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中间仓储式钢球磨煤机制粉系统改进
第 39卷第 2期 现代 冶 金 Vo1.39 No.2
2011年 4月 ModernMetallurgy Apr.2011
中间仓储式钢球磨煤机制粉系统改进
赵晓雷,孙俐华,刘静伟
(江阴兴澄特种钢铁有限公司热电分厂,江苏 江阴 214429)
摘要 :简述 了兴澄特钢热电分厂的制粉系统存在的问题 ,通过对制粉系统通风量、钢球加栽、存煤量、粗粉分 离器开
度 、运行调整等试验 ,提 出了改进对策,达到 了提高制粉 出力、降低制粉 电耗 的效果。
关键词 :制粉系统 ;排粉风机 ;磨煤机 ;试验
中图分类号:TF123.1
节装置;(2)电机改造 ,加装变频装置 ;(3)风机改造 ,
引 言 切削叶轮。综合改造成本、时间等因素,最终用方案
(3)。
江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称 “兴澄特 根据流体力学相似定律q /q一D /D,决定先改
钢”)热电分厂制粉系统设备情况:排粉风机M9—26、 造 1制粉系统 ,将排粉风机叶轮50mm,即切削至 1
磨煤机MG29O/41O、粗粉分离器WS—CB一03400、细 450mm,改造后 ,风量5.5万Nm。/h,挡板开度55 ,
粉分离器HL—GX一02350、煤仓240m。、粉仓220m。。 节流大大减小,排粉风机电流为15A,效果相当好,但
以可磨性系数 1.25的煤计,钢球磨煤机 中间仓储式 还有继续切削的余地。再次切削24mm,即切削至1
制粉的电耗一般在 30--40kwh/t,经济性好的可以 426mm。接着改造其它排粉风机 ,将叶轮分别切削为
达到 25kWh/t,兴澄特钢热 电分厂 的制粉系统 (钢 2 1420mm,3 1435mm,4 1420mm。改造后4套
球磨煤机290/410)自2005年 11月投产至2008年5 制粉系统运行数据 :挡板开度:100 ,100%,100 ,
月的制粉平均 电耗在 35kwh/t。本文从通风量 (排 100 ;风量 :15.0万Nm /h,2 5.2万Nm。/h,3
粉风机)、干燥 出力 、磨煤出力 (钢球加载、存煤量)等 5.2万 Nm。/h,4 5.2万 Nm。/h;排粉风机 电流 :
方面来分析了制粉系统制粉电耗相对较高的原 因。 14.0,13.9,14.0,14.0A。挡板开足,基本没有节流,
风量略偏大,电流下降4A左右。经统计制粉电耗下降
1 原制粉系统存在的问题及试验研究 为32kwh/t,制粉出力基本不变。
1.1 通风量对制粉电耗的影响 1·2 钢球加载量对制粉电耗的影响
钢球磨煤机一般随着钢球量的增加,磨煤出力相
2005年l1月投产后 ,制粉系统调整的风量分别
应会增加,但钢球量大于一定量时,出力会随着筒内
为14.8万Nm。/h,25.5万Nm /h,35.6万Nm。/
钢球密度的增大、下落高度的下降而减小,且容易导
h,4 5.6万 Nm。/h;排粉风机 的挡板开度分别为
25%,30 ,31 ,4O ,排粉风机 电流分别为 17.7, 致磨煤机满煤 ,发生事故。钢球偏少的话,煤来不及
磨 。故钢球量过大或过小均会导致制粉电耗的上升 。
18.0,18.0,18.0A(10kV 电机)。排粉风机人 口用
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