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减压蒸馏塔的腐蚀与防护
(2)从表2可以看出,在深拔前后:减三线酸值 用了深拔技术,从而使塔 内气速加大,导致严重
降低了o.08ⅡlgKO}i//g(增幅约为一5.75%)、硫质量 的冲刷腐蚀。
分数增加了o.0066%(增幅约为3.44%);同时过汽
化油酸值降低了0.5mgKOH/g、硫质量分数增加了 4 防腐对策
0.0495%。 (1)调整操作。停止过汽化油打人减压塔
但减三段和过汽化油段的腐蚀却更加严重, 底 ,直接抽出作为催化裂化的原料 ;根据减三线油
这说明在环烷酸和硫的影响之外,还存在其它影 的残炭值大小,减少返 回减压塔的经换冷后的减
响因素。 三线洗涤油,只有换冷后的减三线油返塔,才有利
(3)由于该蒸馏装置经过多次扩能改造,而 于洗涤胶质、沥青质,打入的量也才会少,也才能
减压塔却一直未曾改变,导致减压塔塔径相对整 降低塔顶冷回流。也只有这样,才能把减压塔全
个装置的处理能力来说偏小,从而使塔 内气相流 塔的气相流速彻底降下来。
速偏大。为了提高减压塔的拔出率,车间又采用 (2)理性对待减压深拔。减压深拔是提高减
了减压塔深拔技术,减压塔采用干式蒸馏 (塔底 压蜡油收率,提高炼油厂经济效益的好措施 ,尤其
不吹蒸汽),但把过汽化油打入塔底,进一步加大 是减压渣油无后续加工装置的企业,可以说,拔得
了塔内气体流速。为了洗涤气相流速过大而携带 越深越好 ;可对于有后续加工的企业 ,减压深拔不
的胶质、沥青质,装置又采用了减三线打热回流的 一 定要拔得很深。该炼油厂的减压渣油要进入焦
措施,将抽出的大部分减三线油不经降温 (与原 化装置加工,应控制减压渣油的油含量5% ~7%
油或热媒水换热 ),又返 回到减三线油抽 出的填 比较合适。如果拔得太重,不但消耗大量的能源,
料段上方,使塔内气化段气相流速更进一步加大。 造成气速过高,损坏减压塔内件,而且使焦化装置
就这样高温环烷酸及活性硫的协和化学腐蚀,加 的高附加值产品 (汽柴油、蜡油)收率降低;低附
上相当高的气相流速的冲刷,腐蚀进一步加剧。 加值产品 (焦炭)产率增加,清焦次数大大增加,
经车间证实,该减压塔的塔内气速 ,设计值为 焦化装置的效益大大下降,可能会得不偿失。减
4m/s,目前实际为9m/s以上 。 压深拔的经济效益一定要综合计算 。
(3)从长远看,该炼油厂应该做好减压塔更
3 结 论 换新塔的准备,下一周期更换新塔 。
该炼油厂减压塔的减三段和过汽化油段发 (4)从 目前生产考虑,应对减压塔进行修复。
生严重腐蚀的原 因,一方面是 由于其温度正处 腐蚀严重的塔壁应进行贴板补强,腐蚀严重的填
在环烷酸聚集的温度范围,发生 了环烷酸和硫 料和其它内构件应进行更新。其腐蚀严重的填料
的协和化学腐蚀。但更重要的原 因是,在历次 也可以使用材质等级更高的904L不锈钢。
扩能改造的时候,该减压塔塔径未 曾改变,又采 (编辑 王菁辉)
CorrosionofVacuum DistillationTowerandProtection
HuangJingfeng,HanYingfie,YanHaiqing,HuLihong,WangXinkai,ZhengLiqun
(1.ShenyangZKwellCorrosionControlTechnologyCo
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