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转炉冶炼高碳低磷钢氧枪“氮搅”工艺实践
冶 金 能 源 Vo1.32 No.5
ENERGY FORMETALLURGICALINDUSTRY SepL2013
转炉冶炼高碳低磷钢氧枪 “氮搅工艺实践
刘书超
(本溪钢铁集团公司炼钢厂)
摘 要 在冶炼GCrl5类高碳低磷钢时,终点提枪后手动方式二次下枪转换为高压氮气对熔
池钢渣进行强烈搅拌 ,也可在搅拌的同时加人200—300kg铁矿石,搅拌时间10—20s,枪位
在200—400cm,钢水 [P]能稳定控制在0.018%以下,平均 “跑碳”量为0.01%一0.o2%,
单纯 “氮搅”和 “氮搅”同时添加铁矿石,钢水温降分别为 13.2℃和24.3℃,而适当地提
高终点温度即可弥补。试验表明,采用 “氮搅”工艺后 ,冶炼GCrl5钢种一次倒炉 [P]合
格率达到95%以上,从而大大降低了磷高补吹率,满足较高的终点钢水碳含量。
关键词 转炉 氮搅 脱磷 温降 铁矿石
Oxygen—lance “nitrogen—stirring’’technologypractice
inconvertersteelofhigh——carbonandlow—-phosphorus
LiUShuchao
(Steel—makingPlantofBenxiIronandSteel(Group)Co.,Ltd.)
Abstract NamelyGCrl5classinsmeltinglowphosphorushighcarbonsteel,thedestinationcarrya
gunmanualwayaftersecondugnofrhighpressurenitrogenunderconvemionofsteelslagpoolmade
strongmixing,alsoCallbeinhtemixandadding200—300kgironOre,stirringtime10to20s,agun
in200~4OOcm,moltensteel[P]Callstabilitycontrolunder0.018%,theaverage”runcarbon”
contentis0.01% 一0.02% ,andthesimple “nitrogenstir”and “nitrogenstir”andaddingironOre,
steeltemperature dropof13.2℃ ,respectively,and24.3E,a8appropriate,tomakeupforhtetern-
perature increase.Testshow htatthe “nirtogenstir”technology,hteGCrl5 smeltingsteelafallfur-
[1ace[P]couldachieve95%above,whichwillgreatlyreducehtehighphosphorusblowrate,meet
theendofhighhquidcarboncontent.
Keywords converter nitrogen—stirring dephosphorization temperaturedrop ironOre
实践表明,加强熔池搅拌、促进渣钢反应平 工艺,利用冶炼高碳低磷钢种终点炉渣高碱度、
衡是提高转炉冶金效果的有效途径。本钢炼钢厂 高氧化性的特点,通过用氧枪高压氮气强化熔池
对于铁水磷含量较不稳定的铁水,采用 BOF— 渣钢搅拌,达到脱除钢水磷含量和控制碳烧损的
LF+RH—CC工艺路径生产GCrl5等高碳低磷矩 目的。此工艺在一定程度上替代了补吹操作
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