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高黏度转炉钢渣加压预处理试验与分析
文章编号:i007-046X(2016)01-0012—03
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高黏度转炉钢渣加压预处理试验与分析
E一xoerlm·ent-and’anal’ysis·OI』●n●l●2n■vis‘cos|~·-convertersteeI■sla‘2
龚 涛 ,杨 刚 ,刘国威-,一,韩甲兴z
(1.西安建筑科技大学材料与矿资学院,陕西 西安 710055;2.中冶宝钢技术服务有限公司,上海 200941)
摘 要:针对转炉钢渣由于不稳定难以利用的问题 ,通过采用蒸汽加压釜来对转炉钢渣进行稳定化处理。研究了转炉
钢渣压蒸前后的结构组成、安定性、活性及 电导率的变化情况。结果表明,压蒸后的转炉钢渣f-CaO含量
降低 ,7d和28d后的活性均降低 ,其压蒸后的电导率值上升 ;XR.D图谱显示压蒸后的转炉钢渣 中氢氧钙石
明显增多;转炉钢渣经压蒸后的稳定性明显提高。
关键词:转炉钢渣 ;压蒸;稳 定性;活性
中图分类号 :X757 文献标志码 :A
0 前 言 在国内,武钢、徐国涛 7【】提出将干燥的钢渣加入到
液态高炉渣中,冷却后得到水渣,在高温下与高炉渣反应,
钢渣是伴随炼钢产生的大宗固体废弃物,数量为粗 消解掉炼钢用石灰或白云石的残余氧化钙,与酸性高炉
钢产量的 10%一15%。我国的每年钢渣产生量近 1亿 t[H。 渣形成硅酸钙或硅酸二钙,消解游离氧化钙,让钢渣反
2013年,钢渣利用率仅为 30%[2]。转炉钢渣约占钢渣总 应后成为水渣,水渣经水淬处理工艺后,可成为水泥工
量的80% 以上 f3],安定性不良是影响其规模化应用的主 业所需要的材料。首钢针对现有钢渣处理技术存在的问
要原因之一,因此,急需突破现有钢渣处理工艺,在综 题,从液态钢渣源头出发,对钢渣余热回收、快速稳定
合利用之前对钢渣采取有效稳定化预处理,快速消解不 化处理、金属与尾渣分离以及尾渣深加工利用进行了深
安定因素,如降低f-CaO、f-MgO含量,确保钢渣的可靠 入研究,形成了一套具有自主知识产权的全流程钢渣处
及稳定。 理及综合利用技术。宝钢 目前采用的钢渣处理工艺主要
目前,英国克凡纳公司研制了一种新型的转碟法干 有热泼、格栅、滚筒法等,以上方法处理的钢渣都可降
法处理技术。该技术无污水、无热蒸汽、无粉尘外溢, 低游离氧化钙的含量,保持钢渣一定的稳定性 【。其中滚
处理的钢渣稳定性好,性能优于湿法工艺。但该工艺存 筒法处理的钢渣颗粒均匀、粒径小、f-CaO含量低、钢渣
在技术含量高,投资大、维修困难等缺点,尚未推广使 稳定性较好,但大部分钢渣 f-CaO含量超过了综合利用
用4[】。德国5【】研究了向熔融钢渣中吹入一定量SiO,的方法, 的技术指标。京冶推广的此工艺的原理 9[】是利用
Si0和钢渣中f-CaO反应生成硅酸钙,Fe0与f-CaO反 200~1500℃的钢渣倾翻在热闷装置中,盖上装置盖,喷
应生成铁酸钙来消除钢渣中f-CaO所造成的不稳定,并 水产生饱和蒸汽,利用水汽与钢渣中的f-CaO和 f-MgO
在杜伊斯堡地区的蒂森一克虏伯钢厂试验成功,处理的 反应产生的体积膨胀应力,使钢渣冷却、龟裂,钢渣进
钢渣可以用在道路的磨耗层。日本 6【]采用加压式蒸汽陈 而粉化。该技术理论上可以解决钢渣中f-CaO、f-MgO造
化钢渣处理技术,采用压力 0.2~0.6MPa、100~C蒸汽处 成的钢渣稳定性差的问题,但实际上存在占地面积大、
理转炉钢渣,使钢渣粉化率达 50% 80%,基本上消除 工艺不稳定、维保费用高等问题,单靠热焖工艺无法保
了游离氧化钙,提高了钢渣的稳定性,此种工艺可显著 证钢渣完全稳定化,需要后续配套压力设备,进行二次
减少钢渣破碎加
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