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大型高炉冶炼钒钛磁铁矿使用小粒度烧结矿的实践

总第 150期 山西冶金 Total150 2014年第4期 SHANXIMETALLURGY No.4,2014 大型高炉冶炼钒钛磁铁矿使用小粒度烧结矿的实践 林文康 , 刘 军 (攀钢集团西昌钢钒有限公司炼铁厂, 四川 西昌 615000) 摘 要:攀钢根据 自身原料、工艺及装备条件,参考国内外厂家使用小粒度烧结矿的经验,开发出小粒度烧结矿 (返矿 中+3mm)入炉的技术。应用实践表明:通过调整操作制度,高炉运行良好 ,优化了钒钛磁铁矿炉料结构, 提高煤气利用率 1%左右,降低焦比9kg/t,降低沟下返矿率2%,大大降低 了生铁成本;同时为稳定操作炉型和 保护炉体冷却设备创造了良好条件。 关键词:高炉 小粒度烧结矿 (小烧) 操作制度 中图分类号:TF521.6 文献标识码:A 文章编号:1672—1152(2014)04—0043—04 攀钢钒钛烧结矿具有不风化、耐贮存、粒度均 14kg;2014年 1—2月,平均吨铁小烧使用量为54kg, 匀、还原性较好、FeO低、脱硫率高、含硫量低、还原 短时间内超过了100kg/tFe,煤气利用率提高 1%~ 膨胀率低等优点;但钒钛磁铁精矿烧结因其黏结相 2%,人炉焦比降低 9kg/t,沟下返矿率降低 2%,取得 少而性脆,因此同时存在机械强度低、易碎裂、返矿 了一定的经济效益。 率高和低温还原粉化率高等缺点。从烧结整粒系统 1 原燃料条件 到高炉矿槽 ,因倒运摔打导致钒钛烧结粒度细化,入 近年来,攀钢不断改善原燃料条件和高炉物料 炉5~10mm的粒级质量分数在 30%左右;钒钛烧结 结构,因此大型高炉冶炼钒钛磁铁矿技术取得了长 矿的低温还原粉化率 (一3.15mm)高达70%,不利于 足进步,冶炼强度不断提高,技术经济指标逐渐优 高炉的强化冶炼 ,严重影响高炉顺行,恶化高炉冶炼 化。随着高炉使用球团矿的普及和球团矿比例的增 技术经济指标。前些年 ,为了强化钒钛矿高炉冶炼, 加,钒钛磁铁矿烧结的物料结构和烧结矿碱度不断 通常采用提高烧结矿筛分效率,控制入炉粉末(入炉 提高,钒钛烧结矿的强度指标不断提高,低温还原粉 一 5mm粒级质量分数控制在 1.8%以内),且没有回 化率逐步降低,见表 1。同时,随着捣固焦的投产,干 收使用返矿中小粒度烧结矿(全文简称小烧),高炉 熄焦系统的运行,焦炭的热强度和冷强度明显提高, 槽下返矿率高达 35%~40%。 见下页表 2。原燃料质量的改善,特别是烧结矿和焦 近年来,国内钢铁产能严重过剩,钢铁企业生产 炭强度指标的提高,为小烧的使用提供了有力保障。 经营普遍出现微利润甚至亏损局面,攀钢为了生存, 2 使用小烧的利弊 必须大幅降低生产成本 ,开始借鉴国内外先进企业 小烧是指在高炉沟下返矿中回收+3mm小粒 使用小烧的经验进行高炉生产,同时结合 自身原燃 度烧结矿 ,回收利用后,可以降低沟下返矿量 ,减少 料条件,逐渐摸索并增大了小烧使用量。攀钢钒新 3 号高炉在 2008年最先试验配加小烧,通过调整操作 表 1 钒钛烧结矿质量指标 制度及参数,优化小烧添加方式,试验期问炉况顺 年份 转鼓指数 ,% 平均粒级 r/am 铁品位,w(Fe)/% 碱度 行,高炉技术经济指标得到优化,减少了沟下返矿 2002 67-35 24.70 48.83 1.83 率,大幅度降低了生铁成本。西昌钢钒的 1750m3高 2oo3 68.

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