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自制渣铜分离装置在磨矿生产中的应用
第33卷2015年第1期(总第 175期) 技术改造与改进
自制渣铜分离装置在磨矿生产中的应用
宫兆庆 尤廷晏 徐 风
(烟台鹏晖铜业有限公司 烟台 264002)
摘【 要】介绍了磨矿生产中渣铜难分离存在的问题及其影响,根据现有设备技术状态和生产需要,在一
段球磨机后增设 自制渣铜分离装置,取得 了良好的效果。
【关键词】 磨矿 渣铜分离装置 磁铁
ApplicationofSelf-madeSlag-copperSeparatorinOreGrinding
Production
GONGZhao—qing,YOUTing-yan,XU Feng
(YantaiPenghuiCopperIndustryCo.,Ltd.,Yantai264002)
A【bstract]Thereistheproblemofslag—copperseparationdifficultyintheproductionoforegrind—
ingproduction.Describetheproblem anditsinfluence.Accordingtopresentequipmenttechniquesta——
tusandproductionrequirements.installaself_madeslag-copperseparatorbehindtheprimaryball
grindingmil1.Ithasachievedgoodeffects.
【KeywordslOregrinding,slag—copperseparator,magnet
1 引言 原矿
烟台鹏晖铜业有限公司所产吹炼炉渣含铜
4%左右,必须回收利用。为解决吹炼炉渣回炉利
用问题,吹渣选矿工序于2011年建成投产,设计处
理量 120t/d,为两段开路破碎、两段连续磨矿、一粗
二精三扫的工艺流程。
由于吹炼炉渣中夹杂较多大颗粒明铜,生产中
渣铜难以分离,造成球磨机磨矿效率降低、泵的磨 图1 原磨矿工艺流程
损严重等问题。在此情况下 ,经过反复论证,决定
利用吹炼炉渣磁性强的特点,在一段球磨机后增设 的120d变为90d,严重时会造成泵堵塞,必须临时
了1台自制渣铜分离装置,取得了较好的效果。 停车检修,制约磨矿生产。
(2)大颗粒明铜在球磨机中的不断循环和堆
2 存在问题 积造成磨矿效率降低,磨机单位处理量由5t/h下降
原选矿工序磨矿流程如图1所示。 至4.85t/h,严重时不足4.7t/h。
受冶炼工艺影响,吹炼炉渣品位较高 (含cu (3)由于明铜的不断循环 ,使得部分被磨得过
4%左右)、硬度高、磁性强,其中夹杂较多大颗粒明 细的明铜随矿浆一起进入浮选工序,浮选药剂的
铜。由于金属铜的延展性较好,不易磨细,造成大 使用量由150g/t上升至 180g/t,还不利于 目的矿物
颗粒明铜在一段磨矿体系中不断循环堆积 ,给生 的回收,造成浮选尾矿指标升高约0.o4%。
产带来不利影响,主要体现在以下方面。
(1)原矿人一段球磨后,渣铜混合物从球磨机 3 改进方案
排出,通过泵给人一段旋流器分级,返砂重新回到 针对吹炼炉渣中大颗粒明铜给生产带来的不
球磨机 内。由于渣和明铜粒度较大,随着生产的 利影响,可以利用炉
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