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行车桥架开裂原因分析及处理
第29卷2011年第 1期 (总第 151期) 技术改造与改进
行车桥架开裂原因分析及处理
马祥景 丁洪周 李克明 包 伟 王晔霞
(莱钢炼钢厂 莱芜 271104)
摘 要 通过行车桥架的改造增加 了起重量,行车金属结构强度得到有效保证,彻底消除了安全隐患,取得
了良好效果。
关键词 行车 桥架 裂纹 疲劳 改造
1 前言 行车生产设计资深专家进行了分析 ,找出了裂纹
炼钢厂连铸主跨52号、53号和54号行车起重 的原因。
量均为75t/20t,主要承担1 3号连铸机的钢水供 2.1 主要原因
应任务。由于 1~3号转炉挖潜及4号转炉出钢量 (1)主梁材料性能下降:52号、53号和54号行
的增加,行车作业率提高,加之使用年限较长 ,并 车在线作业16年,由于长时问频繁运行,端梁腹板
长期在高温环境下工作 ,大车桥架两个端梁侧面 不断受到交变应力的作用,材料疲劳和各项性能
及下盖板处均出现裂纹 ,严重制约正常生产 ,经特 下降,是导致端梁产生裂纹的主要原因。
检站检验已达到报废标准。 (2)平衡端梁与中间端梁的连接销轴孔位置
不合理:平衡端粱与中间端梁的连接销轴孔在内
2 原因分析 侧车轮轴线的正上方(见图1),使得平衡端梁腹板
针对金属结构频繁出现裂纹的情况 ,请国内 受力截面相对减小,当行车重载情况下,平衡端梁
# ; #
出现3条腿现象 ,即1个车轮不能与轨道完全接
触,此时这一侧端梁受力方 向与正常载荷时相反,
为上盖板受拉力,下盖板受压力,在交变载荷作用
下,焊缝出现疲劳裂纹。由于大车来 回运行,每个
端梁连接处焊缝都承受交变载荷反复作用 ,最终
将造成焊缝全部开裂。
4 改进措施及效果
根据焊缝开裂的原因制定了如下解决措施:
(1)鉴于 目前的使用状况,需将端梁上下盖板
焊缝处进行加固,用加强板连接主梁端梁 。
(2)对大车轨道必须进行修复,跨度、直线度
图2 钢轨的热膨胀痕迹 和高低差等参数要达到国家标准要求。
(3)钢轨问留伸缩缝。
经计算,400m长的轨道伸长量可达102mm,在 (4)对全封闭厂房结构进行局部改造,使之通
钢轨压板的约束力和热应力的共同作用下,轨道 风 良好,将钢坯的热量散发出去。
变成蛇形。 (5)对厂房立柱采用隔热保护 ,防止立柱变
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