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分馏塔塔顶管线弯头破裂失效分析
74 化 工 设 备 与 管 道 第49卷第4期
另外,少量的氯也促使进一步腐蚀 ,因此第三
个弯头外侧 的局部腐蚀又与油气在此处流速过高、
流动不稳定有关。造成油气流动不稳定的因素有两
个方面:第一,分馏塔塔顶部抽出管线距此处 (短
距离内)弯头过多;第二,在抽出线第 1,2个弯头
之间,安装了缓蚀剂注入管线。如此处缓蚀剂注人
量大,势必会造成分馏塔塔顶管线内气液两相混流,
造成流动不稳定,引起油气夹带液滴在弯头部位停留
时间加大、加剧引起激烈腐蚀 l3]。因此可以预料在缓
图8 腐蚀凹坑底部 500× 蚀剂注入点以后的第二个弯头同样会发生本次弯头
腐蚀穿孑L的情况 。第四个弯头由于相距第三个泄漏弯
5 综合分析与讨论 头距离较长 (约 10m),油气流动也会变得相对稳定,
因此第四个弯头腐蚀情况会相对好一些。
根据前面对弯头的检查测试与分析,现将导致
管线弯头穿孑L泄漏的主要原因综述如下: 6 预防措施及建议
本次发生在分馏塔抽出管线第三个弯头处泄漏
综上所述,虽然失效部位更换了新的弯头使生
穿孔的主要原因是在该弯头外侧 内表面发生了较大
面积局部腐蚀而引起的。从弯头材料的检查分析中可 产得以继续进行,但是导致弯头发生腐蚀的原因仍然
以看出弯头材料与原设计相同,材料组织未见有异常 存在,为了防止类似事件再次发生,建议采取以下措
施予以改进:
情况。通过腐蚀产物分析,表明管内油气中含有较高
含量的硫及少量的氯化物,可以确定油气中的硫是造 (1)对塔顶抽出线缓蚀剂注入点位置加以论证,
成本次腐蚀的主要介质因素。由于塔顶抽出管线油气 以确定合理的注入点位置,减小对管内流态的影响。
(2)由于介质 中含有较高浓度的硫 ,且管线操
中含有大量的硫,少量的氯,另外还有可能分馏塔中
作温度达 210℃,为确保设备长周期运行,建议管线
含有NH,因此在210℃左右产生腐蚀环境。
一 材料更换为铬钼钢,以提高管线的抗腐蚀能力。
般而言,在 H,S环境下,虽然通过下式反应
生成FeS膜,由于FeS保护膜 的作用,腐蚀速度会
参 考 文 献
有所下降,但随着介质流速的提高,膜的保护性能受
到损伤 j。 [1] 李伟,程建华.油气线2O钢弯头腐蚀失效分析 [J】.理化检
验一物理分册,2006,42(4):205—206.
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