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制氢装置中变气/原料换热器管束泄漏原因浅析
石油化工设计
Petrochemical Design
制氢装置中变气/原料换热器管束泄漏原因浅析
张建峥,王青川
(中国石化工程建设有限公司,北京 100101)
摘要:对国内某水蒸气转化制氢装置中变气/原料换热器壳程入 口管束下方不同大小的破损 口进行
分析。因壳程入 口流体分布不均使得入 口位置局部换热管的金属壁温过低,导致换热管内流体局部结露
而引起的碳酸腐蚀是管柬破损的主要原因。据此提 出了整改措施及设计中应注意的问题。
关键词:制氢 换热器 腐蚀 露点
国内某水蒸气转化制氢装置停车检修时发现
中变气/原料换热器的管束出现泄漏,该装置建成
投产不到一年,一直在低负荷 (40%左右)下运行。
拆开换热器后,发现靠近壳程入 口位置的管束有
多根管子出现大小不一的损坏破 口。换热器维修 图1 管子破 口情况
方案的确定需要对破 口产生的原因进行分析。 整石脑油为主;操作负荷一直较低,不足设计负荷
的50%,为保证转化炉在低负荷下能正常运行,操
1 换热器管束泄漏原因分析 作中选择了远高于设计值的水碳 比。由于负荷
1.1 换热器的设计条件 低,中变反应器的进 口温度较低,只有 350oC,造
该换热器为一台U型管换热器,用于进人制 成中变反应器实际出口温度在 390℃,而进入中
氢装置的原料与中变反应器 出口中变气进行换 变气原料换热器的中变气温度只有 384℃。
热,中变气走管程上进下出,壳程介质制氢原料下 为分析管内腐蚀的原因,用HTRI软件对中变
进上出。换热器型号是 BIU1100—415—4.5/19 气原料换热器进行模拟,以期得到换热管束的金
— 2I,管壳程材质均为 15CrMo。按照正常设计条 属壁温分布规律。分别对 2种情况进行了模拟。
件,制氢装置在水碳比3.5条件下操作,管程中变 工况 1是正常工况暨石脑油工况,水碳比为3.5;
气的进出 口温度 410.5℃/325.2oC,入 口压力 工况2仍然是石脑油工况,但水碳为6,操作负荷
(表)2.95MPa。中变气中含水 ()34.28%,氢气 为正常负荷的4O%,管程中变气进出口温度只有
(z))为47.58%,二氧化碳 ()13.67%。壳程制氢
384℃和 324c=【。图2是工况 1模拟的管束金属
原料是天然气或轻油,进/出口温度46℃/370oC,
壁温分布曲线,图中横坐标是管束 自管程人 口计
入 口压力(表)3.8MPa。
的长度,纵坐标是管壁温度。从图2看出,管程人
1.2 换热器管束的损坏情况及腐蚀原因分析
口处的金属壁温最高,沿着管束管壁温度逐渐降
换热器管束的破 口位于正对壳程人 口位置是
低,管壁最低温度接近260℃,此处正U形管的弯
管束泄漏点。判断应是 内部的腐蚀造成管子破
管部分,也就是壳程人 口位置,由于壳程原料
损,见图1。
从破 口情况来看,判断造成破损的原因在管 收稿 日期:2012—06—25。
内。管内介质中变气相对而言 比较清洁,且流速 作者简介:张建峥,男,2006年
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