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不锈钢膨胀节开裂失效原因分析

学兔兔 石油和化工设备 2O12年第15卷 不锈钢膨胀节开裂失效原因分析 王鹏,孙永哲 (辽阳石化分公司机械厂,辽宁 辽阳 111003) [摘 要]分析了一批膨胀节交付后试压开裂失效的原因,确定为膨胀节在酸洗介质 中停留时间过长,导致晶间腐蚀发 生,晶界弱化,材料力学性能恶化。提出了严格按工艺控制酸洗时间的整改措施。 [关键词]不锈钢膨胀节;裂gK;金相检测;硬度检测;失效分析 2010年 ,我厂为某 业生产一批不锈钢膨 项检验均合格 。交付客户使用后,在现场试压过 胀 ,材质为0Crl8Ni9。 艺流程:下料一滚筒 程中,膨胀节出现开裂现象。 焊接 热处理一组焊模具一组装压型一机加一装 1化学成分和机械性能检测结果 一 榆验 (打压 、渗透探伤等)一酸洗 (采用 白 对开裂膨胀节取样进行化学成分分析,结果 调酸洗膏:HCI+HNO+膨胀土+水)。 厂前,各 显示,各元素成分均符合标准规定,详见表1。 表1 0Crl8Ni9化学成分 厄素名称 C Si Mn P S Ni Cr 标准值% ≤O.O7 ≤1.0O ≤2.OO ≤O.035 ≤0.030 8.0O~l1.OO l7.O0~19.OO 检测值% 0.047 0.63 1.26 0.030 O.0O1 8.O6 17.O6 生产此批膨胀节前,对原材料进行过力学性 品分别编为 1、2,其 中右侧的1样取 自焊缝所在 能试验 ,见表2。 区域 (见箭头)。 表2 原材料力学性能 项 日 抗拉强度MPa 屈服强度MPa 断后伸长率A/% 标准值 ≥520 ≥205 ≥40 检测值 720 260 54 对开裂膨胀节取样后的力学性能试验,见表3。 表3 开裂膨胀节取样力学性能 项L{ 抗拉强度MPa 屈服强度MPa 断后伸长率A/% 图1 实物 标准值 ≥520 ≥205 ≥40 榆测值 970 705 30 表2表 明,原材料力学性能符合标准 。表3的 结果表 明,开裂膨胀节材料 由于某种原因,强度 人大提高,延伸率下降。 2宏观形貌情况 开裂膨胀节宏观形貌如图l~4所示 。膨胀节在 波峰部位沿 圆周方 向开裂 (见 图2~4箭头)。开裂 图2 实物 处暑断续状或齿形直裂纹 ,由中问开裂部位 向两 侧扩展 ,开裂 区域边缘无宏观塑性变形 。

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