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转油站机泵节能技术与方法应用分析

■ 技术应·用,TechnologyApplication 转油站机泵节能技术与方法应用分析 胡延军 (大庆油田有限责任公司第六采油厂) 摘要 机泵用电是油田用电的重要组成部分,由于机泵高配低效等诸多因素 的影响,导致 实际生产运行中大量电能浪费。针对现状,分析了造成转油站机泵能耗高的原因,通过采取减 级、变频、延长停掺时间、涂膜 、更换机型、单泵分洗等治理措施,使转油站同比去年多节电 25X10kWh,年节约电费14万元,收到了较好的节能效果,为油 田站库机泵节能降耗工作提供 了可借鉴的实践管理经验 。 关键词 转油站 离心泵 能耗 节能措施 D0I:10.3969/i.issn.2095-1493.2014.009.006 转油站承担着采油 队抽油机 、螺杆泵 、电泵井 门的开启度来调节外输排量 ,但这样截流损耗大 , 的产液 、产气处理和含水原油外输及集油管 网掺 大量电能消耗在克服截流部件 的阻力上 ,损失率可 水 、油井热洗等任务 ,是油 田油气集输 的专用场 达到 16%~19%,导致泵不在经济高效区内运行 。 所。油田现场能耗主要分为采油 、集输 、注入三大 实际运行 时泵管压差达到0.7MPa,超过大庆油 田 系统能耗 ,其 中转油站集输系统能耗 占总能耗的比 规定 的泵 管压差值0.5MPa的标准 。综合情况分 例为70%左右 ,而输油泵 、掺水泵 、热洗泵又是油 析 ,泵机组运行效率低的主要 因素是泵管压差大以 气集输 系统 中的主要耗 电设备 ,占集输耗 电的 及泵流量 、扬程 与实 际生产需要不相 匹配 。本站 60%,存在一定的节能潜力 。通过调查转油站机泵 2013年输油全年总耗电为230310kWh。 运行情况 ,发现综合耗 电高的主要原因,并采取行 1.2 掺水泵能耗分析 之有效的措施来遏制能耗的上升 ,为转油站节能降 油井生产所需的拌热掺水量是随着油井回油温 耗提供技术支持是油 田亟待解决的问题。 度和环境温度升高而逐渐减少的。本站从2003年 采取 了夏季停掺水泵管理 ,使油井掺水总量大大减 1 转油站机泵能耗分析 少。随着油 田进入高含水期的开采 ,油井产液 、含 据 统计 我 国驱动各种泵 的 电动机超过 5X 水逐渐上升 ,使不掺水生产的油井数逐渐增多,结 10 kWh,每年要消耗 800×10~1000X10kWh的 合近年季节和环境因素的变化 ,给延长停泵时间提 能量 ,占我国工业能源消耗量的75%,总能源消耗 供 了内在及外在条件 。 量的60% 。经统计某作业区20l0—2013年集输油 另外冬季掺水泵输送的液体为缓冲罐沉降的含 系统年耗电为2500×10kWh左右 ,主要包括转油 油污水 ,水质差 、矿化度高 ,在长期高温运行状态 站外输油 、掺水 、热洗耗电,如转油站外输油系统 下,造成泵内结垢腐蚀 ,泵效明显下降。转油站每 输液单耗 ,最高 的站输液单耗为0.46kWh/m ,最 年定期酸洗 ,定时定量加注缓蚀阻垢剂 ,但治标不 低的站输液单耗仅0.1kWh/m。 治本 ,只能暂时延缓泵垢的危害 ,而且这些化学药 1.1 外输泵能耗分析 品会造成环境污染 ,损害泵 内机件。本站2013年 本站外输泵 型号 为 155D一30A×4,额定 电流 掺水泵全年总耗 电为401385kwh。 164A,理论 排量为 3720m/d,而 目前 最高流量 为 1.3 热洗泵能耗分析 3200m /d左右。为了平稳输油 ,采用控制泵出口阀 本站两台热洗泵机组主机型号为YD48—50X 12,扬程为 600m,额定排量为

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