奥贝尔氧化沟处理炼油厂废水应注意的几个问题.docVIP

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  奥贝尔氧化沟处理炼油厂废水应注意的几个问题 论文作者:汤小玲 方群得 陈立平 周扬秋 倪菊华 摘要: 目前 ,我国氧化沟 应用 的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝气沟(见图1)。废水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60 m×50 m×4.5 m,水力停留时间为19.24 h,设计处理量为500 m3/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥贝尔氧化沟于1997 年12月投用,运行时间已3年。本文将对施工和运行过程中暴露出的 问题 及 影响 进行讨论,以供设计、施工人员 参考 ,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。 关键词:奥贝尔氧化沟 氧化沟 转碟   目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝气沟(见图1)。废水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60 m×50 m×4.5 m,水力停留时间为19.24 h,设计处理量为500 m3/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥贝尔氧化沟于1997 年12月投用,运行时间已3年。本文将对施工和运行过程中暴露出的问题及影响进行讨论,以供设计、施工人员参考,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。   图1 工艺流程 1 工艺参数   转碟浸没深度:430~530 mm;污泥浓度:5 g/L。不同浸没深度下的碟片充氧能力见表1及表2。   表1 浸没水深530 mm性能参数(101.325 kPa,20℃) 转速(r/min)单盘充氧能力(kgO2/h)动力效率(kgO2/(kin,此条件下的充氧能力即为最大充氧能力,     转碟浸没深度为430 mm时,充氧能力取0.78 kgO2/h。表2同。       表2 浸没水深500 mm性能参数(101.325 kPa,20℃) 转速(r/min)单盘充氧能力(kgO2/h)动力效率(kgO2/(kg/L,中沟的溶解氧控制在0.5~1.5 mg/L,内沟的溶解氧控制在1.5~2.5 mg/L。外沟供氧量通常为 计算 需氧量的50%~70%,以确保硝化、反硝化反应同时在外沟发生。   长炼氧化沟一、二、三沟的转碟设置分别为8,4,2组,每组轴数不同,轴长7 m,轴与轴之间靠浮动联轴节联接。带动一、二、三轴(一至三沟有三根轴联接)转碟转动的电机功率分别为75 k)比外沟(36.95 m)低50 mm。   (3)由于设备本身方面的原因,三轴转碟不能高速运行,因而内沟充氧能力又受到限制。   (4)由于氧化沟上浮及施工方面的原因,在确保同一台减速机各轴承座水平的同时,不同减速机的轴之间产生了高差,因而各轴转碟的浸没深度不同,影响了各沟的充氧能力。   (5)由于设备方面的原因,轴承座不能浸水。为保证设备正常运行,氧化沟出水堰降低了50 mm,即内沟水位又减少了50 mm,所以内沟单片转碟充氧能力的降低幅度大于外沟。由于各轴转碟浸没深度不同,氧化沟水位降低后,各轴转碟充氧能力降低幅度也不同,不利于溶解氧的控制。   2.3 偏差影响   (1)由于氧化沟上浮及施工方面的影响,导致转碟轴承座之间产生了高差,各轴碟片浸没深度不同,充氧能力不同,溶解氧控制难度加大,给操作带来了不便。   (2)转碟浸没深度设计值为430~530 mm,但未说明以什么水位为标准。由于内、外沟水位相差50 mm,如设计值以外沟水位为准,没有施工误差的话,则内沟转碟浸没深度的调节值为380~480 mm,内沟转碟充氧能力较低。因此,在确定内沟曝气设备数目时,应考虑曝气设备充氧能力降低的因素。   (3)由于出水堰降低,因而改变了水力停留时间。   2.4 主轴断裂   氧化沟转碟主轴自1999年开始断裂后,陆续有5根相继断裂。每根轴都是从中间断裂,断裂面平整有如切割一样,且一、二、三沟都有轴断裂。主轴直径200 mm、壁厚18 mm、轴长7m,材质为20#碳钢。主轴断裂的原因还没有定性,但以下几方面的因素可能是轴断裂的原因。   (1)轴过长、挠度大,轴中心应力大。   (2)材质存在质量问题。   (3)轴过长,轴壁厚相对较薄。   (4)断轴更换时,仍采用20#碳钢材质,但壁厚改成20 mm。轴断裂原因有待以后进一步摸索,以提供改进依据。 3 建议   3.1 溶解氧控制   (1)限制充氧。奥贝

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