集输系统外输泵能耗节点控制标准研究.pdf

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集输系统外输泵能耗节点控制标准研究

陈旭 :集输系统外输泵能耗节点控制标准研究 第6卷第 1期 集输系统外输泵能耗节点控制标准研究 陈旭 (大庆油田有限责任公司第六采油厂) 摘要 :针对喇嘛甸油 田集输 系统外输泵能耗节点控制标准比较笼统、不能准确提供机泵能 耗节点、无法确定外输泵是否在经济高效区运行的问题,通过分析外输泵能耗情况,确定能耗 点及改进相应措施,并对现场试验的进行研究分析 ,制定 出一个适用于外输泵能耗评价 的节点 标准,达到降低 系统能耗的 目的。 关键词:集输 系统;能耗节点;外输泵 D0l:10.3969 .1ssn.2095-1493。2016.01.015 少了截流损失 ,但 由于机泵参数匹配不当,却增 1 现状及 问题 加 了泵内、电动机损失 ,致使运行泵效率降低 ,泵 喇嘛甸油 田集输系统共建有转油站47座 (转 管压差大,机泵没有在经济高效区运行 ,系统的节 油放水站 7座),配备外输泵 153台,在线运行 60 能潜力没有完全挖掘出来。在这种情况下 ,开启变 台。集输系统能耗约 占油 田生产总能耗的12%,主 频器反而会增加能源的浪费。 要为机泵耗 电和加热炉耗气 。其中外输能耗 占集输 2.3 截流措施增大泵管压差 总能耗的91.4%。 截流调节法是在离心泵出口管线上安装调节流 长期以来 ,外输泵原有的能耗标准是 以离心泵 量用的阀门,优点是流量调节迅速方便 ,流量可 以 理论泵效与油 田公司外输泵运行标准为依据 ,判定 连续变化 ,适合化工连续生产的需要 ,但是会增大 机泵运行能耗是否达标 。这个标准 比较笼统 ,没有 管路 的能耗损失 ,尤其是排量较大时 ,会大幅度增 考虑到泵的类型、排量 、用途等因素 ,不能准确的 加泵管压差 。转油站工人现场操作时,会采取截流 给出外输泵的能耗节点 ,无法确定外输泵是否在经 的方法 ,来增加机泵的扬程 ,保证生产、提高运行 济高效区运行。 机泵的效率 ,应对能耗检查。这样虽然表面现象显 2 问题分析 示提高 了机泵的运行效率 ,但实际上却增大的泵管 压差 ,大部分的能量消耗在了管路上 ,致使集输系 制定外输泵能耗评价的节点标准 ,首先要对其 统能耗增大 ,增加 了油 田生产成本。 能耗情况进行分析 ,找到能耗点。通过对现场试验 的研究分析后 ,制定一个适用于外输泵能耗评价的 3 改进措施 节点标准。 3.1 机泵合理匹配 2.1 泵排量不匹配 对于额定排量远大于实际排量 的外输泵 ,应按 随着喇嘛甸油 田进入特高含水期 ,产液量逐年 照现有工况及变化趋势合理配置机泵 ,根据实际情 递减 ,原有 的集输工艺规模与实际情况不配套 ,主 况 ,采取大泵换小泵 ,机泵型号阶梯搭配等措施 , 要表现为外输泵排量大 ,与实际流量不 匹配 ,负荷 避免 “大 马拉 小车 ”的现 象 出现 ,降低 外输泵 率偏低 ,出现 “大马拉小车”现象 ,导致能耗的增 能耗 。 加和能源的浪费。 3.2 变频器合理调控 2.2 变频运行效果差 采取变频调速技术 ,改变电动机频率 ,平稳调 部分外输泵采用变频调速技术措施后 ,虽然减 节外输泵的电动机转速 ,取代靠单流阀和泵出 口阀

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