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合理布置冲孔顺序,提高消突效果技术研究.doc
合理布置冲孔顺序,提高消突效果技术研究
孟津煤矿位于河南省孟津县横水镇境内,属突出矿井,设计生产能力120万 t/a,主采二迭系山西组二1煤层,煤层结构简单,属较稳定煤层,厚度0~9.1m,平均2.24m,煤层厚度具有短距离内急剧变化的特点。煤层直接顶板主要为细―中粒砂岩,厚度5.90~21.68m,比较稳定,岩性坚硬。煤层底板主要为泥岩和砂质泥岩,少数为粉砂岩或细砂岩,厚度1.6~11.95m,一般2.5~6.0m。二2煤层局部开采。二1、二2煤层均具有突出危险性。轨道、胶带运输大巷及井底车场等主要巷道布置在两个煤层之间,而两煤层之间均厚仅为17m,这为矿井防突带来了很大困难。
一、高压水力冲孔技术的原理
高压水力冲孔技术是依靠高压水的冲击能力,造成掘进工作面前方煤体的破碎,逐渐形成一个大尺寸的水力掏槽孔,与此同时,孔道周围煤体向孔道方向发生大幅度的移动,造成煤体的膨胀变形和顶、底板间的相向位移,引起在孔道影响范围内地应力降低,煤层得到充分卸压,裂隙增加,使煤层透气性大幅度增高,促进瓦斯解吸和排放,大幅度地释放了煤层和围岩中的弹性潜能和瓦斯的膨胀能,煤的塑性增高和湿度增加,达到既消除了突出的动力,又改变了突出煤层的性质,从而起到在采掘作业时防止煤与瓦斯突出的作用。水力冲孔过程中,水的作用一方面是形成高压水,导致煤壁破碎,形成一个较大的水力掏槽孔,使孔道周围煤体得到充分卸压和瓦斯大幅度排放;另一方面是湿润煤体,减小了煤体的脆性,增加了可塑性,降低了煤体内部的应力集中,增加了防止煤和瓦斯突出的能力,起到了综合防突的作用。
二、高压水力冲孔技术在我矿的初步应用
2009年,面对日益严峻的形势,我矿开始尝试采用高压水力冲孔防突技术,首先在西翼第三中部车场进行了试验。西三车场为岩石巷道,主要为砂质泥岩,少数为泥岩,粉砂岩或细砂岩,根据地质探测:煤层走向50~60°,倾向140~150°,倾角3~4°,煤层平均厚度约4.0m,岩柱厚度为1.8m。按照设计抽(释)放钻孔的方法进行水利冲孔钻孔设计,采用ZY-750型全液压钻机进行排放钻孔施工,在西三车场工作面布置4排6列共20个孔,钻孔控制到巷道周界外3m的煤层内,向前控制35m,最长的钻孔50.0m,最短的钻孔13.0m,终孔间距不小于4m不大于15m,钻孔直径为75mm(扩孔至94mm)。释放钻孔施工完毕后,再对每一个钻孔采用Brw125/31.5型乳化液泵(最大流量125L/min,最大压力31.5Mpa,功率75KW)连接钻机进行水力冲刷,用10Mpa的高压水进行水力冲孔,水力冲刷时钻头要反复进退直到冲不出煤为止。
西三车场原设计防突钻孔64个,采用水力冲孔技术后,只施工了20个钻孔,即达到了消突效果。西轨大巷曾利用瓦斯抽放手段作为消突措施,历经约60的时间才是瓦斯含量达标,而西三车场,利用水力冲孔技术仅用了30天左右,防突所用时间缩短了一倍,大大提高了掘进进程。
三、高压水力冲孔技术应用过程中出现的问题及改进方案
高压水力冲孔技术在我矿井下多个地点进行试验,均取得了良好的效果。但在这过程中,也暴露出了以下问题:钻孔冲煤冲不到底,打钻中经常性的出现喷孔、夹钻现象,一个孔需要反复冲刷,造成工程量重复计量等(见表1)。
表1:西三车场钻孔记录汇总表(部分)
我们经过现场调查,结合理论,提出对冲孔的先后顺序进行合理调整,应该能够解决以上问题。
2010年11月,西区首采面12011工作面胶带顺槽进入揭煤前的消突阶段,我们选择在该处进行了试验。设计钻孔38个,设计图纸只画到见煤点位置,参数只给出岩孔段长度,对煤孔只以冲煤量考核。如下图所示。
对冲孔的顺序进行了合理设计,分以下四步完成。
第一步:钻孔施工时,必须先施工2号孔进行冲孔,后施工1、3号孔进行冲孔。
第二步:待1、2、3号孔冲孔完毕后,在左帮钻场内冲孔顺序为9、8、7、6、5、4、12、11、10、15、14、13号孔;右帮钻场内冲孔顺序为33、32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、22号孔。
第三步:待巷帮钻场内钻孔冲孔完毕后,依次施工18、17、16、21、20、19号钻孔进行冲孔。
第四步:最后施工34~38号钻孔进行冲孔。
四、改良冲孔顺序后的消突效果考察
以岩柱为安全屏障,按照由远而近、先两边后中间的顺序,利用打钻和高压水射流冲击煤体,激发煤体发生可控的喷煤和喷瓦斯,一步步的释放压力,使得冲孔越冲越容易,达到节约时间,一步到位的效果。经试验证明利用水力冲孔要比抽放的方法效果显著:以往二1煤揭煤通常需要半年的准备时间,而经过冲孔,大大缩短了所需时间。
由于两边先经过卸压,使得掉钻头
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