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1号高炉多环布料的探索

54 全 2010年11月 第四期 1号高炉多环布料的探索 粱颢巍 程文虎 (杭州钢铁集团公司炼铁厂 杭州 310022) 摘 要:在各种条件不断变化下,为 了维持合理炉型,杭钢新 1亏高炉不断探索,对装料制度和多环布料进 行调节和完善 ,达到预期效果。 关键词:多环布料;布料矩阵;装料制度;煤气利用率;冶炼强度 握炉顶的布料规律,开炉前期静态装料时,进行了 U 日JI吾 料面测量及布料轨迹测量工作,之后通过数据汇 杭钢新 1号 1250m3高炉于 2007年 l0月 15日 总,得出矿石、焦碳料流速度与节流阀开度关系,并 开炉至今 已有 1年多时间,新高炉是杭钢首座 1000 计算出布料矩阵。矿石料流速度与节流阀开度关 m3以上的高炉,使用了较多新设备、新工艺,随着 系见图 1,焦碳料流速度与节流阀开度关系见图2, 高炉操作炉型的变化和冶炼强度的提高,在实际生 开炉料档位见表 1,布料矩阵见表 2。 产 中遇到了许多问题,尤其是如何利用好多环布 料,提高煤气利用率,进而降低燃料比的问题。通 过对基本布料矩阵的研究和生产实践,找出了一条 适合本高炉的多环布料模式 。 l 布料矩阵的探索实践 1.1 基本布料矩阵的确定 新 1号高炉炉顶采用了WZ型串罐无料钟,由 于杭钢高炉历来采用的是单环布料的模式,为了掌 图1 矿石料流速度与节流阀开度关系 常成熟 ,电气控制也较简单 ,且费用低廉 ,实现无级 4改造后预期效果 调速比现用的差动减速箱实现的两级固定调速更 1)台车改造后 ,因走行轮组及台车主要结构未 有利于机器运行,故障维修将更少。 作原则性的大改动,轮压及轨压等无需再作校核, 5 结语 应能满足强度要求,是安全的。 2)差动减速器改原有侧悬挂式安装为平 台上 目前同型号 的堆取料机在威远钢铁有 限公司 置式安装后 ,可以减少与煤堆经常性刮擦引起 的结 和齐鲁石化热电厂的使用过程 中,已对机器的走行 构不稳,应可以解决原有侧悬挂安装时存在着的挂 台车按照此方案进行 了改造,从改造后的生产使用 耳经常性脱焊的故障。 和设备维护等方面的效果来看是 良好的。因此,对 3)与主动轮联接改为开式齿轮后,原有联接时 我厂同型号的堆取料机走行台车进行改造在实践 差动减速箱 因悬挂在主动轮的锥形轴上时经常发 上是完全可行的。 生的脱出、扁锁紧螺母松动的现象应可 以大大减 少 ,且开式齿轮联接结构简单 ,故障判断更简易明 收稿 日期 :2010—02—10 了,从而使维修工作量减少 。 审稿:沈敬 良 4)目前小功率异步电机 的变频调速技术 已非 编辑:胡泽方 2010年 11月 第四期 1号高炉多环布料的探索 55 石 ,料面中心是深约 1m的漏斗 ;如果最后一罐料为 焦碳 ,料面中心是一个直径为二至三米 的焦包 ,与

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