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转炉T07A钢的生产实践

2014年5月第二期 出 磅全 37 转炉 T07A钢的生产实践 任海军 黄卫国 李军辉 (杭州钢铁集 团公司转炉炼钢厂 杭州 310022) 摘 要:主要介绍杭钢转炉厂冶炼T07A钢的生产工艺实践,针对生产过程中发生的问题进行了分析、总结。 关键词:转炉;中碳低硅钢;LF精炼 生大量的A1203,连铸中间包水 口容易堵塞,造成浇 U 日JI舌 注困难;铝加入量过少,容易产生脱氧不 良,铸坯产 T07A是杭钢 自主研发的一个钢种,在成分 (见 生大量皮下气泡,影响产品质量,所以控制铝的加 表 1)上具有碳含量较低 (小于0.o9%)、硅含量较 入量是非常的关键,转炉冶炼终点钢水氧含量是决 低(小于0.10%),其成分、用途与低碳低硅冷镦钢 定铝加入量的关键因数。 系列相同,在本文中称为低碳低硅钢。以前这些钢 根据转炉终点碳氧积([C]×[O]=M)可知,当 均由电炉冶炼生产,转炉厂增建 LF精炼工艺设备 终点碳含量较低 (C0.08%)时钢中的氧含量急剧 后,考虑成本的因数,公司决定将这些钢种转移到 上升。因钢种成分要求,终点碳一般控制0.05% 转炉厂生产,发挥LF精炼功效。一开始试生产时, 0.06%。因为当碳含量过高大于0.06%时,考虑精 由于未找到关键工艺控制点,导致生产的产品质量 炼炉电极增碳量 ,以及合金增碳量,三者相加钢种 不理想,经过一段时间的摸索改进,目前转炉厂冶 成分可能超出钢种规定值0.10%;当碳含量过低时 炼的T07A的质量均达到了用户的质量要求 。 钢中的氧含量急剧上升,将增加铝的加入量,使得 表 1 T07A的成分控制表 % 钢 中夹杂物含量增加,会恶化钢材的冷拔性能,难 以进行深加工,甚至会导致钢水浇注时堵塞水 口, 钢种 C Si Mn P、S Cr Ni、Cu 307A ≤0.09 ≤0.10 ≤0.45 ≤0.035 ≤0.10 ≤0.20 引起生产事故。 同时碳氧积 ([c]×[O]-M)又与温度有一定 的关系,在碳含量一定时,温度越高M值越大,[O] 1 工艺概况 含量越高。, 2.2 钢水脱氧控制 杭钢转炉炼钢厂现有2座600吨混铁炉,4座 转炉脱氧控制的好坏直接影响中碳低硅钢的 4o吨顶吹转炉,4座4o吨LF精炼炉,2台4机4流 浇注和钢的质量。由于该钢种的特点之一是钢中 连铸机,2台5机 5流连铸机,产品以小方坯与矩形 硅含量较低 (均小于 0.15%),因此炉前脱氧不宜采 坯为主。转炉采用2次挡渣出钢,中高碳钢采用拉 用硅脱氧,而应当采用铝脱氧。转炉采用快速沉淀 碳操作。部分钢水经 LF精炼脱氧、脱硫、去夹杂、 脱氧方式,即在出钢过程中通过加入适量的Al— 喂钙线对钢水进行钙处理。连铸采用塞棒浇注工

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