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18·30合成氨装置联产6万t甲醇技改及节能效果.pdfVIP

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18·30合成氨装置联产6万t甲醇技改及节能效果

第 44卷 第 2期 煤 化 工 V01.44 NO.2 2016年 4月 CoalChemicalIndustry Apr.2016 18·30合成氨装置联产 6万 t甲醇技改及节能效果 郭龙飞 (山西金象煤化工有限责任公司,山西 晋城 048102) 摘 要 结合山西金象煤化T公司 18·3O:【程情况,分析了采用联醇装置生产合成氨的优势,对中压联醇 和低压联醇 I艺方案进行了比较,确定采用合成压力为5.0MPa低压联醇T艺流程。实施改造后 ,合成氨各丁序 配更合理 ,操作弹性更大.产品调节更加灵活 ,且具有明显的节能效果。 关键词 合成氨 ,低压联醇,甲醇合成塔,节能 文章编号:1005—9598(2016)020034—03 中图分类号:TO1l3.266 文献标识码 :B 1 概 述 原 “l8.3O”1二艺流程示意 图见 图 1。以晋城无烟 煤为原料 ,采用 2O台 2650mm常压固定床间歇富 近年来我国合成氨行业发展迅速,经过消化吸收 氧气化炉 ,生产半水煤气 ,经气柜缓冲 、混合均匀 ,罗 引进 国外技术和 自主创新技术 ,建立 了多套 3O万 茨风机加压至 0.05MPa,进行一次湿法栲胶脱硫,然 t/a以上的大型合成氨装置,使合成氨生产能力迅速 后入氢氮压缩机一级气缸 ,经三级压缩后 (三级气缸 提高。对原有一些规模偏小 、装备落后、产品单一 、能 出口压力为 2.3MPa),进行全低温变换 ,变换气经二 耗较高的装置也进行了部分改造。20世纪90年代以 次湿法栲胶脱硫、干法脱硫,使总硫质量浓度≤1mg/m, 后 ,随着 国家产业政策的调整 ,为适应新的市场变化 , 然后进行 PSA脱碳 ,使脱 碳气 中 c0,体 积分数 大部分中小合成氨企业在原有合成氨流程中,增加了 0.6%,同时产生 cO体积分数 ≥98.5%的闪蒸汽送尿 中压联醇装置 ,用来调节产品结构 ,但醇氨的能耗比 素装置。脱碳气经精脱硫,使总硫体积分数≤0.1× 低压合成氨和低压单醇的能耗均高,所 以虽然实现了 10,入氢氮压缩机 四级气缸加压,经加压后 ,六级气 产品多元化 ,但不具备成本优势。 缸出口压力为 22MPa,进入醇烷化精制 、氨合成 ,合成 面对大型和超大型低压单醇及大型合成氨 的竞 液氨送往氨库。液氨经尿素工序,最终产出成品尿素。 争,中、小合成氨企业需要立足原有合成氨和联醇领 域储备的技术力量和人才优势 ,采用先进的技术改造 或新建醇氨联产装置 ,通过调整产品结构、降低产品 能耗 ,来提升企业竞争力。现结合山西金象煤化工有 限责任公司(简称金象公司)实际情况 ,对醇氨装置改 造情况进行总结 ,以供相关企业参考 。 2 原有合成氨装置工艺流程 金象公司 l8万 t/a合成氨联产 2万 t/a甲醇 、 30万 t/a尿素(简称 “18·30”)丁程于2009年 10月开 工建设,2011年 12月正式运行。 图 1 原有 “18·3O”装置工艺流程示意图 收稿 日期:2016—0卜O9 作者简介 :郭龙飞 (1969一 ),男,山西沁水 ,工程师,学士 ,1992年本科毕业于太原工业大学无机化工专业 ,现从事煤化工 安全生产技术管理工作 ,E-mai1:jxmhgglf@163.coin。 2016年4月 郭龙飞等 :18·30合成氨装置联产 6万 t甲醇技改及节能效果 一35— 3 采用联醇装置的优势 艺装备特点相符的工艺技术 ,才能有效降低合成氨能

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