要是 由制动器控制回路和传
机控制手柄打到上升一挡,由于调压装置控制 动链监测 回路组成。
板出现瞬时故障,在没有建立足够起升力矩 的 2.2.1 制动器控制回路
情况下 ,给出制动器打开信号 ,出现钢包下滑 制动器控制回路采用2个接触器主触点串联
情况。而将控制手柄打 回零位后,调速器没有
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