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汽轮机汽缸平面漏汽补焊修复方法

学兔兔 石油和化工设备 一 78一 2015年第18卷 汽轮机汽缸平面漏汽补焊修复方法 邓志敏,肖慧 (中国石化销售有限公司华中分公司,湖北 武汉 430000) [摘 要] 巴陵石化热电事业部7#汽轮机在投产运行15#-后出现汽缸平面漏汽现象,原因为汽缸平面间隙严重超标。经采 用异种钢焊丝氩弧焊堆焊工艺进行修补的方法,处理了这一严重威胁汽轮机运行的重大缺陷,经过开机运行验证 ,表明此 方法是行之有效的,可供其他电厂修复同类故障参考。 [关键词]汽轮机;汽缸平面间隙;漏汽;补焊;修复方法 巴陵石化热 电事业部7汽轮机为武汉汽轮发 汽缸间隙变化均匀,冷紧1/3螺栓后 ,其间隙 电机厂生产,1999年10月 由湖南省火 电安装公司 0.05mm,局部最大不能超过0.1mm’。 “汽缸扣 安装后投产,型号为C25—8.83MPa/0.98.1,进汽压 缸时,涂料厚度应在0.2~0.5mm范围内”。由此可 力8.83MPa,进汽温度为535℃。该机分别在2000 见,7机汽缸平面间隙严重超标,是机组漏汽的主 年、2004年、2008年、2012年进行了运行周期大 要原因,减小间隙是处理漏汽 的关键。 检修。历次检修后汽缸平面间隙均合格,开机运 1制订修复方案 行后无漏汽现象。但运行至2014年时发现汽缸平 为处理这个 问题,事业部组织力量进行技术 面高压端A排出现漏汽问题,己影响机组的正常 攻关。在相关科室与车间技术组研究讨论时,有 运行,事业部决定于2014年5月进行非运行周期大 人提出使用新型汽缸密封胶 ,并将冷紧及热紧的 修 。解体汽轮机进行平面清理后测量发现,汽缸 力度适当加大的办法,但该办法没有从根本上解 平面合空缸不紧螺栓时,局部间隙达0.8~lmm,在 决汽缸间隙增大的问题,因此被否定。最后决定 紧1/3螺栓后,局部最大间隙仍有0.35-0.40mm, 采用局部补焊打磨的方法,虽存在一定难度 ,但 位于A排调门附近的汽缸平面处,己超过检修工艺 可从根本上解决问题。 标准。B排最大间隙约0.1mm。 根据SHS08001.2004 《电站汽轮机维护检 1.1汽缸可焊性分析 修规程》: “扣空缸严密性检查不紧螺栓时, 汽缸材质为ZG20CrMoV,其化学成分见表 1。 表1 ZG20CrMoV化学成分表 (%) C Si Mn Cr Mo V Ni Cu S P O.18~O.25 0.17~O.37 0.4O~O.70 0.9~ 1.2 O.5~O.7 0.2t0.3 ≤O.O3 ≤O.03 使用表1的

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