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- 2017-05-17 发布于河南
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利用真空蒸发技术进行深度脱铜的探讨
· 78· 中 国 有 色 冶 金 B研究开发篇.试验研究
利用真空蒸发技术进行深度脱铜的探讨
张晓瑜 ,吕海波 ,王文龙
(1.西安建筑科技大学 ,陕西 西安 710055;2.金川集 团股份有限公司,甘肃 金 昌 737103)
[摘 要] 本文通过对铜 电解净化系统除铜工艺的进一步改进,提 高真空蒸发终点密度、降低 结晶终
点温度 、降低硫酸铜结晶母液含铜 ,优化诱导脱铜工艺技术条件等技术措施 ,实现深度脱铜、减少黑铜渣
量 ,达到节能减排之 目的。
[关键词] 铜电解 ;真空蒸发;脱铜 ;结晶母液
[中图分类号] TF811 [文献标志码] B [文章编号] 1672-6103(2015)01-0078-03
在铜电解精炼过程中,因采用的阳极主品位高 , 样能够满足脱除杂质的要求 。由此可见 ,诱导脱铜
杂质含量较低 ,使阴极电流效率低于阳极 电流效率 , 单系列在配人一定量 的添加剂后 ,给液流量随着结
导致电解液 中铜离子浓度不断上升 ,同时随着电解 晶母液铜离子浓度 的降低而增大,并且 随着结 晶母
的持续进行 ,电解液成分不断发生变化 ,溶液 中镍 、 液铜离子浓度的降低缩短诱导脱出杂质的时间。
砷 、锑 、铋等杂质逐渐富集 ,添加剂 的分解产物不断 此外 ,通过试验表 明,结 晶母液 中铜离子浓度
累积 ,给电解生产带来极大不利 ,为此 ,每天必须抽 高,会造成诱导脱铜除杂效率下降,影响净化效率,
取一定量的电解液进行净化处理。目前国内大部分 为保证铜电解精炼工序 电解液杂质稳定 ,必须增加
厂家普遍采用真空蒸发生产粗硫酸铜 ,诱导法脱 除 净液工序诱导脱铜槽槽数或增加脱除时间,这样不
铜及砷、锑 、铋 ,电热蒸发 (或冷冻结 晶)生产粗硫酸 仅增加净液系统的生产运行成本 ,同时也增加脱铜
镍进行 电解后液脱杂处理。 岗位劳动强度 。为了减轻诱导脱铜工序的负担 ,降
经真空蒸发浓缩一水冷结晶工序生产出粗硫酸 低诱导脱铜工序的电耗 ,使需脱除的铜量 以硫酸铜
铜后 ,得到的富集了砷 、锑、铋、镍等杂质结晶母液 , 的形式产出,减少黑铜渣的产 出量 ,提高铜的直收率
结 晶母液中铜含量的高低 ,对诱导脱铜工序来说是 指标 ,增大硫酸铜结 晶率 ,降低硫酸铜结 晶母液铜离
一 项非常重要的工艺参数,它不仅影响诱导脱铜工 子浓度具有重要意义。
序砷 、锑、铋等杂质脱除效果 ,同时也决定脱铜槽脱
除杂质所需 的脱除时间和能耗的高低 。 2 结晶母液优化前铜离子浓度及诱导
脱杂情况
1 结晶母液含铜浓度降低的意义
2.1 优化前铜离子浓度
结合生产实践 ,当结 晶母液铜离子浓度相对较 通过跟踪结晶母液 中铜离子浓度 ,统计得 出月
高时,配人一定量的添加剂,诱导脱铜槽单系列主给 平均结晶母液含铜 ,结果如图 1所示 ,具体变化趋势
液流量必须对应调整,脱铜时间至少两个班制才能 如图 1所示。
达到杂质的脱除效果 ,当结 晶母液铜离子浓度相对
表 1 某 电解车间1~12月份结晶母液铜离子浓度
较低时,诱导脱铜槽单系列主给液流量继续提高,同
时配入一定量的添加剂 ,脱铜时间需要一个班制同 g/L
1 2其 3其 4 5只 6A 1 8 9其 10 11其 12其
[作者简介]张晓瑜 (
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