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BCL507压缩机轴位移故障分析与处理措施

2014年 12月 王邦旭.BCL507lY~-缩机轴位移故障分析与处理措施 生的轴向推力: 除低压缸平衡鼓密封过度磨损引起合成气泄漏量增加, P0=(7c/4)(Ldis) -p) 导致转子轴向推力变化,造成转子轴位移故障。 式中P为平衡鼓后气体压强;P为平衡鼓前气 只有平衡鼓密封涂层在重新开机时脱落,合成 体压强; 为平衡鼓外径;d为轮毂直径 l2]。当合成 气泄漏量突然增加,平衡室压力突然增大,转子轴向 气压缩机低压缸平衡鼓密封过度磨损或者涂层脱落, 推力突然变化,轴位移才会突然变化,2012年9月 平衡鼓密封间隙增大,合成气泄漏量增加,平衡鼓 15El之后,低压缸平衡鼓密封涂层已经基本完全脱 后气体压强P就会增大,从公式可以得知,当平衡 落,合成气泄漏量基本稳定,平衡室压力基本稳定, 鼓后气体压强P增大,平衡鼓前压强和平衡鼓后压 转子轴向力基本稳定,因此轴位移基本稳定,所以最 强之差 (p-p。)就会减小,从而平衡鼓产生的轴向 终判断低压缸轴位移故障原因是平衡鼓密封涂层脱 落,引起合成气泄漏量增加 ,导致转子轴向推力变化 , 推力 尸D就会减小。平衡鼓产生的轴向推力 和叶轮 造成轴位移故障。 产生的轴 向推力尸方 向相反,低压缸转子总的轴向 推力等于叶轮产生的轴 向推力与平衡鼓产生的轴向 4 处理措施 推力之差,即P总=尸一尸D,当尸D减小,P总就会增大, 经过以上分析,最终判断合成气压缩机低压缸 从而转子轴向位移变化。 转子轴位移故障的原因是平衡鼓密封涂层脱落。2013 年 3月计划停车检修,安排低压缸解体检查平衡鼓 密封,发现平衡鼓密封涂层已经大面积脱落 (图7)。 测量平衡鼓密封涂层脱落后,平衡鼓密封间隙达到 2.3mm,而设计要求为0.26~0.36mm,已经远远超 出设计要求。 图6 平衡鼓压力分布 Fig.6 Balancedrum pressuredistribution 如果合成气压缩机低压缸平衡鼓密封过度磨损 或者涂层脱落,平衡鼓密封间隙增大,合成气泄漏量 增加,低压缸平衡室压力必将升高,检查低压缸平衡 图7 平衡鼓密封涂层 已经大面积脱落 室压力为2.117MPa左右,报警值为 1.8MPa,已经 Fig.7 Balancingdrum sealingcoatinghaslargeloss 大于报警值。初步判断低压缸转子轴位移变化,是因 更换新平衡鼓密封,新平衡鼓密封间隙为0.27InlTl, 为平衡鼓密封过度磨损或者涂层脱落。 回装交付使用。更换新平衡鼓密封后低压缸平衡室压 合成气压缩机组停机后,重新开机时,低压缸 力为 1.524MPa左右,转子轴位移为 -0.014mm左右, 轴位移有突然变化的现象,如果是平衡鼓密封过度磨

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